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第十五届全国尿素厂年会论文资料集 37
__一
王金光
(江苏恒盛化肥有限公司221400)
0 前言
tC02气提法尿素装置,该装置是上海吴径化
我公司于2003年3月购置了1套日产540
工厂1991年上马的国产化第一套年产16万t二氧化碳汽提法尿素装置。
汽提法尿素装置,由化工部第四化工设计院设计,1991年在上海吴泾化工厂建成投产,到
产已超过设计水平,汽耗、氨耗均达到较好的水平。拆除、安装仅用时1年时间,并且一次
开车成功转入正常运行。在这次扩建工程及开车运行过程中,我们积累了宝贵的经验,同时
也有较深刻的体会。现作以下总结,作共同交流之用。
1 结合安装进行改造
工艺是否完善是开车成功及生产安全稳定的前提,该装置是我国国产化第一套装置,工
艺上存在一定的缺陷和不足:由于这套装置在拆除前已有部分工艺做了改造,且没有任何图
纸资料,这给我们的安装和技改增加了难度, 因此我们在充分消化该工艺的同时,借鉴多
个生产厂家的实际情况,结合工艺安装进行全面的技术改造:
1.1控制系统改造
原装置控制系统为80年代产品,已不能满足现代化生产要求,因此在安装的同时将系
运行稳定,效果较好。
1.2 C02原料气系统改造
(1)增加C02气脱硫系统
原工艺设计中没有C02气体脱硫装置,因我厂为煤制气流程,虽前工段已经过二次脱
硫,但如前系统生产不稳定时,进1:3硫化氢含量经常会超过30
ppm以上,根据我厂的实际
生产状况,决定在二氧化碳压缩机二段出口增加一套水解脱硫系统,脱硫精度可达到≤5ppm
(总硫)。
(2)取消脱氢系统
原装置设计中设置了原料气脱氢系统,由于该装置已停运多年,设备锈蚀严重,触媒需
要全部更新。其他厂家的脱氢装置运行效果也并不理想,均未使用,所以,我们决定取消脱
氢装置,因高压洗涤器内防爆板发生爆炸及尾气燃烧多发生在开车初期,因此可利用开车时
范围之内。
第十五届全国尿素厂年会论文资料集
1.3高压系统改造
高压圈内的改造:由于该装置原运行状况及软水水质不尽理想且已停运多年,大部分设
备锈腐严重,不锈钢设备内部腐蚀情况不明。因此,我们对高压设备全面做腐蚀检测后,发
用不当及除盐水水质造成,结合其他厂家及我厂的实际生产情况,决定对个别设备进行了局
部改进: .
(1)201C改造
该设备内部汽提管与固定压板装配原为点焊,检修时极不方便,且拆卸和安装时都需要
动火。后改为固定压板与气提管之间用一固定环加以固定,这样以后在检修气提管时就非常
方便,并且节约了维修时间。
(2)202C改造
现新上设备材质均为25—22,316L列管基本已弃用,在吴泾1999年进行过三次检修,处理
了300多根缺陷管,堵管100根,经过涡流测厚及探伤发现半数以上列管存在缺陷信号,在
了装置的生产能力。针对该设备的实际情况,我们对该设备做了大胆的改造,由于缺陷信号
都集中在上管板下方与列管接壤处,此处在液面上部,靠近上管板处是流动死区,蒸汽在此
被加热,浓缩,CL。聚集就会成倍增长,在应力作用下产生疲劳,出现应力腐蚀。。将202C
m,使其液位超过设备上封头,这样以来该设备列管基本处于液体之中,就
内液位提高1.5
有效地避免了上部空间的蒸气被加热浓缩的现象,这样就大大减少了CL。聚集,同时又相当
与增加了设备的换热面积。
(3)取消了氨加热器,氨加热器主要作用在于提高液氨在进入202C之前的温度,增
加202C反应热,产生更多的低压蒸汽,但在实际生产中效果并不明显,其他厂家在实际操
作中均未使用该设备,取消后减少了漏点并简化了操作。
1.4循环系统
(1)低压洗涤器出口管原为DN25,真对其它厂家出现增产后低压系统负荷重且容易
超压现象,决定将其出口管改为DN50。
(2)低压系统安全阀因结晶容易失灵,影响低压系统设备
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