日产540吨CO2汽提法尿素装置开车运行总结.pdfVIP

日产540吨CO2汽提法尿素装置开车运行总结.pdf

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第十五届全国尿素厂年会论文资料集 37 __一 王金光 (江苏恒盛化肥有限公司221400) 0 前言 tC02气提法尿素装置,该装置是上海吴径化 我公司于2003年3月购置了1套日产540 工厂1991年上马的国产化第一套年产16万t二氧化碳汽提法尿素装置。 汽提法尿素装置,由化工部第四化工设计院设计,1991年在上海吴泾化工厂建成投产,到 产已超过设计水平,汽耗、氨耗均达到较好的水平。拆除、安装仅用时1年时间,并且一次 开车成功转入正常运行。在这次扩建工程及开车运行过程中,我们积累了宝贵的经验,同时 也有较深刻的体会。现作以下总结,作共同交流之用。 1 结合安装进行改造 工艺是否完善是开车成功及生产安全稳定的前提,该装置是我国国产化第一套装置,工 艺上存在一定的缺陷和不足:由于这套装置在拆除前已有部分工艺做了改造,且没有任何图 纸资料,这给我们的安装和技改增加了难度, 因此我们在充分消化该工艺的同时,借鉴多 个生产厂家的实际情况,结合工艺安装进行全面的技术改造: 1.1控制系统改造 原装置控制系统为80年代产品,已不能满足现代化生产要求,因此在安装的同时将系 运行稳定,效果较好。 1.2 C02原料气系统改造 (1)增加C02气脱硫系统 原工艺设计中没有C02气体脱硫装置,因我厂为煤制气流程,虽前工段已经过二次脱 硫,但如前系统生产不稳定时,进1:3硫化氢含量经常会超过30 ppm以上,根据我厂的实际 生产状况,决定在二氧化碳压缩机二段出口增加一套水解脱硫系统,脱硫精度可达到≤5ppm (总硫)。 (2)取消脱氢系统 原装置设计中设置了原料气脱氢系统,由于该装置已停运多年,设备锈蚀严重,触媒需 要全部更新。其他厂家的脱氢装置运行效果也并不理想,均未使用,所以,我们决定取消脱 氢装置,因高压洗涤器内防爆板发生爆炸及尾气燃烧多发生在开车初期,因此可利用开车时 范围之内。 第十五届全国尿素厂年会论文资料集 1.3高压系统改造 高压圈内的改造:由于该装置原运行状况及软水水质不尽理想且已停运多年,大部分设 备锈腐严重,不锈钢设备内部腐蚀情况不明。因此,我们对高压设备全面做腐蚀检测后,发 用不当及除盐水水质造成,结合其他厂家及我厂的实际生产情况,决定对个别设备进行了局 部改进: . (1)201C改造 该设备内部汽提管与固定压板装配原为点焊,检修时极不方便,且拆卸和安装时都需要 动火。后改为固定压板与气提管之间用一固定环加以固定,这样以后在检修气提管时就非常 方便,并且节约了维修时间。 (2)202C改造 现新上设备材质均为25—22,316L列管基本已弃用,在吴泾1999年进行过三次检修,处理 了300多根缺陷管,堵管100根,经过涡流测厚及探伤发现半数以上列管存在缺陷信号,在 了装置的生产能力。针对该设备的实际情况,我们对该设备做了大胆的改造,由于缺陷信号 都集中在上管板下方与列管接壤处,此处在液面上部,靠近上管板处是流动死区,蒸汽在此 被加热,浓缩,CL。聚集就会成倍增长,在应力作用下产生疲劳,出现应力腐蚀。。将202C m,使其液位超过设备上封头,这样以来该设备列管基本处于液体之中,就 内液位提高1.5 有效地避免了上部空间的蒸气被加热浓缩的现象,这样就大大减少了CL。聚集,同时又相当 与增加了设备的换热面积。 (3)取消了氨加热器,氨加热器主要作用在于提高液氨在进入202C之前的温度,增 加202C反应热,产生更多的低压蒸汽,但在实际生产中效果并不明显,其他厂家在实际操 作中均未使用该设备,取消后减少了漏点并简化了操作。 1.4循环系统 (1)低压洗涤器出口管原为DN25,真对其它厂家出现增产后低压系统负荷重且容易 超压现象,决定将其出口管改为DN50。 (2)低压系统安全阀因结晶容易失灵,影响低压系统设备

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