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氨吸收制冷工艺在NHD脱碳上的应用.pdf

氨吸收制冷工艺在NHD脱碳上的应用 1999年我厂原热钾碱法双活化剂双套脱碳改为单套NHD法脱碳,设计年生产合成氨 150kt。因NHD脱碳属物理吸收,需低温操作(—5~—8℃),设计用3台1.84×106kJ/h冰 机的冷量。在方案确定时,我厂提出脱碳系统的冷量,由我厂一直采用的氨压缩制冷改为利 用低温余热氨吸收制冷提供。因为采用NHD脱碳后,变换气剩余的低品位热能较多,如果 这部分热量不能利用,不仅增加低变气水冷器冷却水用量,还浪费了可回收利用的大约2.8 ×107kJ/h 的热量。根据我厂只有两台35t/h动力锅炉产汽,冬季生产和厂内外取暖用汽 偏紧的实际情况,我们同设计院商议后,决定这部分热量冬季用作家属区采暖,夏季作为氨 吸收制冷的热源。对于生产余热用于家属区采暖,我厂采取了必要的措施,如采暖水通过发 生器后进行可燃气检测;采暖水最高处增设一台气水分离器,由分离器顶部排出的水汽再经 取样冷却器后用可燃气分析仪每班分析一次,一经发现发生器内漏,立即停车处理。另外, 为防止采暖水管线超压,还增设了2块爆破板。夏季用于氨吸收制冷时可得到大于8.36× 106kJ/h 的冷量,节省了5台1.83×104kJ/h 的冰机。这部分冷量供NHD脱碳使用,剩余 送合成。1 工艺流程 氨吸收制冷工艺流程见图1。 氨吸收制冷工艺流程主要由吸收、精馏、冷凝、节流膨胀、蒸发等组成。来自氨蒸发器 制冷后的—8℃低压气氨(约0.2MPa)同合成车间来的部分气氨汇合,先进入过冷器与1.5MPa 的液氨换热,再进入吸收器组,由稀氨水溶液(浓度30%,温度46℃)吸收,吸收反应热由 低于28℃的冷却水带走。吸收后的浓氨水(42%)溶液流入浓氨水贮槽,然后由氨水泵把浓氨 水打入溶液换热器,与来自精馏塔底的稀氨水溶液换热,浓氨水被加热至接近泡点温度(92 ℃)后进入精馏塔中部,喷淋在高效波纹填料上,与上升的氨水进行热质交换,本身浓度变 稀,再流入发生段。精馏塔顶浓度99.8%以上的氨气少部分经回流冷凝器冷凝下来,大部分 去冷凝器,氨气由循环冷却水冷凝成高压液氨。由低变系统来的166℃变换气供给发生器热 量,加热精馏塔底溶液。塔底的稀溶液,经溶液换热器与浓氨水溶液换热降至46℃后,去 吸收器吸收气氨,增浓至42%,流量为64t/h。又从精馏塔顶放出高压氨气经冷凝后供用 户使用。浓、稀氨水如此不断循环。 2 系统改进情况 (1)精馏塔原设计高度为28m(利用原二次脱碳塔),因回流冷凝器安装在塔顶难度大,根 据实际情况将精馏塔割掉9m,改造后连同回流冷凝器的高度共为23m。塔顶回流冷凝器改 为波纹管式冷凝器,面积也由原来的709m2减为250m2。 (2)浮阀型塔板改为高效刺孔板波纹填料。 (3)真空泵改为蒸汽喷射泵。 (4)低变气管道上新配蒸汽管线,目的是当低变气停车时,快速送入高压蒸汽,以保证精 馏塔发生器的温度不降低,同时避免氨吸收系统出现大的波动。 (5)液氨贮槽增设一次表,液氨输送管道安装自调阀。 3 氨吸收制冷开车情况 装置于2000年4月底安装结束,5月1 日正式开车。在很短的时间内就转入正常生产。 到5月 3日已生产出制冷剂(液氨)10~13m3/h(折合氨7t/h左右)。冷冻量大约为9.1×106kJ /h。 装置开车前,造气NHD脱碳和合成车间氨冷器用8台冰机(4月底)。5月氨吸收制冷正 常后,冰机由8台减至4~5台。由于采取液氨通过过冷器过冷等措施(由40℃降至20℃以 下),同时合成立式冷凝器热负荷大大减轻,氨冷器出口压力由0.26MPa降至0.2MPa,出口 循环气温度由0℃降至—3℃左右,提高了氨冷凝量,同时降低了系统阻力,较好地改善了 合成系统的操作条件。 4 氨吸收制冷系统改进设想 目前氨吸收制冷量没达到设计的10.8t/h,主要原因如下。 (1)低变气入精馏塔发生器温度没达到设计值(166℃)。主要是发生器前洗涤水进洗涤水加 热器温度偏低。设计为120~130℃,而实际为104℃。因此取走的热量相对多些。解决此问 题的方法是将642炭黑水换热器由并联改为串联,尽可能多回收炭黑水的余热,将炭黑水排 放温度降到80℃以下(现在为90℃)。去气化炉急冷室的水及各级分离器加水不宜过多。 (2)现用的氨水换热器面积为168m2。生产运行表明,此换热器换热面积偏小,影响换热 效果,去吸收器的氨水温度在70%的负荷下达到56℃(设计46℃),浓氨水进精馏塔的温度 只有72℃(设计92℃),影响了精馏塔的生产能力。 (3)此系统投油量应尽量调到7.5

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