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·134· l 998年11月
上钢一厂溅渣护炉技术研究
姜钧普 刘建华 刘士瑞 李安华 杨尚宝
(北京科技大学)
冯国忠 池和冰 华东 蒋兴元 胡越
(上一钢铁公司)
摘要在铁水成分波动较大的试验条件下.上钢一厂30t转炉冶炼过程中采用菱镁矿与白云 ·
对终渣、溅后渣以及炉衬溅渣附着层的熔.女、与岩相进行j研究。
关键词上钢一厂 转炉溅渣护炉
1 996年底,冶金部决定在上海~钢公司作 1.试验条件
试点,开发30t转炉溅渣护炉新工艺,解决使用
上钢一厂三炼钢3座转炉公称容量30t.平
中磷铁水小转炉在出钢温度高、炉渣中氧化铁
均出钢量34.8f,冶炼品种为:普碳钢、硅钢、低
含量高条件下的炉渣改质、降温及确定合理的
台金钢、镇静钢和沸腾钢等。出钢温度:普碳钢
氮气喷吹参数等技术难点。1997年底在三炼钢
为1670C~1690C;低合金钢1690C~
1#转炉上开始工艺试验。目前,正式试验了两
l 710C.连铸比7j%。铁水来源有化铁炉、高炉
个炉役,第一炉役炉龄达1775炉,第二炉役炉
铁水两种.铁水主要成分见表1。
龄迭2582炉,比溅渣前平均提高了1.15倍,降
低成本2~3元/吨钢。
表1铁水主要成分
成分类型 Si% 1,% S%
0.700 0.290 0.060
化铁炉
O.500~2.200 O 250~O480 0.040~0.120
0.450 0.180 0.040
高炉
0.400~0.500 0.140~0.200 0.030~0.080
要求 0.400~0.700 =0.250 一0.060
由于铁水成分波动较大,特别是{匕铁炉铁 2.溅渣护炉工艺
水中Si、I’、含量经常偏高.造成终点多次倒炉、
2.1溅渣吹氮参数
后吹,终渣氧化铁与出钢温度偏高。
第十届全国炼钢学术会议论文集 ·135·
溅渣时吹氮与冶炼时吹氧使用同一支喷 由于终渣氧化铁含量高,终点温度高,炉渣
枪,供氮流量为6000M3/h,供氮压力为0. 较稀,终渣不能直接用于溅渣护炉,需要往终渣
70MPa,吹氮枪位控制在0.8m~1.8m范围内加入调渣剂以提高其耐火度和粘度,并降低
内。 渣温。通常情况下调渣剂主要用菱镁矿,再配以
2.2吹炼过程中加菱镁矿造渣 适量的生白云石(根据炉渣的情况有时配合使
转炉在未溅渣时不加菱镁矿造渣,其终渣 用石灰)。调渣剂的数量视终渣粘度、温度而定,
MgO含量为3%~j%。溅渣试验炉役,在
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