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量规伤攻关.pdf
量规伤攻关
赵建兴郭志军李建庆
河南安彩集团彩玻四厂品保部
摘要量规伤是在量规测量过程中产生的,本文从理论上详细分析了量规伤产生的可能原因,同时从
量规结构和原理上对量规伤产生原因进行了详细分析,并详细介绍了量规伤攻关过程以及预防量规伤的
对蔗和措旌。
关键词玻壳制造量规伤组合量规不良对策
1.引言
发批量黑色污点,比例为100%,白屏用白反射光容易发现,同时对涂过黑底的玻屏确认
时,发现经黑底后点状擦伤呈明显黑点,均固定在两条石墨条中间,无法正常流水。现场
初步确认为量规测头擦伤,更换批次后仍有,引起华飞用户强烈抱怨,并造成产品停投。
在玻屏内面10.30位置,集发批量黑色污点,现场确认为量规伤,产品为8月份生产,
更换PLGl2#后消除,引起华飞用户强烈抱怨。
2005年11月中旬,在南京用户投入信益二期生产的华飞25”全平玻屏时,再次发生大
批量轻微量规伤(内面白印),造成数量约4.5万枚25”全平玻屏报废,再次引起华飞用户
强烈不满。
经过确认10月4日返回的实物样品分析,发现擦伤固定在玻屏内面4:30位置,对
照ACBC量规,发现与屏组合量规测量点C7点位置基本吻合,确认为组合量规造成。
2.原因分析
经过现场调查分析,“量规伤”的产生有表1所列的几种可能,我们对各项因素进行分
析并确定了主要原因。
2.1针对表1中的主因1分析如下:
首先分析量规测量玻屏时的整体动作以及分解动作时序如下:
“口玻屏装载到量规_+口装载下降_÷口销钉定位一口销钉系旋转_口内面测量板上升
一口解除动作” 。
测量点在玻屏下降至上升解除动作过程中,由于玻屏从销钉定位到解除过程中,量规
边缘及角部测量点始终接触玻屏内面,会产生微小的位移,从而导致玻屏内面伤的产生。
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表1量规伤分析表
原因分析 确认方法 确认情况 结论分析,
查找记录并统计,因产品为边封销钉.二次定位数
量规二次定位 现场调查 非主因
量较少,与量规伤产品数量相差很大
测量头的高度偏高,在玻屏下降进行定位时,测头
测量头偏高 现场调查 主因1
和玻屏之问有磨擦
测头是尼龙材料,与其它品种相同,而其它品种没
测量子材料过硬 讨论分析 非圭因
有量规伤现象
测量板上升过猛 现场调查 经过现场检查确认,上升动作正常 非主因
因为测头经常和玻屏发生磨擦形成了小平面,平面
测量子粘有粉尘 现场调查 主因2
上容易落上微小粉尘
夏季温度高,角部测量部位温度达到85。--90。,而
玻屏角部温度高 现场调查 通常时间温度为60。左右 主因3
由于一台量规兼容多个品种,有时为调整方便,气
内面中心气缸行程 现场调查 缸杆加垫片。便于调整内面零点
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