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2013电力行业信息化年会论文集
600
MW机组CCI气动高旁阀高频振荡原因分析及处理
郑清伟,康玉国
(华能铜川照金电厂铜川727100)
摘
要:对华能铜川照金电厂600 MW机组气动高旁阀在机组启动过程中,发生的高频大幅振荡现象进行分
析,制定解决方案,成功地解决了阀门与介质共振的问题。
关键词:CCI气动高旁阀;高频大幅振荡;分析及处理
1
600
引言
华能铜川照金电厂#1机组是2007年11月投产的
MW亚临界燃煤发电机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂采
反馈板根部断裂,导致跳机;
反馈板根部断裂。险些跳机。
用ABB.CE燃烧公司的引进技术设计和制造的HG.
2070/17.5.YM9型锅炉。汽轮机由东方汽轮机厂设计制
造,亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽凝汽式汽
轮机,型号N600-16.67/538/538,配1套高压旁路装
置,2套低压旁路装置。采用高压旁路和低压旁路二级
串联旁路系统装置。高压旁路系统装置由高压旁路阀
(高旁阀)、喷水调节阀、喷水隔离阀等组成,低压旁路
系统装置由低压旁路阀(低旁阀)、喷水调节阀等组成。
高压旁路容量为40%,低压旁路容量为66%。高压气动
旁路阀是CCI AG(Sulzer)产品,型号为HBSE280.250。
热控专业工作人员在2012年8月20日机组启动
过程中。用手机对高旁阀进行全程视频记录。发现高旁
阀在出现异常时发生了剧烈振荡。对视频进行慢速分
解观察分析,发现高旁阀的突发异常现象发生在开度
较小时,执行器活塞杆上下抖动,抖动频率较高,1 S约
抖动7个来回。范围在10%以上。出现抖动的位置在阀
门关闭到15%~36%。
通过高旁阀突发异常时的视频分析,可以得出结
论,高旁阀多次发生反馈连接部分变形、断裂的原因在
于阀门的突发高频大幅振荡.反馈单元承受不了高频
大幅振荡带来的破坏力,最终变形甚至断裂。
2事故概述
华能铜川照金电厂静1机组投产以来,在机组启动
过程中,高旁阀多次发生反馈连接部分变形甚至断裂,
造成阀门不可控制,给机组的启动及安全带来极大威
胁。电厂曾经在2011年10月份对高旁气动执行机构进
行改造,将Yamatake定位器更换为Siemens智能阀门
定位器.以期达到较好的控制效果。但高旁阀反馈连接
部分变形甚至断裂的情况并没有有效避免。关于高旁
阀的反馈单元事故,简单统计如下:
裂,导致跳机;
部断裂,导致跳机;
反馈板根部断裂,导致跳机;
.2012年8月19日13点36分,机组启动过程中,
反馈板根部断裂,导致跳机;
18
3原因分析
调节阀的振动与噪声根据其诱发因素的不同,大致
可分为机械振动、气蚀振动和流体动力学振动等。
(1)机械振动
根据其表现形式,机械振动可以分为两种状态:一
种状态是调节阀的整体振动。即整个调节阀在管道或
基座上频繁颤动,其原因是管道或基座剧烈振动,引起
整个调节阀振动。此外还与频率有关,即当外部频率与
系统固有频率相等或接近时受迫振动的能量达到最大
值、产生共振;另一种状态是调节阀阀瓣的振动,其原
因主要是介质流速的急剧增加,使调节阀前后差压急
剧变化.引起整个调节阀产生严重振荡。
(2)气蚀振动
气蚀振动大多发生在液态介质的调节阀内。气蚀
产生的根本原因在于调节阀内流体缩流加速和静压下
降,引起液体汽化。调节阀开度越小,其前后的压差越
2013电力行业信息化年会论文集
大,流体加速并产生气蚀的可能性就越大,与之对应的
阻塞流压降也就越小。
(3)流体动力学振动
介质在阀内的节流过程也是其受摩擦、阻力和扰
动的过程。湍流体通过不良绕流体的调节阀时形成旋
涡。旋涡会随着流体继续流动的尾流而脱落。这种旋涡
脱落频率的形成及影响因素十分复杂.并有很大的随
机性.定量计算十分困难,而客观上却存在一个主导脱
落频率。当这一主导脱落频率(亦包括高次谐波)与调
节阎及其附属装置的结构频率接近或一致时,发生共
振,调节阀就产生了振动,并伴随着噪声。振动的强弱
随主导脱落频率的强弱和高次谐波波动方向一致性的
程度而定。
常见的情况:调节阀两端的猛开或猛关,会使急剧
流动的介质产生强烈的反作用力,反作用力冲击调节
阀芯。当这个力大于膜片对阀芯向下的压力时,会使阀
芯上移,反之亦然,产生振动。尤其是在小开度情况下,
由于预紧力较小.更易使阀芯产生颤动。
从调节阀的使用和理论分析可以证明。诱发调节
阀振动和噪声的因素有很多,这些因素又相互影响,很
多都是同时发生的,这就使调节阀的减震降噪更加困
难。需要结合阀门材质、结构和流体动力学等方面综合
考虑。
华能铜川照金电厂}}1机组高旁阀与舵机组高
旁阀型号及安装几乎完全一样,高压旁路装置布置在
汽机房6.90 m层上。阀门形式为角
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