1000MW机组轴流一次风机喘振的分析.docVIP

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1000MW 机组轴流一次风机喘振分析 赵继良 朱玉闯 神华国华绥中发电有限责任公司,辽宁葫芦岛 125222 Analysis on Primary Fan Surge for a Domestic 1000 MW Unit Zhao Jiliang Zhu Yuchuang Shenhua Guohua Suizhong Power Plant,Huludao 125222,CHINA Abstract: Analyze the reason of 1000MW unit primary fan stalled many times, find the existent hidden trouble, and improved the  2 发生喘振的现象。 2010 年 5 月 8 日,调试所进行一次风机 RB 试验,19:15 RB 动作成功,机组负荷 running security for primary fan by  460MW,3 台磨煤机运行。19:23 分,启动 41 improvement measure. Key words: Axial-flow fan;Stall;Analysis  一次风机进行并列,启动电流 102A。19:34 分,41 一次风机动叶调节挡板开度为 41%, 风机电流 154A,一次风母管压力由 12Kpa 下 摘要:通过分析 1000MW 机组一次风机多次发生失速 降至 9.9Kpa,41 一次风机发出“一次风机 原因,找出存在的隐患,并通过改进措施,使一次 喘振”报警,就地报告 41 一次风机就地振 风机运行的可靠性得到提高。 动明显增大,风机声音异常,风机壳体温度 关键词:轴流式通风机;失速;分析; 1 引言 国华绥中发电有限公司二期工程两台 1000MW 机组采用上海鼓风机厂生产的双级 动叶可调轴流风机,其主要参数如下:风机 型号:PAF20-13.3-2 转子外径φ1996 mm, 叶片数:48 片,叶片调节范围-30°~+25° B-MCR 工况下风量为 113.59 m3/s,风机总 风压 14886Pa,介质密度 1.239kg/m3,效率 87.78%,单台设计出力为 50%,机组正常运 行时为两台并列运行。  明显上升,可以判断 41 一次风机已经进入 不稳定工作区域,41 一次风机发生喘振。 3 喘振发生的原因分析 3.1 喘振的产生机理 当系统管网阻力突然增大使得流量和 流速减小,或风机动叶开得过大,都会使进 入风机叶栅的气流冲角α增大,冲角α超过 临界值时,在叶片背面尾端就会出现涡流 (脱流)区,冲角超过临界值越多,则失速 越严重,在叶片背部形成的涡流区也会迅速 扩大,使叶片流道出现阻塞现象,此时流动 阻力增加,风机输送的压能则大为降低,发  图 1:工况变化与失速过程(定流量运行) 生旋转失速,流动工况大为恶化, 风机出口  QA  、 压力明显下降。此时若管网容量较大,且反 压 应不敏感,管网中的压力不会同时立即下降 头 a′ b′ 而维持较高值,这使得管网中压力大于风机 出口压力。 压力高的气体有一种回冲趋势, 使风机中气体流动恶化,当气流前进的动能  a  b  °  °  ° 不足以克服回冲趋势时,管网中的气流反过  ° ° 来向风机倒流(图 1 中 A→K→D→C)。这种 倒流结果使得叶栅前后压力差逐渐消失。此  °  ° °  ° °  流量 时气流又在叶片的推动下做正向流动,风机 又恢复了正常工作,向管网输气(图 1 中 C →D→K)。管网压力升高到一定值后,风机 的正常排气又受到阻碍,流量又大大减小, 风机又出现失速,出口压力又突然下降,继 而又出现倒流。如此不断循环,于是出现了 整个风机管网系统的周期性振荡现象, 即 形成风机“喘振现象”。 轴流通风机喘振的发生首先是由于工 况改变时,叶栅气动参数与几何参数不协调, 形成旋转失速。但也并不是所有旋转失速都 一定会导致喘振,风机喘振还与管网系统有 关。喘振现象的形成包含着两方面的因素: 从内部来说,取决于叶栅内出现强烈的突变 性旋转失速;从外部条件来说,又与管网容 量和阻力特性有关。另外,风机喘振的频率 越低,振幅就越大。 总之,失速是引发喘振的前因,但失速 不一定会喘振,喘振是失速恶化的宏观表 现。 3.2 工程实际分析 以 A、B 两台并列过程的轴流通风机为 例,假设两台风机工作点存在微小差别(实 际运行中两台风机工作点也不会完全相同, 可能交替变化或者保持一定的差值)。通风 系统正常状态下,A、B 两台风机风量为 QB, 对应风机出口全风压为 p1,风机工作点分别 在图 3 中 a、

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