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双梁U型门式起重机轨道下方疲劳裂纹分析与修复处理
双梁 U型门式起重机
轨道下方疲劳裂纹分析与修复处理
朱建学 曾 兵 付为刚
1河南江河起重机有限公司 长垣 453400 2中铁集装箱公司成都东办理站 成都 610000
3西南交通大学机械工程研究所 成都 610031
摘 要:针对某站场双梁 U型门式起重机轨道下方出现疲劳裂纹的问题,分析了形成原因,指出应力集中、
焊接残余应力和小车轮压的作用是产生疲劳裂纹的主要原 因。给出了上盖板疲劳裂纹 的具体修复措施和建议 ,
对于安全生产具有重要意义 。
关键词:门式起重机 ;疲劳裂纹 ;焊接
中图分类号:TH213.5 文献标识码 :A 文章编号:1001—0785 (2010)07—0087—03
Abstract:Throughtheanalysisonthereasonsfortheformationoffatiguecracksbelow therailfocusingonthephe—
nomenonthatfatiguecracksappearbelowtherailofU—typedoublegirdergantrycraneinastation,itisindicatedthatac—
tionofstressconcentration,weldingresidualstressandtrolleywheelpressureisthemajorcauseoffatiguecracks.Specific
measuresandsuggestionsfortherepairoffatiguecracksontheuppercoverplatearealsoputforward,whichissignificant
forsafeproduction.
Keywords:gantry crane;fatiguecrack;welding
1.2 主梁上盖板裂纹情况
1 起重机的使用及裂纹情况
该双梁 u型 门机西侧主梁轨道正下方的上盖
1.1 起重机使用情况 板出现了大量的裂纹,轨道沉陷,上盖板局部变
双梁 u型门式起重机 (以下简称双梁 u型门 薄,并呈现深度为 1~2mlTI的凹槽 ,如图 1、图2
机)是用于站场集装箱装卸的特种设备,主要特 所示。根据现场测量,裂纹主要分布在 2支腿跨
点是工作频繁,满载率高,安全性和可靠性要求 距之间,纵 向裂纹 24个,横 向裂纹 9个,基本全
高 。某站场双梁 U型 门机于 1989年 5月投入使 部贯穿。整体观察所有裂纹均从焊缝根部呈延伸
用,并于 1998年对其进行改造,通过拆除副钩和 性向焊缝表面裂 出,所有的纵 向裂纹基本上都处
加强结构,将主钩由原20t起重量提升至 26t,使 于同一条直线上,并距离上盖板外边缘约125mm;
其适合铁路 20英尺集装箱装卸的需要。 所有的横 向裂纹均处于三角肋板焊缝附近。另外,
该门机担负繁重的集装箱装卸工作,最初设 东侧主梁轨道正下方的上盖板只出现了 1条纵向
计时,工作级别是按 A6级,设计使用寿命约 20 裂纹 ,上盖板也呈现 了深度为 2inn左右 的凹槽 ,
年。随着 国家经济和铁路运输 的飞速发展,近 10 如图3所示。
年集装箱运输量大幅提升,该起重机经常满负荷 ,
其实际工作级别远远超 出了 A6级。2009年 11
月,对该设备进行检查时发现该起重机西侧主梁
轨道正下方的上盖板出现了大量的裂纹 ,而 3年
前检修时并未在上盖板发现裂纹。疲劳裂纹的产
图1 西侧主梁上盖板纵向裂纹
生严重制约了该站场集装箱 的装卸工作量。因
此,对该起重机进行疲劳裂纹成因分析,制订切
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