Z―18增液剂的使用对产品分布的影响.docVIP

Z―18增液剂的使用对产品分布的影响.doc

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Z―18增液剂的使用对产品分布的影响.doc

Z―18增液剂的使用对产品分布的影响   [摘 要]为解决由于催化原料重,残炭值高,致使催化装置加工量降低,轻质油收率下降,焦炭和干气产率上升等问题。长庆石化公司140万吨/年两段提升管催化裂化装置于2012年试用Z-18催化裂化增液剂,试用时间60天,试用量为30吨。试用结果,该剂表现出良好的分散和裂解性能,具有降低生焦、提高轻收和总液收、降低干气和油浆产率的功能。   [关键词]催化裂化 增液剂   中图分类号:TE624.9 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)21-0353-01   1.Z-18催化裂化增液剂   Z-18催化裂化增液剂(以下简称Z-18增液剂)是北京鑫联达晟石油化工科技发展有限公司研发生产的(技术指标见表1)。   该公司生产的Z-18增液剂由多种活性组份构成,能有效抑制热裂解、脱氢缩合等副反应,增强原料与催化剂的接触效果,同时还能抗击自由基的进一步聚合,抑制热裂化反应,从而降低催化生焦,提高轻收和总液收,降低干气和油浆产率。   2. Z-18催化裂化增液剂工业试验过程   2.1 工业试验条件   (1)在工业试验生产期间,保持加工原料不变,装置加工原料为混合原料,包括溶脱油、减压渣油和加氢尾油。   (2)在工业试验生产期间,保持催化剂不变,仍然采用   LVR-60R催化剂。   (3)在工业试验生产期间,平稳操作装置,避免因操作不稳定影响试验结果。   2.2 工业试验过程   Z-18增液剂加注采用装置原有的钝化剂加注系统,将Z-18增液剂装入钝化剂罐V2116,通过钝化剂注入泵P2102注入提升管原料线与原料混合后(喷嘴前)进入提升管。   Z-18增液剂于2012年3月7日开始在长庆石化公司催化裂化装置使用,至2012年5月6日试验结束,共加入Z-18增液剂30吨,前七天为快速加注200ppm,即33kg/h,一天加注约800kg(相对原料165t/h)。以后为平稳加注100ppm,即16.5kg/h,一天加注约400kg。   2.3 工业试验数据选取   工业试验结束后,收集所需相关数据。选取Z-18增液剂加注量较为平稳的4月份(4.1-4.30)数据作为处理数据。对照数据选择上,因2月份为春节节假月份,工业加工量降低,所以选取1月份(1.1-1.30)的数据作为对照数据。   3.工业应用结果与讨论   3.1 产品分布变化情况   对统计的数据进行物料衡算,并对比试用前后数据的变化, 以柴油收率为例:   从试验前后柴油收率对比得知,Z-18增液剂试用后,柴油收率有了较明显的增加;经平均计算得知,柴油收率由18.98%增加至19.79%,增加0.81%。   从试验前后物料衡算表得知,使用Z-18增液剂后,催化加工量由4157.37吨/天提高至4303.77吨/天,提高146.40吨/天;总液收由81.52%提高至82.96%,提高1.44%;干气烧焦及损失由14.39降低至13.51%;油浆产率由4.09%降低至3.51%。   3.2 产品性质变化情况   3.2.1 轻柴油质量   检验Z-18增液剂试用前后,轻柴油产品的质量变化,以轻柴油闪点为例,选取相应的数据作图如下:   从试验前后轻柴油闪点的变化情况得知,试用Z-18增液剂后,柴油闪点由68.2℃降低到65.7℃,降低2.5℃,并不能对轻柴油的质量造成明显影响,轻柴油闪点满足工业生产质量要求。   从试用前后轻柴油质量参数表得知,试用Z-18增液剂后,轻柴油的初馏点温度和闪点温度降低,其他参数无明显变化,轻柴油质量满足工业质量要求。   3.2.2 稳定汽油质量   检验Z-18增液剂试用前后,稳定汽油的质量变化。从试用前后稳定汽油质量参数得知,试用Z-18增液剂后,稳定汽油的初馏点、10%、50%、90%温度均略有提高,汽油中烯烃含量稍有降低,芳烃含量略有增加,总体来说,汽油性质保持稳定。   3.2.3 液化气质量   检验试用Z-18增液剂前后,液化气质量变化。   从试验前后液化气质量参数得知,试用Z-18增液剂后,液化气丙烯含量从36.65%增加到39.13%,丙烷含量从16.18%降低到14.83%,其他质量参数无明显变化,液化气质量满足工业质量要求。   结 论   Z-18催化裂化增液剂在我公司催化裂化工业装置中试用过程中,试用正常,对装置生产无不良影响。试用期间,在相近原料、催化剂不变、操作方案主要条件变化不大的情况下,装置加工量提高146.40吨/天,总液收提高1.44%,油浆产率下降0.58%,并且对产品质量基本无负面影响,具有良好的使用效果和应用前景。   参考文献   [1] 赵继昌.

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