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1.0 Mt/a催化裂化装置催化剂跑损原因分析
第43卷第8期 当 代 化 工 Vo1.43.No.8
2014年 8月 ContemporaryChemicalIndustry August,2014
1.0Mt/a催化裂化装置催化剂跑损原因分析
尹 铨
(中国石油大庆炼化公司, 黑龙江 大庆 163411)
摘 要 :从催化剂性质、旋分器运行工况、工艺操作条件等方面分析了 1.0Mda催化裂化装置催化剂跑损
原因,提出了相应整改措施。
关 键 词 :催化剂;旋风分离器;再生器;沉降器
中图分类号 :TE624.9 文献标识码 :A 文章编号 : 1671—0460(2014)08—1468—03
ReasonAnalysisofCatalystLOSSin1.0M t/aFCC Unit
Y/NQuan
(DaqingRefiningandChemicalCompany,HeilongiiangDaqing163411,China)
Abstract:Reasonsofcatalystlossin 1.0Mt/acatalyticcrackingunitwereanalyzedfrom theaspectsofcatalyst’S
properties,cycloneseparatoroperating conditions,processoperatingconditions.The corresponding improvement
measureswereputforward.
Keywords:Catalyst; Cycloneseparator;Regenerator;Disengager
大庆炼化公司 1.0Mt/a催化裂化装置是在原0.6 分,大于40 m的组分占49.69%。9月 25日将主
Mffa重油催化裂化装置基础上改扩建而成的,于 风流量降低至 142000Nm/h,三旋粉尘筛分大于40
2003年9月正式投产。1.0Mt/a催化裂化装置反应 m的组分 占21.18%,由于催化剂定碳较高,9月
一 再生系统采用同轴结构,外置双提升管反应器, 26日将主风量提至 144000Nm。/h,三旋粉尘筛分大
采用洛阳石油化工公司开发的 FDFCC—I工艺技 于40 m的组分 占45.6%,之后三旋粉尘筛分大于
术 。装置重油提升管反应器的原料为大庆常压渣油, 40 m的组分始终大于20%。
其规模为 1.0Mt/a,汽油提升管反应器的原料来 自 因此,有必要对反应系统进行核算,找出催化
1.8Mt/aARGG装置,其规模为0.36Mt/a。装置 目前 剂跑损原因,并制定相应措施,保证装置平稳长周
采取增产丙烯及生产清洁汽油的工艺方案,催化剂 期运行。从表 1可以看出,反应跑损量是停工前的
为增产丙烯催化剂 RAG一6。2011年9月20日由于 两倍,随烟气的跑损量比停工前增加了0.05t^|,变
停电造成装置停工,9月21日重新进料后,催化剂 化不大,而从三旋卸出的粉尘量增加了0.6~1.5td/。
开始出现跑损情况。 这说明沉降器和再生器内旋风分离器的分离效率下
l 催化剂跑损情况说明 降,而由于三旋工作正常,烟机人 口粉尘浓度变化
不大 (停工前约为 107mg/m ,开工后约为 117
2011年 9月 20日由于停电装置停工闷床 (再 mg/m o
生器藏量为 190t),9月21日1:00装置开始两器 表 1 催化剂跑损分布表
流化将再生器藏量降
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