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包钢技术进步与节能的任务.pdf

包钢技术进步与节能的任务 解耀华 马彦珍 (包钢(集团)公司生产部) 摘要:重点阐述了包钢“十五”前期节能技术进步,分析了与钢铁联台企业存在差距和潜力。指明了节能的发 展方向噩有效途径。 关键词:节能技术对策 能环保型的项目。同时化产废汽也用于部分设备采 l、前言 暖。 “I卜五”前期,包钢克服了自云鄂博铁矿低品位、 烧结充分发挥一烧1#、28烧结环冷机余热回 成分复杂、难冶炼的一系列困难。在生产组织过程 收装置的作用,实际产汽量已达到6~8t/h。两台 中,以提高高炉系数、降低综合焦比,提高连铸比、降 余热锅炉产汽量基本满足本车间的冬季生产、生活 低铁钢比,提高设备效率、降低空载损耗为前提。努 用汽,可减少外网购汽约36452t,节约动力费用约 力实施低成本战略,向低投入、高产出迈进。能源动 120万元。夏季除生产、生活使用外,还可以向公司 力系统深入贯彻“由最大限度地满足生产需求向最 外网供部分低压蒸汽。 低限度地确保生产供应”的方针,实现了节能降耗从 l8、48高炉TRT装置,投产以后,不断克服各 源头抓起。2003年吨钢综合能耗达到1019公斤标 种困难,发电量逐步增加。2001年至2003年累计发 煤,比“九五”末期的2000年降低了96公斤标煤.同 电量7360.64万kwh.减少外购电费,年效益在 比节能50.4l万吨标煤,节约价值2.02亿元。 1000万元以上。3 8高炉TRT工程也已开工建设。 炼铁修复了48高炉热风炉的空气、煤气预热 2、包钢“十五”前期节能技术进步 器,28高炉新热风炉上双预热系统,空气、煤气预热 2.1优化工艺技术装备——发挥系统节能的 温度可达150℃。提高了风温,降低了人炉焦比。 作用 炼钢厂5座80吨转炉和薄板连铸连轧厂2座 包钢以薄板和二炼钢工程投产并刨出良好效益 220吨转炉煤气全部实施回收。一炼钢2001年至 为标志,公司的结构调整取得了实质性进展。热轧 薄板生产线,经过两年的努力,创造了连浇炉数、设 攻关,二炼钢回收转炉煤气可达110M3/t钢,已具 备作业率、月及年产量3项指标为世界第一。包钢 备负能炼钢能力.既回收了能源,又减少了环境污 在基建技改、生产经营中始终贯彻系统节能的方针, 染。 淘汰了大型钢铁企业中最后一座平炉,结束了“平炉 热送热装工艺对节能降耗具有极其重要的作 ~模铸一初轧”的落后生产工艺。随着新项目的投 用。公司积极组织天诚线材公司实施热装热送,取 运,连铸比、废钢比有了较大幅度的提高,连铸比、废 得显著成效。跟踪测定:热送钢坯人炉最高温度可 钢比与“九五”末期的2000年分别提高了62.83%、 达563℃,在400℃以上占41.4%,钢坯热装率最高 1225kg/t。经过优化“炼钢一轧钢”生产工艺,使节达66%。 能效果非常显著,年平均节能量达到20万吨标煤。 公司组织各单位尽最大能力回收各种余热余 2.2余能、余热回收 能。焦化精苯乏气回收利用、二烧实施热风烧结、炼 焦化初冷器余热回收用于冬季采暖.年效益可 钢转炉余热

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