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600MW亚临界汽轮机抽汽温度偏高的治理方案.pdf

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600MW亚临界汽轮机抽汽温度偏高的治理方案.pdf

J黼 电力安全技术 第17卷(2015年第3期) 600 MW亚临界汽轮机抽汽温度偏高的 治理方案 刘勇海,赵志勇 (河北国华定洲发电有限责任公司,河北定州073000) [摘要]针对某电厂机组汽轮机低压缸抽汽超温现象,指出低压内缸水平中分面变形产生内 张口引起低压缸漏汽,最终导致抽汽温度偏高,并结合同类型机组的治理经验制定了低压缸的治理 方案,给出了实施后可取得的预期效果。 [关键词]汽轮机;低压缸;抽汽;超温 1抽汽超温概况 内空间狭小、螺栓预紧力无法达到设计要求、局部 区域发生塑性变形产生漏汽通道、动静之间不均匀 某电厂l、2号机组汽轮机是由上海汽轮机有 差胀等。低压缸漏汽主要为以下3种情况:(1)中、 限公司引进美国西屋公司技术制造的600MW亚 低压缸联通管进入低压缸依次穿过外缸和2号内 临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式 缸,穿孔处全部用法兰连接,可能因法兰结合面不 汽轮机,机组型号为N600-16.7/537/537。汽轮严密而产生漏汽;(2)进入低压l号内缸的蒸汽通 机具有8段非调整回热抽汽,其中:高、中压缸各 过l号内缸肋板中分面、静叶环中分面及隔板套的 2段抽汽,2个低压缸共4段(5~8段)抽汽。低外缘定位面,漏人5、6段抽汽口;(3)5、6段抽汽 压缸全部由板件焊接而成,为减小温度梯度,设计 室中的蒸汽通过低压1号内缸的端壁中分面,漏入 成3层缸,即双层内缸和单层外缸。 7段抽汽室。 由于2台机组均为上世纪90年代设计制造, 2013年,在2号机组检修中,发现低压内缸 受当时技术、制造、安装等多方面因素的限制,投 水平中分面处有明显的汽流冲刷痕迹,如图1所示。 产运行后机组的经济性偏低,机组热耗、汽缸效率 等主要指标与设计值存在一定偏差。较为突出的问- 题是:低压5、6段抽汽温度比设计值偏高,即额 定工况下5、6段抽汽温度设计值分别为219.2℃、 132.8℃,但实际上2号机组5段抽汽温度最高达 263℃,6段抽汽最高达196℃。抽汽超温不仅使 该级段的效率及功率下降,严重时还可能导致机组 安全事故。 2原因分析 图1 1号低压内缸中分面汽流冲刷痕迹 该电厂l、2号机组汽轮机低压缸为3层缸, 最内层为1号内缸,中间为2号内缸。低压内缸漏 结合1号内缸空缸严密性测量数据,分析认为 汽是导致抽汽温度偏高的重要原因,而造成低压内 造成低压缸5、6段抽汽超温的主要原因是:由于 缸漏汽的原因很多,如:低压汽缸刚性不足、人孔 l号内缸水平中分面变形产生内张口,导致低压缸 一9一 万方数据 第17卷(2015年第3期) 电力安全技术 J黼 进汽直接漏入5、6段抽汽口。引起低压缸水平中 (6)对前4级动、静叶进行优化,采用AIBT 分面变形、张口的主要原因有以下3个方面: 技术设计全新弯扭叶片。 (1)低压缸是一个较大的焊接部件,焊点较多 (7)低压内缸采用新型结构,更换内缸解决5、 且复杂,在热处理过程中易产生焊接应力,导致中 6号抽汽超温问题。 分面张口变形,引起漏汽; (8)新型低压缸采用渐缩的进汽流道一种特殊 (2)在机组运行中,凝汽器抽真空使低压缸承 的抽汽腔室,可对变截面的抽汽口进行优化。 受较大合力,导致低压l号内缸中分面变形漏汽; (9)通流部分隔板和围带汽封采用镶片式汽 (3)低压外缸中段通过螺栓与其前后两侧外缸 封

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