细号高密斜纹织物的试织.pdfVIP

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  • 2017-03-26 发布于广东
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细号高密斜纹织物的试织.pdf

细号高密斜纹织物的试织 安徽金裕股份有限公司 鲍明 吴立凯 纯棉细号高密织物因其细薄适宜做春、夏、秋服装面料。为适应市场变化,开发生产适销对路产品,以销 14.5/14.5 504/3461 售定产,我公司于2001年1月在1515-142型织机上开发试织了C 19.5二上一下左斜纹布, 取得了较好的效果。 1开发试织情况 C 1 14.5/14.5504/346 19.5二上一下左斜纹布属细号高密织物,织造难度较大,目前省内尚无厂家生产。 通过8台车试织,发现在浆纱、织造过程中存在很多问题。在这8台车中,我们采用了4台正织(其中2台罗纹 10%,织El前移,边撑疵严重;上浆不匀、毛羽多、不耐磨、断头多,布面质量和开车效率很差。 经过观察对比分析发现,正织布面纹路深、清晰,反织布面效果较差。罗纹边机构复杂易坏车,采用踏盘 式加边装置,边开口时间不易控制,不易维修,反斜纹边卷边严重。存在有以下问题。 (1)该品种上浆难点是细号纱单强低,纱体纤维排列紧凑,上浆时纱体吸浆少,不易上浆,而且由于经纱密 度大,总经根数多,上浆辊上的经纱覆盖率高,易造成上浆不均匀,车头分绞困难,浆纱粘连、倒、并、绞、缠、 断头多,再生毛羽多。 (2)布边难织制。罗纹边和反斜纹边都不很理想,要想使布边好织,好维修,又丰满,不卷边,又是一大难题。 (3)织造困难。该品种织造时需大张力、强打纬,梭织机织造这类品种,需要对很多部位进行技改,否则 停台率大,织口前移,边撑疵多。 2解决三大难题的措施 2.1浆纱工艺措施 按3:2:l混用,并采用经纱预湿,效果较好。我们采用单侵单轧预混工艺,即在大经轴与浆槽前安装一与浆槽 大小一样的热水循环槽,并在槽中装一浸没辊和一对双轧辊。经纱通过浸没辊进入约90C的循环热水中,再经 过双轧辊对经纱进行挤压,随后经纱进入浆槽。 压力调在弹簧的3/4处。又因经密大,经纱覆盖率高,经纱从烘房出来后要增加分绞数,由原来的7根增加到9 根,这样在织造时可减少断头。浆液粘度为6.2S~7.2S,上浆率为10%~12%,回潮率为5.5%~7.5%。 2.2解决布边措施 为保证布过平整,组织丰满,通过对卷边原因剖 析,决定将布边组织重新设计成变化方平组织,并利 第页{日羽豳圈圈目 第页{吐d烈21目 用异形综(俗称长眼综)进行织制,彻底解决了卷边 圆圆圈 因圈圆 问题,其织出的布边平整、平直、不卷边、操作简单, 圈豳 圈圈 投资少、实用方便,其上机图见图1。 l l I 23423 23 234l 234 l234l ’布边织制时,该织物采用3页6yIJ综进行正织。梭 纵边_lfJ 边目【织 圉圜繁 边身I彭5 缈{边川 子在左侧,第l、3页平齐,第2页综在上,定开口时 图l织物上机图 间,因此综框的提升顺序为l、3、2即3、2、1。每边 5 龙带被高高吊起,使这些边经纱处于梭口满开时上层经纱所在的位置上,长眼综上的长眼朝下,当任何一页综框 向下运动时,穿在异形综中的边纱被压下。 2.3织造技改措施 经过观察分析,织口前后游动,织物形成区过宽是造成停台率高的主要原因,而边撑疵也是因织口前后游 动,导致布边与边撑过多摩擦而产生。要想织物形成区小,织口不前移,通过实践摸索,将打纬机构做到准确、 到位、有力,卷

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