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低氮燃烧器改造在350MW机组上的应用.pdf

油气 地矿、电力设备管理与技术 ChinaScienceTechnologyOverview 低氮燃烧器改造在350MW机组上的应用 王俊峰 (东方希望包头稀土铝业电厂有限责任公司,内蒙古包头 014060) I摘 要】本文主要论述了:某电厂2350Mw机组低氮燃烧器通过采用大风箱布置,新增加燃尽风4层(soFA)与双尺度低N0x燃烧技术相结合 系统,实现了Nox排放浓度的明显下降,下降~ 6oo/o~70 并有效控制炉膛结焦,超温;以及吹灰器使用次数同时进行了等离子点火配套改造 。 取消了原有的微油点火装置及上层大油系统,降低全年耗油量;在No }放量得到大幅度降低的同时提升燃烧效率。 【关键词l低氮燃烧器 空气分级 浓淡分离 锅炉效率 1锅炉概述 5低氮燃烧器技术 锅炉为单炉膛 “n”型布置,紧身封闭,高强螺栓连接,全钢架 炉内燃烧过程N0x生成主要有三种类型,燃料型,热力型及快 悬吊结构 ,采用四角切向燃烧、摆动燃烧器调温 ,固态除渣、平衡通 速型三种,燃料型NOx约占8O一9 ,是各种低NOx技术控制的主要 风。可采用定压运行 ,也可采用定一滑一定的运行方式。炉膛截面为 对象。其次是热力型,主要是由于炉内局部高温造成,快速型N0x生 14212×14212mm的正方形,配有正四角切向燃烧器 ,为炉膛四围 成量很少。本次改造将采取的相关措施控制燃料型及热力型NOx的 热负荷均匀提供 了良好条件。炉室净高57.5m,炉膛截面积为 生成,因为燃料型NOx占总量的80-90o0/,是燃烧器改造主要控制对 202m2,炉膛容积9549.37m ,上排一次风喷 口中心线至屏底距离 象,一般有低NOx)t~烧器、低过量空气系数、燃料及空气分级、烟气 19.5m,下排一次风喷口中心线至灰斗拐角为4.54m。炉膛截面热 再循环等技术手段。特别是空气分级技术,因为较易实施,无需再燃 负荷为4.38MW /m ,容积热负荷为92.6kW /m。,炉膛出口烟气温 燃料等,得到普遍应用。近年来国内外已发展多种空气分级技术 ,但 度为1011.3℃。水冷壁按受热情况,沿炉膛高度与宽度的热负荷分 是由于我国煤质复杂,往往易出现锅炉结渣,飞灰含碳量较高等问 布划分28个回路,炉膛水冷壁采用膜式结构,由中60X7.5mm, 题。因为采用空气分级以后,一部分空气被分离至燃烧器顶部作为 SA210C光管和内螺纹管与6mm扁钢相焊制成 ,节距S=76mm,折 燃尽风,使灰熔点降低不易结焦。 焰角处由中70×10mm的内螺纹管组成。在炉膛四角处的水冷壁管 本电厂改造设计煤质挥发份较高烟煤,较适合于采用双尺度特 子形成燃烧器的水冷套。 点的空气分级降No)(技术,但考虑到灰熔点变低的可能性,制定改造 2锅炉存在问题 方案时特别注意防止改造后锅炉结渣,降NOx的同时防止局部区域 出现锅炉结渣及高温腐蚀的倾向发生,并保持较高的锅炉效率。双尺 (1)响应国家号召,节能减排要求,锅炉燃煤燃烧过程中排放的 度低NOx燃烧技术以炉膛大空间作为对象,通过对燃烧器进行双尺 NOx气体危害大且较难处理的大气污染物,它不仅刺激人的呼吸系 度特点的布置,可同时具有防渣、防腐、高效稳燃,超低N0】排【放 ,是 统,损害动植物,破坏臭氧层,而且也是引起温室效应、酸雨和光化 一 项成熟的低N0x燃烧技术实施系统优化达到防渣、燃尽、低N0x一 学反应的主要物质之一。 体化的目的。双尺度技术是从解决真型炉存在的实际问题出发,炉膛 (2)受热面结渣,过热器超温,锅炉效率低。 中心形成了“中心区”有较高煤粉浓度、较高温度、适宜氧浓度、较高 3改造技术要求 燃烧强度,炉膛近壁区形成温度低保证近壁区三场特胜利于防渣。采 用双尺度技术后,水冷壁得到重点保护,炉膛不结渣、可实现长时间 (1)确

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