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第16次全国乙烯年会 ·99·
乙烯装置长周期运行对工艺的要求
宫钦月
(中石化齐鲁分公司烯烃厂,山东淄博255411)
摘要:介绍了齐鲁乙烯装置长周期运行遇到的问题及应对措施,提出装置长周期运行对工艺操作、
工艺管理的要求。
关键词:齐鲁;乙烯;长周期
1前言 烷结垢物主要是丁二烯聚合物及其氧化产物,
乙烯装置是石油化工企业的“龙头”装置。 DA202、1202结垢物主要是丁二烯和苯乙烯的聚
乙烯装置的长周期运行不但节省企业的维修费 合物及其氧化产物。为减少聚合物生成,以上系
用,减少开、停车过程的公用工程损耗和物料损 统一般都设计注入阻聚剂。
失,而且还可延长相关装置的有效生产时间,增 脱丙烷系统2005年负荷提高时,经常出现高
加整个生产装置的效益。乙烯装置运行周期的 压塔塔釜液位和低压塔回流罐液位同时超高,低
长短在很大程度上反映了一个企业的综合管理 压塔塔压差高的现象。由于分馏效果不好,碳三
水平,对企业的生产经营活动和经济效益具有 组分带入脱丁烷塔,最终带人碳四产品,造成碳四
重大影响。 纯度降低,经常不合格,装置丙烯损失率增加,装
置经常被迫整体降低负荷,乙烯产量减少。
齐鲁乙烯装置于2004年10月完成二期改造
开车成功,并通过填平补齐工程,使装置生产能力 通过^y射线扫描技术对高压塔和低压塔进行
达到年产乙烯80万吨。本装置生产采用鲁姆斯 检查,发现低压塔3层以上塔盘发生液泛故障,4
工艺技术,裂解气分离采用五段压缩和深冷分离 层一7层之间存在雾沫夹带故障,分析高低压脱丙
法。分离流程采用前脱氢、后加氢的顺序流程。 烷系统在高负荷下运行出现液泛的主要原因是低
二期改造后形成“两头一尾”流程,即两套裂解炉、 压塔的降液管出现结焦堵塞。利用带压开孔技
急冷系统、裂解气压缩系统,一套分离系统。至 术,在第十板处的备用接口处新开进料旁路,把部
分凝液汽提塔来的进料分流到此处进料,部分液
2009年4月,本装置连续运行4年7个月后停车
检修。本文主要介绍齐鲁乙烯装置长周期运行遇 相负荷绕道7层以下,从而降低液相负荷,减少液
到的问题及应对措施,提出装置长周期运行对工 泛情况发生。投用后,高低压脱丙烷系统运行状
艺操作、工艺管理的要求。 况大为改善,装置总投油量由最高315T/H提高到
320—325T/H,碳四产品合格。
2长周期运行遇到的主要问题及措施 2.2裂解气压缩机聚合结垢问题
2.1 脱丙烷塔和凝液汽提塔结焦问题 齐鲁乙烯裂解气压缩系统分大小区两套,大
齐鲁乙烯脱丙烷系统采用高、低压双塔脱丙 区为2004年改造增设的GB201系统,年处理能力
为57万吨乙烯。小区为1998年一期改造增设的
烷,凝液汽提塔分为大区DA202和小区DAl202,
其塔釜物料为低压脱丙烷塔进料。脱丙烷塔和凝 GBl201系统,年设计处理能力为15万吨乙烯。
液汽提塔聚合结焦对装置长周期有很大的影响。 为减少不饱和烃聚合对机组的影响,GB201设计
通过对塔底及再沸器结垢物fTrIR分析,低压脱丙有机体注水和注冲洗油系统,实际生产只开注水
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