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1000MW 机组轴流一次风机喘振分析
赵继良 朱玉闯
神华国华绥中发电有限责任公司,辽宁葫芦岛 125222
Analysis on Primary Fan Surge for a Domestic 1000 MW Unit
Zhao Jiliang Zhu Yuchuang
Shenhua Guohua Suizhong Power Plant,Huludao 125222,CHINA
Abstract: Analyze the reason of 1000MW unit
primary fan stalled many times, find the
existent hidden trouble, and improved the
2 发生喘振的现象。
2010 年 5 月 8 日,调试所进行一次风机
RB 试验,19:15 RB 动作成功,机组负荷
running
security
for
primary
fan
by
460MW,3 台磨煤机运行。19:23 分,启动 41
improvement measure.
Key words: Axial-flow fan;Stall;Analysis
一次风机进行并列,启动电流 102A。19:34
分,41 一次风机动叶调节挡板开度为 41%,
风机电流 154A,一次风母管压力由 12Kpa 下
摘要:通过分析 1000MW 机组一次风机多次发生失速
降至 9.9Kpa,41 一次风机发出“一次风机
原因,找出存在的隐患,并通过改进措施,使一次
喘振”报警,就地报告 41 一次风机就地振
风机运行的可靠性得到提高。
动明显增大,风机声音异常,风机壳体温度
关键词:轴流式通风机;失速;分析;
1 引言
国华绥中发电有限公司二期工程两台
1000MW 机组采用上海鼓风机厂生产的双级
动叶可调轴流风机,其主要参数如下:风机
型号:PAF20-13.3-2 转子外径φ1996 mm,
叶片数:48 片,叶片调节范围-30°~+25°
B-MCR 工况下风量为 113.59 m3/s,风机总
风压 14886Pa,介质密度 1.239kg/m3,效率
87.78%,单台设计出力为 50%,机组正常运
行时为两台并列运行。
明显上升,可以判断 41 一次风机已经进入
不稳定工作区域,41 一次风机发生喘振。
3 喘振发生的原因分析
3.1 喘振的产生机理
当系统管网阻力突然增大使得流量和
流速减小,或风机动叶开得过大,都会使进
入风机叶栅的气流冲角α增大,冲角α超过
临界值时,在叶片背面尾端就会出现涡流
(脱流)区,冲角超过临界值越多,则失速
越严重,在叶片背部形成的涡流区也会迅速
扩大,使叶片流道出现阻塞现象,此时流动
阻力增加,风机输送的压能则大为降低,发
图 1:工况变化与失速过程(定流量运行)
生旋转失速,流动工况大为恶化, 风机出口
QA
、
压力明显下降。此时若管网容量较大,且反
压
应不敏感,管网中的压力不会同时立即下降
头
a′ b′
而维持较高值,这使得管网中压力大于风机
出口压力。 压力高的气体有一种回冲趋势,
使风机中气体流动恶化,当气流前进的动能
a
b
°
°
°
不足以克服回冲趋势时,管网中的气流反过
°
°
来向风机倒流(图 1 中 A→K→D→C)。这种
倒流结果使得叶栅前后压力差逐渐消失。此
°
°
°
°
°
流量
时气流又在叶片的推动下做正向流动,风机
又恢复了正常工作,向管网输气(图 1 中 C
→D→K)。管网压力升高到一定值后,风机
的正常排气又受到阻碍,流量又大大减小,
风机又出现失速,出口压力又突然下降,继
而又出现倒流。如此不断循环,于是出现了
整个风机管网系统的周期性振荡现象, 即
形成风机“喘振现象”。
轴流通风机喘振的发生首先是由于工
况改变时,叶栅气动参数与几何参数不协调,
形成旋转失速。但也并不是所有旋转失速都
一定会导致喘振,风机喘振还与管网系统有
关。喘振现象的形成包含着两方面的因素:
从内部来说,取决于叶栅内出现强烈的突变
性旋转失速;从外部条件来说,又与管网容
量和阻力特性有关。另外,风机喘振的频率
越低,振幅就越大。
总之,失速是引发喘振的前因,但失速
不一定会喘振,喘振是失速恶化的宏观表
现。
3.2 工程实际分析
以 A、B 两台并列过程的轴流通风机为
例,假设两台风机工作点存在微小差别(实
际运行中两台风机工作点也不会完全相同,
可能交替变化或者保持一定的差值)。通风
系统正常状态下,A、B 两台风机风量为 QB,
对应风机出口全风压为 p1,风机工作点分别
在图 3 中 a、
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