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- 2016-03-02 发布于北京
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二汽缸体随行夹具失效模式现行FMEA分析.doc
二汽缸体随行夹具失效模式现行FMEA分析
【摘 要】本文通过对二汽机加工缸体随行夹具现行FMEA的研究,发现了现行使用的FMEA的不足点。本文所提出的FMEA改进方法,虽然在一定程度上提供了一种具有客观依据的实施办法,但是在使用方面也有其局限性。
【关键词】随行夹具 失效模式 FMEA
一、问题的提出
二汽K4发动机装配线OP270工位在进行曲轴回转力矩检测时,发现有批量性的数值超差质量问题发生,主要表现为:检测后的最大值超过规定的上限50N/M,此问题的后果会导致发动机在正常运行过程中曲轴异常磨损,导致发动机寿命降低,最终引起顾客的抱怨。基于此问题的发生,二汽FMEA小组对此进行了分析。
二 、失效模式的原因分析
FMEA小组从人机料法环5个方面对此问题的失效原因进行了初步分析,分析结果如下:
(1)人的因素:这是个自动测量工位,所以人的因素可以不进行考虑。
(2)机的因素:FMEA小组请第三方测量单位对设备的检测精度进行了标定,结果显示设备的精度没有偏离,设备的运行状态一切正常。
(3)料的因素:从零件的质量角度考虑,FMEA小组要求SQE进行零件缺陷分析,从分析结果来看,油封的各项尺寸都满足图纸要求。
(4)法的因素:主要原因在于缸体在机加工时随行夹具夹紧力变化离散度很大,造成缸体曲轴孔尺寸超差,最终引发失效。
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