年会论文:裂解老区乙烯分离工艺优化探讨.pdfVIP

年会论文:裂解老区乙烯分离工艺优化探讨.pdf

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·362· 全国乙烯T业协会 裂解老区乙烯分离工艺优化探讨 丁丽丽.佟奎江 (大庆石化分公司化工一厂,黑龙江大庆163714) 摘要:乙烯裂解装置能量主要消耗在脱甲烷系统。通过分析大庆乙烯装置裂解老区分离流程,在 不改变老区分离进料量的前提下,对前冷、脱甲烷塔及脱乙烷塔部分进行工艺优化,将前冷的前两股进料 直接进入脱乙烷塔处理,降低脱甲烷塔和脱乙烷塔负荷;重新启用膨胀机、压缩机,并将再生气、燃料气二 者合做驱动力,循环利用冷量,进而达到节能降耗的目的。 关键词:进料量;前冷;脱甲烷塔;脱乙烷塔;工艺优化;再生气;燃料气;负荷;节能 1裂解装置工艺简介 403,其液相作为脱甲烷塔第二股进料;EV一403 大庆乙烯裂解装置1986年建成投产,装置乙 的汽相经EH一409、EH一410冷却后进入分离罐 烯生产能力30万彤年,1999年装置经过扩能改EV一404,其液相作为脱甲烷塔第三股进料;EV一 造,乙烯生产能力达到48万吨/年。老区装置流 404的汽相去生产H2,并进一步得到燃料气,其液 程采用的是美国SW公司的顺序分离流程,加氢 相经EH一409加热后作为脱甲烷塔第四股进料;由 方式为后加氢。进料(裂解气)经EFL一331过滤H2流程得到的燃料气经前冷各换热器(冷箱)后被 后分为两股,主物料通过预冷器EH一401B、EH一 送出。膨胀机EC一401、压缩机EC一402已隔离并 402B、EH一404B、EH一400后与经EH一403冷却搁置不用(在图1中省略未画)。脱甲烷塔釜物作 的另一股物料汇合进入分离罐EV一401,EV一401为脱乙烷塔ET一421进料,塔顶物进入分离罐EV 的汽相经EH一407冷却后进入分离罐EV一402,一406,在罐顶得到再生气,经冷箱换热后被送出。 其液相作为脱甲烷塔ET一405第一股进料;EV一 脱乙烷塔利用中沸和低沸加热,塔顶物送往乙炔加 402的汽相经EH一408冷却后进入分离罐EV一氢C2PO【系统,塔釜物进入脱丁烷塔ET一441系统。 图1 老区分离现阶段流程图 第16次全国乙烯年会 ·363· 2存在问题 供热量即可,节省中沸器急冷水用量,利于其它急 在乙烯分离装置中,脱甲烷塔是能量消耗最 冷水换热设备的操作。负荷的降低,可节省塔釜 大的…,因此,确定一个流程简单、耗能小、投资小 再沸器(丙烯加热介质)加热量,塔顶冷凝器(乙烯 的脱甲烷系统相当重要。再生气与燃料气成分相 冷却介质)的冷量等,进一步剂节省丙烯和乙烯, 同,有能量可以回收利用;EC一401和EC一402闲有利于降低丙烯压缩机EC一341、乙烯压缩机EC 置不用,浪费设备;脱乙烷塔将C2与C3以上组分 一351的负荷,还可延长设备使用寿命,节省设备 费用。 分离,脱甲烷塔将CH。与C2以上组分分离,C3以上 组分在脱甲烷塔中只被加热而并未被分离,这就造 (4)脱甲烷塔通过控制压力温度,塔顶分离出 成脱甲烷塔运转负荷大,C3以上组分被重复加热, CH。,塔釜为c2组分(其中含有烷、烯、炔等),直 增加塔釜冉沸器热量消耗,是完全没必要的。 接进行C2RX,生产乙烯。 (5)在脱甲烷塔中,提高压力P,可避免采用 3优化探讨 过低制冷温度,但甲烷对乙烯相对挥发度仅降低; 在不改变老区分离进料量的前提下,仅通过 降低P,能降低能耗,但操作温度低,材质要求高, 个别管线的优化改造,可将流程由原顺序分离、后

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