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气脉冲除灰装置在新海电厂670t/h锅炉回转式空预器上应用
新海发电厂 崔国华 时文忠
摘要:本j二介绍了新一代除灰技术——燃烧气脉冲除灰装置在我厂的应用情况,应用表明,
利用燃烧气脉冲装置清除锅炉回转式空预器传热元件上的积友,效果显著,运行可靠,操作维护简
单,具有很好的推广应用价值..
一、前言
新海发电厂#ll、#12锅炉系北京巴布科克.威尔科有限公司生产的670t/h煤粉炉,其型号为
B船670/13
7一M,与其配套的空预器为上海锅炉厂生产的三分仓容克式空预器,其型号为27VI(T)
L年9月投产以来。其回转式空预器低温段传热元件堵灰日趋严重,
一1625。两台炉自90年8月、9
堵塞翠冬季最大达到70%以上致使空预器阻力及漏风加大,其漏风率最大达到23%,机组的出力受
到限制。从95年开始在机组检修中,我们采用化学清洗、机械除垢等多种方法进行除灰除垢,当时
清洗脱垢率虽然较高,但机组投运后10天左右空预器又堵塞并且日趋严重。96年我厂经过认真的
调研,决定将中科院力学所研制的“气脉冲除灰装置”应用于670t/It燃煤炉的空预器上,97年IO
月在ll机组检修中,宠成了气脉冲装置的安装及调试工作.投入了正常的运行,取代了原配空预器
冷端的伸缩式蒸汽吹灰系统。
二、燃烧气脉冲装置工作原理及设备系统组成
1、工作原理
由甲科院力学所研制的燃烧气脉冲除灰装置,于94年在上海石洞口一厂300舸机组上首次应
用并获得成功,96年召开了!鉴定会受到专家们的一致好评。该装置是利用乙炔在燃烧室中的快速燃
烧,在输出管出口处产生冲击波,通过冲击波的作用将积灰打落。据介绍这肺:燃烧与常规的燃烧过
程和燃烧方式有所不同.是兀定常的燃烧,燃烧产生豹压力被#艮制在一定的7§围内,即在10ms时间
击波的大小与空燃比有关,要根据积灰状况进行调整o
2、气脉冲装置的组成
气脉冲l女灰装置主要由三大部分组成:本体部分、管路系统以及点火和控制系统。
本体部分主要由燃烧童和气脉冲输出管组成。
管路系统主要由乙炔、空气和混台管段及测量仪表组成。乙炔管路上主要装有电磁润、孔板
流量计和球形单向阀;空气管路上装有孔板流量计:混合誓段上装有混合器、阻尼器、高能点火器,
并使用两个球阀对甲乙空预器进行切换。
点火和控制系统主要由高压点火电源和控制器组成。为了防止爆炸压力过高和乙炔管路的回
火,在控制系统设计时已使控制器具各连锁保护功能,如乙炔浓度超过设定值,回火温度超过设定
值时,均实行报警并自动停止点火,关用乙炔电磁阀。
除气脉冲输出管安装在回转式空预器传热元件的正下方以外,其余设备均布置在锅炉的平台
上。
三、气脉冲装置的安装调试情况
l、安装情况
97年10月在#1l机组检修中决定将气脉冲除获装置安装于ll炉空预器上,根据制造厂要求.
我们完成了三太,募统的安装,主要完成了以下几方面工作:
1)、将输出管安装在甲乙空预器冷端传热元件的正下方,与冷端的距离在350ram以内,支撑牢固
可靠,输出管里端要比外端低50ram左右。
2)、燃烧室竖直安装。
3)、空气及乙炔管跆系统安装在14m平台上,已牢固支撑,点火器至燃烧室的管道总长控制在
4Om以内。
4)、控制柜和流量变送器安装在14m平台中间位置,其上部有防雨措施。
j)、管道中所有接头,焊缝、法兰等处不漏气,乙炔管道安装后己进行气密试验。
6)、所有电气接线正确无误。
2、调试经过
97年10月15日,气脉冲装置安装完工,当天我们进行了调试,甲乙两侧空预器各设定打12
炮,第一炮没有打响,其余n炮都很正常,空燃比设定为213m3/h:7.56m3/h。在打炮的过程中发
现控制柜振动较大,需要重新加固:另外发现乙炔管路内有杂质。
10月18目至28巨,每天进行打炮试验,甲、乙两侧均打100炮左右,试验的目的:一是摸
索调整最佳的空燃比:二是通过试验暴露设备安装制造存在的问题;三是培训操作人员。通过试验
发现了如下几方面问题:
1)、电磁阀关不严。
2)、控制器发生暂停及倒计数现象。
3)、哑炮较多。
针对上述问题我们做了如下几方面工作:
1)、进一步清洗乙炔管内的杂质,并更换了电磁阀。
2)、控制柜移动了位置,重新进行了加固,同时也解决了溷门操作不便问题。
3)、对火花塞的放电间隙进行了调整,减少了放电电流,减少了高压
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