全厂辅控网控制系统BOP的典型设计与实现.docVIP

全厂辅控网控制系统BOP的典型设计与实现.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
全厂辅控网控制系统BOP的典型设计与实现

全厂辅控网控制系统BOP的典型设计与实现 信阳华豫电厂一期工程(2×300MW)燃煤机组辅助车间控制系统(BOP)覆盖了水、煤、灰等共11个辅助车间子系统的监控,下设补给水、精处理、干除灰、电除尘、制氢站、除灰渣、输煤程控等八个就地监控点,集中监控点设在主机集控室里,设有3台冗余独立的具有开发功能的操作员站,打破了传统的全厂辅助车间运行管理模式,真正实现了投资方减员增效的要求和目的。本项目由武汉力特自控科技发展有限公司承建,在承包商和投资方的共同努力下,整个项目周期历时2个月零21天顺利按计划完成,在整个实施过程中,边发电边改造创造了零事故、不断电、不停机的改造优秀成绩,特别是实施过程中投资方和承包商的领导提出“确保安全发电第一”的指示起到重要作用,自2007年7月正式移交生产运行以来,控制系统运行情况良好,新的管理模式带来了明显安全经济效益,提升了全厂运行管理水平。   ?辅控网网络技术的集成方案   辅助车间控制系统简称辅控网,又称BOP 即Balance? Of? Plant的缩写,它是利用先进的计算机技术、通信技术和网络技术,将相互独立的各个外围辅助系统集成控制,实现外围控制系统少人值班或无人值班,提高外围设备控制水平,从而大幅度地提高了劳动生产率,并达到减员增效的目的。   2000年燃煤示范电站及新版火电厂设计规范中规定,“相邻的辅助生产车间或性质相近的辅助工艺系统宜合并控制系统及控制点,辅助车间控制点不宜超过三个(输煤、除灰、化水) ,其余车间均按无人值班设计。”在此大的形势影响下,已相继有多个工程辅助车间按煤、灰、水三个辅助车间控制点设计,并在此方面积累了不少经验。但随着发电厂对减员增效的要求和运行人员整体素质的提高,特别是网络技术的飞速发展,把“水”、“灰”、“煤”三个辅控点再进行集中,构成整个电厂的集中辅控网的计划提上日程。   ? 网络控制系统配置图 ??? 信阳电厂是一个有10年以上历史的老厂,特别是当时辅控车间始建期间工业以太网还没有在工业控制领域普及,因此它目前已经形成了一个多种工业控制网并存的复杂现状,并且其中相当一部分的工业控制网已经面临淘汰。因此建立一个全新的控制网络显然迫在眉睫。 控制网络是一种高速确定性的网络,用于对时间有苛刻要求的应用场合的信息传输,它为对等通讯提高了实时的控制和报文传送服务。它具备一个独有的预定连接,允许用户以预定速率重复的发送和接收数据,这就是请求信息包间隔(RPI),就是说通过设定可以重复的以指定的间隔时间从I/O模块上接收数据。 原化学补给水和除灰渣、输煤采用的是MB+网、精处理和再生加药controlnet网,这些工业控制网都存在通讯距离短、传输数据慢的缺点。对于大多数老厂这些工业控制网已经成为阻碍它发展的死穴。要克服工业控制网的这两大缺点,最好的方案当然是更换为工业以太网。   工业以太网是一种带有冲突检测的多点数据通讯方法(CSMA/CD),使用国际标准的TCP/IP协议。传输速度可以从原来的几兆升级为100兆,传输距离可以从原来的几百米升级为几十公里,改造后的信阳华豫电厂2×300MW机组BOP系统采用冗余工业以太网来完成中央控制站和现场控制站之间的数据传递,在集中控制室布置有两台思科1000M冗余中心交换机,网络的物理拓扑结构为冗余星型以太网,当网络中某一段光缆线路出现故障时,网络能够自动重新配置并继续通讯,其重构时间小于500ms,同时在此过程中不会造成数据的丢失或数据的变化。与就地控制子系统分支交换机通过光纤连接,与本地操作员站以通过双绞线连接,利用工业以太网,可以充分的利用系统资源,数据的传送可以畅通无阻,并可以方便地进行连接和扩充。 所有数据无中转停顿,操作员站组态软件与PLC的CPU直接交换数据,上万点的数据采集不需设置服务器,也可飞速运转, 打破了“万点数据库直接采集数据会蹦盘”的说法。   实施亮点一、电除尘单片机的接入与实现 ??? 信阳电厂的电除尘采用单片机进行逻辑控制,过程设备采用了13个单片机分布在现场13个高压控制柜内,很显然单片机的应用已经无法与现代电厂高自动化程度的控制领域接轨。但是如果要完全淘汰它,确实要增加投资,对安全生产也有较大的影响。为了节省成本而又让它具有先进性,我们选择了就地服务器采集数据然后再通过以太网向集控室OPC通讯传输的方法 。这样集控室的操作员站减少了数据采集转换的负荷,将大批量数据处理任务转移到了就地服务器,同时就地服务器的剩余负载还可以完整的运行一个监控软件从而为就地增加一个监控点。   实施亮点二、精处理、再生、加药、汽水取样的接入与实现 ??? 信阳电厂的精处理、再生、加药、汽水取样系统在本次改造中堪称一大亮点,我们采用了灵活多样的网络和监控方式。 原精处理、再生、加药、汽水取样4个系统相互之间

文档评论(0)

docinpfd + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5212202040000002

1亿VIP精品文档

相关文档