年会论文:乙烯精馏塔稳定性影响因素及优化.pdfVIP

年会论文:乙烯精馏塔稳定性影响因素及优化.pdf

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±目z娜fn悱告 乙烯精馏塔稳定性影响因素及优化 张恒珍,奉昌勇 中田打化挂名分公司化l:舒郭,广东茂崭52502 §*#女自&mm*# *饕目。蚌材*蟮.≈《Ⅱ.影自目素;优m措# 麓名640kt/a已烯装置采用全新的前脱丙烷级玲却.其巾在己烯精馏塔2#申州再沸器拎凝的 前加氧乙烯生产工艺.应用裂解气低压激冷技术、 烃授提供高压脱丙烷塔732%的回流。脱甲烷后 二元冷剂技术和分凝分馏塔(cFr)等新技术。己的物流分成两股,40%复热汽化,60%脱过冷,分 烯精馏塔作为热集成·{·心,与脱乙烷塔组成偶台 别作为脱乙烷塔气相和液相进料。脱乙烷塔和乙 塔系,与三元制冷压缩机宝}l成热泵系统.中同再沸 烯精馏塔热耦合.从乙烯精馏塔进料下部抽出一 器同收裂解气热量。塔顶冷却器对轻冷剂过热,使 股物流作脱乙烷塔同流。从三元制冷压缩机三段 深冷分离系统各种干扰因素通过裂解气、冷荆等 吸人罐抽卅一股混合冷剜向乙烯精恼塔1#中问再 传至乙烯精馏塔,影响了乙烯精馏塔运行稳定性. 沸器和底部再沸器串级供热。从冷箱来的气相轻 2 自开车以来塔压偏离酷计指标o17一oNPa.己 冷剂和液相重冷刺混合后进人塔顶冷却器撤热, 垸中乙烯损失超标。 轻冷剂由2585toni%的甲烷、1919t001%的乙 20 35md% 烯、54 moWo的卤烯组成,重冷剂由5 34 28 1流程简介 的甲烷、10 moi%的乙烯、84t001%的丙烯 高压脱阿烷塔顶裂解气经碳;b0氢系统脱除组成.轻冷剂在换热器巾适度过热防止压缩机嗳 炔烃,然后在碳二加氢进辩换热器、乙烯精馏塔2# 人罐带液.利用轻狰剂中的甲烷、乙烯降低丙烯分 中间再沸器、脱甲烷塔底部和中部再沸器、冷箱逐 压,促进丙烯汽化, 罔I 脱£#/‘烯精馏§统m8日 第16趺全目L烯年会 2 z蠕精馏塔运行状奄 高,表明换热效果较差。在装置投料90%负荷以 投^运行后,乙烯精馏塔各指标偏离设计值. 上时,乙烯精馏塔开始出现塔压高,塔盘分离效果 塔压高达181MFaG,乙烷中己烯含量在5%以上;降低现象。在乙烯精馏塔塔釜再潍与中沸量高于 三元玲剂用量增加,使三元制冷压缩机负荷达到 设计指标20—30t/h,塔釜循环乙烷中乙烯损失仍 设计的120%,塔顶冷却器冷剂处于饱和状态.经 然高于设计指标5%~19%,乙烯精馏塔稳定性极 常带蒗,没有达到过热2℃的设计指标。乙烯精馏 差,操作上难控制。 塔的温度、压力、乙烯损失率随负荷、冷却水温度、 轻重玲剂使用比例、裂解气组成立化而变化,生产 3乙烯精馏塔稳定性影响因素 上被迫保持较宽的操作空问,影响丁装置乙烯产 己烯精馏是二元精馏,物料组成稳定,负荷在 能的发挥。运行数据见表l。 操作弹性范围内.精馏塔运行的稳定性一般不会 表1 z烯精馏塔运行参鼓 偏离设计指标,影响运行稳定性的干扰源主要来 $m R”☆镕 ;Ri#镕镕 自再拂器和塔顶冷却器。由于均采用混舍物料作 Ⅸ女(胁) I 608 I 68一I81 目mt(¨) 2343 238—250 再沸热谭和塔顶冷却器

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