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1 1炉膛下部二次风管烧损拉裂
我公司S(;475t/hCFB锅炉在设计时,为了能及时补充燃料燃烧的所需氧气,提高锅炉经济性,
在炉膛密相区——米层布置了9根下二次风管.前墙5根,后墙4根。然而,机组运行一年多来,
下二次风管与炉膛结合部位漏灰渣频繁,下二次风管并多次发生烧损拉裂,了解其他兄弟电厂CFB
锅炉下部二次风管也存在这样的问题,在2006年5,6月份F部9根二次风管与炉膛结合部位均发
生漏灰渣.严重影响了锅炉安全经济运行,并在2006年7月份停炉检查中发现下部9根二次风管
(靠炉膛结合面处)全部拉裂烧损变形。如图1:
A、原因分析
1、由于下二次风管布置在炉膛密相区,因为密相区物料浓度高.扰动大,下=次风管与炉膛
结台部位会产生磨损造成漏衰整。随着床压、一次风量的增大,下=次风管与炉膛结合部位磨损会
进一步加剧.
压严重低于下二次风口处炉膛压力,造成了燃料颗粒进入下部=次风管内燃烧导甄下二次风管烧
损。
3、在设计方面,由于对下二次风管的垂直膨胀量考虑不够.未在二次风垂直管道上设置膨胀
节.只是在下二风斜管上相置两个4渡金属伸缩节,无法满足垂直膨胀量的要求,这是造成下二次
凤管焊缝拉裂的主要原因。
4、设备安装时,下二次风管焊接质量较差,焊缝存在漏焊现象。
B、采取措施
1、在运行中严格控制床压,根据I临界流化风量试验结果.在满负荷工况下降低了机组运行一
次风量近30000Nm们l。
2、提高二次风机的出力,适当关小上二次风门的开度.开大下二次风风门开度,提高下二次
风风压,控崩下二次风压不得低于8kPa。
3、在二次风垂直管道上下部弯头处增加了60m长的短节,以增加垂直方向膨胀量。如图2:
∈,|]『,lfr
伸缩节 伸缩节
改造后
=====:======
C、实施后效果
通过以上措施,我公司SG475t/hCFB锅炉运行中未发现下二次风管烧损拉裂等问题,效果良好。
1.2炉膛及冷渣器排渣
炉渣的可靠排放是锅炉稳定运行的基础,也是实现CFB炉可控制运行的标志。因此,选择合适
的冷渣器并保证冷渣器的可靠、合理、稳定运行是实现锅炉顺利排渣的前提。我公司在2005年5
月份对冷渣器排渣系统进行了全面改造后,SG475t/hCFB锅炉配备了2台由青岛德施普生产的GTL
Ⅷ型滚筒式冷渣器,布置在零米层,采用以水冷为主的冷却形式,冷却水来自汽机凝结水,设计
出渣量为25t/h台,进水温度为35℃,压力为1.2MPa,流量为80t/h,出水引回至汽轮机的回热
系统;风冷采用自然风,作用较小,出料口进风,入料口出风接至空气预热器后尾部烟道,锅炉排
渣仍采用锥形阀控制。下面就我公司现在使用的滚筒式冷渣器存在问题和原因进行分析。
A、存在的问题 .
1、排渣量较大,冷渣器排渣温度过高。
2、冷渣器内部磨损严重,从而引起冷却水泄漏致使冷渣器停运。
3、 由于煤质偏离设计煤种太大,2台冷渣器时常不能满足机组运行的需要,锅炉运行仍受制
于冷渣器,经常造成锅炉降负荷运行或停炉。
4、冷渣器进渣管经常因冷渣器出力不够造成堵塞,严重的会引成锥形排渣阀堵死。
5、冷渣器进渣管道烧红变形严重。
6、 冷渣器密封环时常因磨损变形造成漏灰严重。
7、滚动冷渣器串轴严重,致使轴向位移保护无法正常投入。
B、原因分析
锅炉排渣失控,冷渣器进渣量过大,没有建立冷渣机的进渣与出渣的平衡是造成上述问题的主
要原因。由于冷渣器额定出力是一定值,当锅炉排渣失控(即冷渣器的进渣失控)时,大量的热渣
快速进入冷渣器,而冷渣器的冷却风和冷却水不足以将热渣冷却到设计的排渣温度,使得冷渣器内
部的磨损加剧,更严重的会造成进渣管和冷渣器堵塞,从而迫使冷渣器停运。
C、采取的措施
1、 保证入炉煤的发热量值,尽量避免燃烧与设计煤种偏差较大的煤。
2、根据冷渣器的排渣出力(电流和转速参数),来控制锅炉锥形阀开度的大小,从而达到建
立冷渣器的进渣与出渣的平衡,避免冷渣器过负荷运行。
3、运行中严密监视冷渣器出水温度、
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