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第十五届全国大高炉炼铁学术年会论文集
的生成和成品烧结矿及中温还原性的提高,在一定范围内烧结矿转鼓强度、利用系数、垂直烧结速度随
着Mgo含量增加而降低,而M90的含量接近利用系数、低成品率的槽型区域州。
3提高钒钛烧结矿转鼓强度的技术措施
通过研究发现,钒钛磁铁矿属难选难烧矿石,精矿粒度粗,制粒性能差,呈比较规则的圆球状,这
种精矿混匀制粒后,小球热稳定性比较差,抗冲击能力比较弱,从而造成烧结料层透气性差,垂直烧结
速度慢,烧结矿成品率低,导致烧结矿产量低。另外,该矿石初始熔点高,生成液相量少,烧结过程中
产生的钙钛矿较多,而铁酸钙较少,造成钒钛烧结矿强度差、硬度大91。因而控制合适的碱度、温度、FeO
含量及MgO含量是提高烧结矿转鼓强度的关键。
3.1优化原料配比、燃料粒度组成
3.1.1探索合理的外矿配比
在烧结配矿结构中适当增加澳矿粉的配比(含钒精矿粉配比相应降低),烧结料层的透气性得到改善,
从而提高垂直烧结速度和烧结矿产量。但过高的澳矿配比将对烧结成品率、烧结矿冷态机械强度和低温
还原粉化性能的改善带来不利的影响,同时也严重影响烧结矿的产量。综合考虑澳矿粉配比对烧结矿产
量和质量以及高炉冶炼过程的影响,在承钢含钒烧结目前的原料条件下,为改善含钒烧结矿的冷态机械
强度和低温还原粉化性能,在不影响生铁提钒效果的前提条件下,应该将澳矿粉在含铁原料中的配比提
高到30%左右,但不宜超过33%.
3.J.2优化固体燃料破碎制度,改善燃料粒度组成
为了提高固体燃料利用率,烧结过程的燃料燃烧速度和传热速度必须接近。而燃料的反应性、粒度
和外部燃烧条件都将影响燃料的燃烧速度”1。燃料粒度过粗,会造成局部过熔,燃烧带变宽,阻力增大,
导致烧结过程透气性变差;粒度过细,则燃烧速度过快,不能提供料层所需要的高温,且燃烧带变窄,
高温维持时间不足,使烧结矿质量变差。生产中对固体燃料粒度的要求是:无烟煤3ram粒级达到80%以
上,焦粉3mm粒级达到75%以上。车间主要通过以下四方面措施控制燃料粒度:
(1)严格控制燃料破碎上料量,延长四辊作业时问,提高破碎效率;
(2)加强现场巡查,及时清理碎铁等杂物,避免铁块进入四辊破碎机伤害辊皮;
(3)改进设备材质,加强设备检修和维护;
(4)对破碎后燃料的粒度随时抽查,加强考核。
3.2提高烧结矿碱度,实现低温烧结
提高碱度,降低烧结温度,使整个烧结过程在较低温度和较高氧位下进行,有利于强度好、还原性
高的针状铁酸钙的形成。实施低温烧结的同时固体燃料用量降低,烧结矿转鼓强度有所提高,综合考虑
烧结矿碱度对承钢烧结过程、高炉炉料结构和高炉冶炼过程的影响,承钢烧结矿碱度由投产初期的1.9倍
提高到2.15倍比较适宜,同时点火温度由初期1200C±50℃降低为1150。C±50。C。
3.3提高球团矿MgO含量,降低烧结矿MgO含量
为了提高烧结矿的转鼓强度,综合烧结矿产量指标和冶金性能指标,我们在保证高炉人炉MgO含量
含量降低,使烧结矿强度大幅提升。
3.4推行厚料层烧结
厚料层主要是充分利用了料层的自动蓄热作用,360n[f烧结机投产后烧结料层一直控制在680ram左
烧结终点,烧结机速相应降低,提高了烧结矿强度。
(1)对烧结机平料器进行改进由固定式平料器改为活动式平料器,并根据原料变化及时调整平料器
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第十五届全国大高炉炼铁学术年会论文集
配重。机头松料器根据原料配比和烧结透气性进行调整。
(2)富矿粉配加比例从无到有,从少到多,做到粗、细粒原料合理搭配,改善了混合料原始透气性,
目前澳矿粉f粒度二一5turn达到20%1配比30%,为实现厚料层烧结创造了条件。
(3)采用新型均质点火器和微负压点火技术,合理控制点火负压(6000Pa),科学调整空煤比,改
善表层烧结矿强度,使烧结过程在三维空间的均匀。
680ram
(4)自循环返矿提前打水润湿,减少热量损失,稳定混合料水分。360m2烧结机料层厚度I:t:I
提高至lj720mm前后数据比较如表1所示。
表1 360m2烧结机料层厚度由680ram提高到720ram前后数据比较
3.5提高混合料温度,强化烧结生产
在烧结生产中,混合料料温无论对烧结矿质量及能耗都有较大的影响,
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