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对传统锅炉吹扫逻辑进行科学改进的分析.pdf
对传统锅炉吹扫逻辑进行科学改进的分析
湖南力试验研究院胡雄辉张建玲
摘要:列举传统锅炉吹扫逻辑,94}-,列举改进后建议采用的吹扫逻辑,分析对传
统,,L.-13逻辑条件改进或取消的原因和依据,分析改进逻辑对机细运行的积极影响.
关键词:传统,吹扫逻辑,改进
利公司的设计思想为主,它使用国外的思维,逻辑设计考虑全面,设计细腻,将很多锅炉
点火条件加入到吹扫条件中去了,这样的好处是锅炉吹扫完成后马上具备点火条件。
但是经过多年的调试工作,根据锅炉吹扫要求和锅炉的运行需要,认为可以对现有吹
扫条件进行合理修改,可以有效缩短锅炉启动时间。
传统的吹扫条件一般包括:1空预器运行,2任一引风机运行,3任一送风机运行,4
所有一次风机停止、5所有磨煤机停止、6所有煤粉通道关断(如中储式制粉系统要求给
粉机全停,直吹式制粉系统要求关断门全关),7所有油阀全关,8油跳闸阀全关,9总风
量大于35%且小于40%,10炉膛压力正常,11汽包水位正常,12MFr已经动作。13没
有MFT条件,14探头冷却风压力正常,15油泄漏试验完成等,16所有探头无火,17所有
给煤机停止,18二次风门在吹扫位,对于直吹式锅炉还要求所有密封风机停止。吹扫条件
一般为5分钟,吹扫过程中任一吹扫条件不满足吹扫就会中断,要求重新吹扫。吹扫完成
后系统直接复位MFr信号。
传统的吹扫条件要求非常苛刻,在准备吹扫条件的时候要求运行人员做很多操作。而
且有一些与炉膛实际吹扫要求无关的条件也加进来了,这对于冷态启炉来说影n向不大。但
是在实际运行中很多情况下是要求锅炉快速安全点火,条件太多的话准备吹扫的时间会很
多。很多发电公司对机组非计划停运考核严格,因此电厂采用了停炉不马上停机的逻辑。
当机组高负荷运行时锅炉发生MFT,汽轮机不跳闸,而是马上快速降负荷,维持极低发电
负荷运行,在锅炉没有重大问题的情况下马上吹扫点火.重新带上高负荷。实现这种要求
关键就是要求锅炉快速安全重新启动,此中占用时间最长的炉膛吹扫是重中之重。
炉膛吹扫就是要将炉膛里面残留的可燃烟气和可燃粉尘吹扫干净,防止锅炉点火时发生
爆燃,因此逻辑中要考虑与锅炉实际吹扫效果密切相关的条件。在保证吹扫效果的情况下.
减少部分与实际吹扫要求无关的条件,缩短吹扫吹扫准备时间,减少无谓的吹扫中断。锅炉
高负荷情况下发生/dFT,恢复过程中,不应为了不必要的吹扫条件耽误了点火时间,一方面
主汽温度大幅降低不利于汽轮机的运行,另一方面长时间的事实吹扫(虽然吹扫程序没有启
动,但是引、送风机在运行,炉膛已经在通风吹扫),大量的冷风流通,使锅炉大幅降温,不
利于锅炉快速恢复,也影响锅炉寿命。因此推荐—套基于事实吹扫效果的吹扫逻辑。
建议采用的吹扫条件是:l两台空预器运行,2任一引风机运行,3任一送风机运行,
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4所有一次风机没有运行,5总风量不低。6所有探头无火,7油跳闸阀已关或所有油阀关
闭,8所有给煤机没有运行,9所有磨煤机没有运行,10MFT已经动作,1l;炉膛压力正
常,对于直吹式锅炉还要求所有密封风机停止,对于中储式制粉系统锅炉要求所有给粉机
没有运行。吹扫条件一般为5分钟,吹扫过程中任一吹扫条件不满足吹扫就会中断,要求
重新吹扫。吹扫完成后如果没有MFT条件存在允许运行人员手动复位MFT信号。
推荐的吹扫条件比原来的条件放宽了很多,下面对条件变动进行简要解释:
1、风量大于35%且小于40%。改为总风量不小,因为风量测量误差是比较大的,要
在点火吹扫前短时间将风量调整到35%到40%内是很难的,而且吹扫过程中风量容易超
出范嗣,所以只要求风量满足吹扫风量的下限。
2、将原来要求的一次风机、磨煤机、给煤机停止,改为一次风机、磨煤机、给煤机
没有运行,因为这些辅机在停电榆修时,虽然电机处于停止状态,但是电机停止接点因失
电而不会闭合.用没有运行代替停止信号可以避免类似问题。
3、将所有油阀全关和油跳闸阀关闭条件合并到一起,改为所有油阀全关或油跳闸阀
关闭,可以防止油枪停电检修时对应油阀的关闭信号不出来。
4、煤粉通道关断条件也要进行修改。所有有给粉机停止改为所有给粉机没有运行。
直吹式锅炉的关断门数量多。容易卡涩,部分关不到位,全关条件很难满足,因此改为
M丌动作时发指令关煤粉关断门,吹扫条件中改为煤粉关断门没有全关或者取消该条件,
因为磨煤机停止了,一次风机停止了.密封风停止了,没有动力将煤粉送入炉膛。
5、取消汽包水位条件,这一点对停炉不停机的锅炉非常重要。
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