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原药·中间体合成 第三届农药交流会论文集
水法制高纯杀虫单原药工业化试验研究
李国珍,罗亮明,李定文,周明辉
(湖南南天实业股份有限公司,湖南,湘潭411103)
摘要:本文针对溶剂法生产杀虫单存在的缺陷,研究和开发水法生产高纯杀虫单的工
业化新技术,从而降低了生产成本。
关键词:水法杀虫单原药工业化试验研究
1前言
杀虫双是上世纪七十年代我国自行开发的农药品种,具有胃毒、触杀、内吸传导和一定的杀卵
作用,用于防治水稻螟虫、叶蝉蓟马等。20多年来,经过行业工程技术人员不断探索,工业化生
产水平得到长足发展,成为当今中国吨位最大、应用最广的主要杀虫剂之一。为降低农用成本和运
输费用,国内众多厂家将杀虫双加工成单钠盐,即杀虫单原粉。由于价廉物美,高纯杀虫单原药在
国内外市场赢得众多客商的青睐。
杀虫单生产工艺路线有溶剂法(也叫甲醇法)和水法两种。比较两种方法,甲醇法生产杀虫单
原粉含量可稳定在95%以上,而水法生产杀虫单原粉含量都在95%以下。甲醇法比水法生产成本高
Jo%左右,且甲醇易燃易爆,在生产中特别是在离心分离过程中不安全,又因为用甲醇作溶剂必须
增加回收装置的投资,故寻求水法制高纯杀虫单成为行业研究开发的课题。
2影响杀虫单原粉质量的原因分析
目前生产杀虫单通用的生产工艺是:胺化反应、酸氯化反应、磺化反应、结晶、离心、干燥得
白色杀虫单原粉。具体生产工艺如下:胺化物用盐酸酸化后.经过脱水,将其中的水份在理论上完
全脱净,然后加入溶剂二氯乙烷转人氯化釜中使之与氯气反应.在生成的氯化物与溶剂的混合物中
加水溶解氯化物,静置分层出二氯乙烷与氯化物水溶液,溶剂二氯乙烷套用,氯化物中加人液碱进
行中和,使之PH值为5.5~6.0,中和好的氯化物转入磺化釜中与硫代硫酸钠生成杀虫双,生成的
杀虫双将PH值调节至4~5后,进行冷冻结晶.离心分离出杀虫单结晶体,经干燥得杀虫单原粉。
从生产工艺过程分析,影响杀虫单产品质量的主要原因有:
①氯化物中杂质未经分离进入下~道工序,影响磺化反应收率,部分杂质最后混杂在杀虫单原
粉中:
②磺化反应生成的副产物带人结晶工序,收率高低直接影响杀虫单的纯度;
③离心分离效果过滤中,分离因素影响杂质分离效果:
④干燥时间过长,温度过高导致产品质量下降;
⑤原材料中夹带无机物杂质。
3工业化实验
公司有年产I千吨杀虫单生产装置,针对影响因素,我们进行了如下工业化实验:
3.1提高氯化物质量
①将酸化物精制用脱水锅内置旋转甩盘改间歇生产为连续生产。
②调节加水量,将氯化物含量控制在40%±2%之问,氯化物与溶剂分层。
③将酸氯化物抽至预热锅,升温至90C、真空10.08Mpa脱水,控制脱水量,关闭蒸汽,解除
真空,停止脱水.开启精制搅拌。旋转闪蒸器,夹套蒸汽升温,打开真空阀,微开迸料阀,
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第三届农药交流会论文集 原药·中间体合成
连续进料.控制进料量,投料完毕,关闭蒸汽。
改进前后氯化物含量对比如表1所示。
表1改进前后氯化物含量对比
3.2提高磺化收率
①将磺化反应釜的搅拌速度由A转/分,提高至B转/分:
②严格控制氯化物中和PH值为5.5~6,控制温度为x℃
③选择五个不同质量较优的大苏打:
④加水而不用甲醇。
提高磺化收率工业化试验结果如表2所示。
表2提高磺化收率工业化试验结果
3.3提高离心机分离因素
①将普通离心机改为高速离心机.使离心机转速达n转/分。
②控制进料速度为原工艺的一半,离心时间≥15分钟。
3.4提高干燥效果
改箱式干燥设备为旋转闪蒸干燥机,控制干燥温度在80C以下。
3.5优化条件后的工业化试验结果如表3所示。
表3优化条件后的工业化试验结果
4结果与讨论
①生产中还证明,二氯乙烷的存在,严重影响杀虫单的含量和出粉率。溶剂在氯化物中的溶解
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