甲醇合成回流气冷凝液的回收利用.pdfVIP

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甲醇合成回流气冷凝液的回收利用.pdf

2011年第 1期 甲醇生产与应用 3 甲醇合成回流气冷凝液的回收利用 曾宪胜 李应超 首 山焦化公司 河南许 昌461713 摘 要 :本文介绍首山焦化公司对 甲醇二舍一压缩机排液系统进行改造后 ,经生产运行 ,不但二合 一 工序运行稳定,而且每天还能多回收30kg左右的粗 甲醇。另外,由于粗 甲醇的回收,还减少了外排 甲 醇对水体的污染和生化处理的难度 ,真正实现 了减排节能双重效果。 关键词:甲醇;循环 气、冷凝液、分离器;压缩机 上1 —日jU——舌一 压缩 压力升至 5.4MPa、温度 lO0~C左右 ,压缩后 的转化气 ,再经冷却降温和气液分离与合成来 的循 我公司现有 4.3m捣 固一组 、7.63m焦炉一座 环气混合 ,一并进入三段压缩机再次提压 ,提压后 另一座预计在今年 8月份 以前投产 ,年产焦炭 混合气体送往 甲醇合成系统合成 甲醇。另外,在工 200万吨。自建厂之 日起就本着走循环经济,深加工 艺设计 中,压缩机三段 出口还设有 防 “喘振 ”阀,当 产业链的高起点路线 ,达到废渣不落地 ,废水不外 压缩机进 口流量减小到一定数值时,压缩机三段出 排,废气不放空,得到全 国同行业的一致赞同。随着 口的气体经 回流冷却器 冷却到 4OcC 、气液分离 经济的发展和市场的需要 ,2008年我公司建成一套 后,一部分通过 自动连锁装置进入压缩机进 口,以 10万 焦炉煤气合成甲醇生产线 。投产后发现合 保证压缩机进 口的进气量 ;另一部分回流气通过 自 成气体经经冷却后,部分 甲醇冷却不下来 ,循环气 动连锁装置直接进入循环段进 口,保证循环气进 口 中带有少量 的液体 合成气冷却后温度高,分离器 流量值。具体的工艺如图 1所示。 捕雾效果差 ,导致循环气经过二合一压缩机、回流 冷却、气液分离 ,每天可从分离器下部回收来分离 液在 30kg左右 甲醇合成在低负荷下生产 ,分离的 冷凝液会更多 ,经化验分析 ,甲醇含量在 60—70% 之间。原设计分离下来的冷凝液作为废水外排生化 处理 ,但这部分冷凝液 中含有大量甲醇 ,外排生化 处理 ,不但增加了生化处理负荷 ,而且外排过程 中 还存在着易燃易爆的危险性。另外 ,如果这部分液 体排放不及时,还会随合成气进人压缩机,对压缩 机产生 “液击”现象。后经我公司技术人员多次研 讨,在分离器底部导淋管上引出一三通管到甲醇闪 蒸槽 ,使含有甲醇的冷凝液得到回收利用 。 圈 1压缩系统工艺流程 图 2 工艺介绍 3 冷凝液在循环气 中的危害 从转化工段来 的转化煤气 压力 2.0-2.5MPa、温 在 甲醇生产负荷偏低时,为了不使压缩风机出 度 40℃左右 ,经过滤器后进入离心式压缩机两段 现 “喘振”现象 ,需要大量的压缩合成混合气通过 回 4 甲醇生产与应用 2011年第 1期 流冷却器,待降温分离出液体后,再返回到空压机。 造动火带来 的安全隐患 ,我们把排液管拆离现场 由于回流气量大 ,加上 甲醇合成循环气温度高 部 二合一所有的排液系统为一趟管线 。首先用钢锯 分甲醇没有冷凝 ,分离塔捕雾效果差等 ,导致压缩 条把循环回流分离器排液管 ,从主排液管上断开 , 机三段出 口回流混合气经冷却后 ,分离出来 的冷凝 然后再把排液管从分离器底部阀门后拆除,画上方 液体多。如果这部分分离液在分离器 中排放不及 向和标记 便于安装对位 。把拆下来的排液管拿到 时,部分液体就会随回流气带入空压机 ,对压缩机 安全地带进行加装法兰、三通和阀门,制作完毕后 , 叶片产生 “液击 ”,造成叶片损伤或断裂 ,特别是对 再拿回现场安装 。具体 的改造如2所示。 叶片的末端损坏会更严重。因为进入空压机的冷凝 液的密度比气体的密度大得多,气体进入气缸叶片 内容易产生不平衡震动 ,若汽缸受到急剧震动,还 会使金属叶片产生永久变形 ,导致压缩机效率降低 出 口达不到原设计压力 。如果减少循环气的回流 量 ,压缩风机就会 出现 “喘振”现象 ,引起压缩机振 图 2 排 液 管 改造 工 艺 图 动。而喘振对压缩机危害更大 ,喘振时会使叶片强 烈振动 ,叶轮应力大大增加 ,噪声加剧 。另外 ,还会 4.3 改造后的效果 引起动静部件的摩擦与碰撞 ,使压缩机的轴产生弯 采用上述措施改造后 ,经过半年多生产 ,甲醇 曲变形 ,严重时会产生轴向窜动,碰坏叶轮。同时还 二合一工序运行安全稳定,只要排液及时,循环气 会加剧轴承 、轴颈的磨损 ,破坏润滑油膜的稳定性 , 体 中不会夹带液体。另外,由于排液系统的成功改 使轴承合金产生疲劳裂纹,甚至烧毁等。 造 ,不但每天能回收到 30kg左右的粗甲醇 ,而且还

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