唐钢4号高炉中修降料面操作实践.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
唐钢 4 号高炉中修降料面操作实践 齐俊茹,李朝旺,刘鹏君,米舰君 (河北钢铁集团唐钢公司炼铁厂) 摘 要:对唐钢 4 号 3200m3 高炉降料面操作实践进行了总结。采用空料线回收煤气、多种手段确定料面 位置、雾化打水、顶温严格控制在 250-300 ℃之间、合理安排出渣出铁等措施,将料面降到预定位置, 对各项操作参数进行合理控制,维护炉况稳定顺行,延长了回收煤气时间,实现了降料面过程的快速、 安全、环保。 关键词:高炉;降料面;安全 引言 3 唐钢 4 号高炉有效容积 3200m ,该高炉是目前唐钢容积最大的两座高炉之一,引进了 多项国际先进炼铁技术和装备。采用并罐无料钟炉顶上料系统,煤气处理系统采用重力除 尘器+全干法布袋除尘,热风炉采用 3 座俄罗斯卡鲁金顶燃式热风炉加 2 座预热炉,全烧 高炉煤气,水渣采用 2 套明特法水渣处理装置,炉内配置风口监测系统及专家操作系统。 为配合 2012 年炼钢系统技术改造,公司决定对唐钢 4 号高炉进行停炉中修,采用空料线打 水法降料面至风口位置。2012 年 9 月 21 日20:00 开始降料面,22 日 16:20 休风,历时 20 小时 20 分钟,料面安全顺利的降至风口位置。 1 停炉准备工作 1.1 安装炉顶打水装置和煤气取样管 唐钢 4 号高炉采用全干法除尘工艺,因此降料面过程对顶温有着严格要求,250-300 ℃ 之间,控制不好会过早切煤气,延缓降料面过程。均匀雾化喷水是控制顶温、减少爆震, 安全快速降料面的关键。为保证降料面期间打水的雾化效果,预休风时将原有炉顶打水枪 头全部更换,同时拆除炉顶十字测温,安装四根临时打水枪,保证降料面过程打水充分雾 化,为便于控制不同方位的顶温,四根临时打水枪分别安装阀门并标注好与炉顶温度所对 应的方向,在风口平台控制,在总管上安装流量计以监控打水量。 图 1 4 号高炉降料面炉顶打水管安装示意图 从上升管安装混合煤气取样管,考虑到控料线打水降料面过程中煤气取样管易被灰尘 堵塞,采用长通 N2 的方式防堵,此方式保证了煤气取样管畅通,为及时分析煤气成分及判 断降料面进程提供了保证。 190 1.2 校正各种流量表和设备维护 停炉前两天将风量、风压、顶温、顶压、风温等仪表校对好,保证准确,确保停炉过 程中的仪表正常运行。保证煤气分析仪器正常,降料面前把炉顶煤气分析仪检查好,量程 范围确认好,CO 范围 0-30% ,H2 范围 0-12% ,确保停炉降料面过程中不出故障。预休风 时把机械探尺量程调到最大,除尘器要保证连续卸净积灰,对炉前和水渣所有设备进行检 查、维修,确保停炉过程中正常的出渣、铁。 2 降料面操作及过程分析 2.1 停炉料安排 2012 年 9 月 21 日预休风,高炉 20:00 开始送风降料面,在预休风前已经提前改全焦 冶炼,变料时机控制为预休风送风后不再喷煤,停炉料焦比选择 600 kg/tFe (含焦丁),同 时考虑焦中斗容积问题,采用的料制为焦批 30.61 t ,矿批 90 t ,碱度 1.05,炉温 1%,负荷 2.7 ,上部加入盖面焦 30 t 。预休风时停炉料进入炉腹位置。 2.2 降料面过程参数控制 21 日20:00 开始送风降料面,送风料线 4.7 m ,20:37 开始回收煤气,至 22:50 降料面 过程比较顺利,但从 22:56 开始顶温各点开始出现停滞现象,雷达探尺 23:16 在 11.63 m 也 开始出现停滞(之后到休风一直异常),初步判定可能是打水量偏大,电偶头部糊死所致。 高炉被迫以布袋进出口温度、炉身静压等参数来判定打水量。直至 22 日 0:11 开始随顶温

文档评论(0)

wuhuaiyu002 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档