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碳钢管线在油气水
三相混输介质中的点蚀失效分析
赵景茂 左禹
(北京化工大学材料保护研究所, 邮编:100029,电话:010
摘要:某油田一条输送油气水三相介质的管线使月{60天后发生腐蚀穿孔,穿孔速率达到42mm/a.本文通过对
输送介质、材质以及腐蚀产物的分析.发现含水高、流速慢、介质腐蚀性强以及材质差是引起该管线短期失效
的主要原因.利用点蚀自催化理论解释了腐蚀过程.
关键词:油田管线点蚀多相流非金属夹杂失效分析
1前言
随着中国东部油田大多进入高含水开发期,井下采油设备和地面输油管线的腐蚀日益严重.某油
年3月更换其中腐蚀穿孔严重的3.3km,新更换的管线使用不到一年又开始穿孔,被迫于91年3月份
进行第二次更换。第二次更换的管线投产60天后又出现穿孔.最大腐蚀速度达到42mm/a。为了调查
其穿孔原因.作者从水质、材质、腐蚀产物等方面进行了分析研究。
2试验方法
2.1水质分析
值等.
2.2材质分析
从输油管线穿孔处割下一段进行材质分析。化学成分分析按照GB223进行,金相组织分析按照
夹杂物的种类和成分。
2.3腐蚀产物分析
将从现场管线内壁取到的腐蚀产物密封好后拿回试验室,利用X射线衍射和能谱分析腐蚀产物的
组成。
3试验结果
3.1运行参数
管径:325×7.外防腐采用沥青加强级.来内防
输液量:2000~3000m3/d 综合油气比:30
综合含水:75~80% 输油温度:50(2
m/s
压力:0.5~1.0MPa 液体流速:O.31~O.45
100
3.2腐蚀形貌
从现场挖开管线观察,管外壁腐蚀很轻,穿孔均是从内向外发展。腐蚀穿孔全部位j‘管线底部,
削开管子后发现管线底部有一层疏松的沉积物,沉积物F面是大小不一的非常光亮呈现金属基体颜色
的腐蚀坑。见图1~2。
囝1 管线剖开前腐蚀穿孔形貌 图2管线剖开后腐蚀穿孔形貔
3 3水质分析
水质分析表明,管线输送的产出水中含有70mg/+1
60,呈弱酸性。产出水矿化度很高,达到10.7×104mg/1。其中cl一含量为6,5×104mg/1。
34材质分析
表1管线的化学成分(wt%)
1 名称 l c Mn Sl S
[ 903管材 l o 12 o41 O05 o020 003l
f 913昔材 l 012 1.05 003 0008 {00ll
大尺寸约为30um(见图3~4),夹杂含量为D4级,超过国标GB699—88中规定的3级标准。
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鬻赫滋
(si、Ca、Fe、s)复合夹杂(800×)图4 AI
图3 203厦(Mn、Si、Ca、S)复合夹杂(680X)
35腐蚀产物分析
FeC03是腐蚀的产物、CaCO^是垢、SiO:则来自地层。
101
利用能谱分别对91年3月份管线内壁腐蚀坑上的腐蚀产物分三层(表层、中间层、底层)进行元
素分析,结果表明(表2)C1一含量在中间层最多,达到12.24%,而表层和底层腐蚀产物中CI一含量较
低;s2一浓度自基体向表层逐渐增多。
表2腐蚀产物的元素含量(n%)
}《独 Na Sl S Ca Cl Fe ,j,-=。q州潮翟,:
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