造气循环水处理方法的探讨及应用.pdfVIP

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第二十二届全国煤化工、化肥、甲醇行业发展技术年会论文集 造气循环水处理方法的探讨及应用 李忠蔚张建国 (甘肃银光聚银化工有限公司气体制造厂730900) 摘要运过掌握造气循环水特性,并加以对照分析和研究,确定治理造气循环水的方法,通过添 加药剂提高循环水水质,减少对造气设备、管线的腐蚀,延长设备使用寿命,使造气循环水达标,降低 环保废水排放压力。 关键词造气循环水 阻垢缓蚀剂 固体碱絮凝剂 絮凝沉降 0 前言 造气循环废水是在洗气塔、除尘塔洗涤降温煤气时所产生的生产麦水,目前均为循环使用。造气循 环废水中的污染物的组成与数量随气化原料、操作条件及废水系统等目素不同而差别悬殊,主要含有硫 化物、氰化物、酚、氨氮等污染物。它的一般特点是:循环水量大,.戋份复杂。目前,相当多的煤气生 产厂家采用定期外排或经简单沉淀后循环使用的处理方法。随着生产时间的延续或循环次数的增多,废 水中的污染物不断积累,其中含有大量的各种有害物质,CI’、8042妾;离子严重超标,并且其pH值很 低、浊度达到几千ppm/L,致使该水质对设备和管线具有极强的腐蚀t:和冲刷磨损,设备无法长期使用; 而污染物积累到一定程度就必须外排,既严重污染环境,又浪费了水资源,这是煤气生产企业普遍面临 的问题。由于国家对治理减排和达标排放的力度加大,为应对目前严峻的形式,我分厂对现有的循环水 流程进行了大幅改造,通过药物添加达到提高循环水质,降低循环水对设备、管线腐蚀,达到了长期稳 定运行的目标。 1 循环水工艺流程改造 我分厂循环水改造前采用较为常见的一次沉淀、降温简单工艺流程,只是简单的沉降去除废水中较 大的颗粒,pH值的控制采用洗煤废水进行调节,达到循环使用。原有的循环式输送碳钢管线由于腐蚀 和冲刷严重使用周期短(不到1年)必须更换,从而频繁影响生产,后改用304不锈钢管线,才得以维 持生产。洗气塔也需定期修补(见图1)。 冷却循环水 去洗气塔 图1改造前循环水流程 面对循环水对生产和设备的影响,加强污染治理势在必行。结合循环水实际分厂对循环水系统进行 了改造,新增污泥池、斜管沉降池等设备设施,并有针对性地采用了固体碱、PAC、阻垢缓蚀剂等药剂, 延长污物沉降时间,提高了循环水质,达到了延长碳钢设备、管线的使用寿命的目的(见图2)。 循环水流程简介: 洗气塔、除尘塔洗涤煤气后的回流循环水经地沟进入混凝池经固体碱调节pH值,与PAC结合将水 中悬浮物凝聚成矾花后,由中心稳流筒布水后经过六角蜂窝斜管流向周边溢流槽,随着流速的降低,水 中的悬浮物被分离而沉淀于池底,由刮板将沉淀的污泥收集到中心集泥槽后,靠静水压力从污泥管中排 405 第二十二届全国煤化工、化肥、甲醇行业发展技术年会论文集 至污泥池,定期排放至沉渣池。除去悬浮物的循环水送去平流沉降池进行再次沉降和降温。进入热水池 后送入冷却塔强制降温,添加阻垢缓蚀剂减少对设备的腐蚀,进入冷水池送至洗气塔、除尘塔循环往复。 图2改造后循环水流程 2 药物添加 2.1固体碱 主要作用是调节循环水pn值,使得循环水pH值达到适宜PAC、阻垢缓蚀剂发挥最大作用范围。 我分厂在改造前使用锅炉分厂冲灰水调节循环水pH值,由于冲灰水的碱性波动较大,需定期进行 碱性检测调节加水量,当出现水量不足或无水情况下,循环水质就急剧恶化,无法保证循环水酸碱度的 稳定。后采用固体火碱(氢氧化钠),因碱性强简短添加引起pH值波动大,易在管道气液两项结合部 结垢,造成水泵叶轮结垢出水量小;洗气塔进气口结垢造成系统压力升高,同时对员工的身体健康影响 大,效果不理想。 改造后采用固体纯碱(碳酸钠),是弱酸强碱盐,其水溶液水解呈碱性,能够满足调节循环水pH 值的要求。 循环水pH值控制应在6~7之间,只有这样才能发挥PAC和阻垢缓蚀剂的作用。添加方式以连续 添加为最佳,也可间断添加。我分厂每天添加量稳定在240~360

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