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唐钢 4 号高炉中修降料面操作实践
齐俊茹,李朝旺,刘鹏君,米舰君
(河北钢铁集团唐钢公司炼铁厂)
摘 要:对唐钢 4 号 3200m3 高炉降料面操作实践进行了总结。采用空料线回收煤气、多种手段确定料面
位置、雾化打水、顶温严格控制在 250-300 ℃之间、合理安排出渣出铁等措施,将料面降到预定位置,
对各项操作参数进行合理控制,维护炉况稳定顺行,延长了回收煤气时间,实现了降料面过程的快速、
安全、环保。
关键词:高炉;降料面;安全
引言
3
唐钢 4 号高炉有效容积 3200m ,该高炉是目前唐钢容积最大的两座高炉之一,引进了
多项国际先进炼铁技术和装备。采用并罐无料钟炉顶上料系统,煤气处理系统采用重力除
尘器+全干法布袋除尘,热风炉采用 3 座俄罗斯卡鲁金顶燃式热风炉加 2 座预热炉,全烧
高炉煤气,水渣采用 2 套明特法水渣处理装置,炉内配置风口监测系统及专家操作系统。
为配合 2012 年炼钢系统技术改造,公司决定对唐钢 4 号高炉进行停炉中修,采用空料线打
水法降料面至风口位置。2012 年 9 月 21 日20:00 开始降料面,22 日 16:20 休风,历时 20
小时 20 分钟,料面安全顺利的降至风口位置。
1 停炉准备工作
1.1 安装炉顶打水装置和煤气取样管
唐钢 4 号高炉采用全干法除尘工艺,因此降料面过程对顶温有着严格要求,250-300 ℃
之间,控制不好会过早切煤气,延缓降料面过程。均匀雾化喷水是控制顶温、减少爆震,
安全快速降料面的关键。为保证降料面期间打水的雾化效果,预休风时将原有炉顶打水枪
头全部更换,同时拆除炉顶十字测温,安装四根临时打水枪,保证降料面过程打水充分雾
化,为便于控制不同方位的顶温,四根临时打水枪分别安装阀门并标注好与炉顶温度所对
应的方向,在风口平台控制,在总管上安装流量计以监控打水量。
图 1 4 号高炉降料面炉顶打水管安装示意图
从上升管安装混合煤气取样管,考虑到控料线打水降料面过程中煤气取样管易被灰尘
堵塞,采用长通 N2 的方式防堵,此方式保证了煤气取样管畅通,为及时分析煤气成分及判
断降料面进程提供了保证。
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1.2 校正各种流量表和设备维护
停炉前两天将风量、风压、顶温、顶压、风温等仪表校对好,保证准确,确保停炉过
程中的仪表正常运行。保证煤气分析仪器正常,降料面前把炉顶煤气分析仪检查好,量程
范围确认好,CO 范围 0-30% ,H2 范围 0-12% ,确保停炉降料面过程中不出故障。预休风
时把机械探尺量程调到最大,除尘器要保证连续卸净积灰,对炉前和水渣所有设备进行检
查、维修,确保停炉过程中正常的出渣、铁。
2 降料面操作及过程分析
2.1 停炉料安排
2012 年 9 月 21 日预休风,高炉 20:00 开始送风降料面,在预休风前已经提前改全焦
冶炼,变料时机控制为预休风送风后不再喷煤,停炉料焦比选择 600 kg/tFe (含焦丁),同
时考虑焦中斗容积问题,采用的料制为焦批 30.61 t ,矿批 90 t ,碱度 1.05,炉温 1%,负荷
2.7 ,上部加入盖面焦 30 t 。预休风时停炉料进入炉腹位置。
2.2 降料面过程参数控制
21 日20:00 开始送风降料面,送风料线 4.7 m ,20:37 开始回收煤气,至 22:50 降料面
过程比较顺利,但从 22:56 开始顶温各点开始出现停滞现象,雷达探尺 23:16 在 11.63 m 也
开始出现停滞(之后到休风一直异常),初步判定可能是打水量偏大,电偶头部糊死所致。
高炉被迫以布袋进出口温度、炉身静压等参数来判定打水量。直至 22 日 0:11 开始随顶温
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