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浅谈碳黑洗涤泵断轴原因及措施.pdf

大氮肥 2001焦 Fertilizer 第24卷第5期 La学ScaleNitrogenousIndustry 浅谈碳黑洗涤泵断轴原因及措施 陈怀渝孟超春贺力奇孔晨辉 (-5鲁木齐石化公司化肥厂,新疆乌鲁木齐,830019) 摘要从材料力学方面分析碳黑洗涤泵断轴原因。得出推力的增大是主要原因。分析在较大推力下泵 轴的破坏形式,从维修装配上制定措施。分析振动增大的原因,并采取相应措施,提出对泵的改造。 关键词推力应力疲劳破坏振动间隙摩擦 1概述 2断轴原因分析 2.1主要问题 碳黑洗涤泵(4113一P5)断轴事故由来已久,从 渣油型厂建厂初期就存在,而且周期性的发生,从 4113.P5在运行当中出现的主要问题是,在运 未彻底解决过。乌鲁木齐石化公司化肥厂第一次 行较短时间后,其振值迅速增加,居高不下,最终 发生严重事故是在1988年,累计断轴约10台。导致停泵检修甚至断轴。振值高都发生在出口 经对运行状况的分析,发现造成频繁断轴的原因: 侧,即推力盘段和靠近对开环段处,断轴处几乎都 ①泵低流量运行,实际流量只有设计流量的50% 在泵轴的推力盘处和对开环处。 左右;②泵人口介质压力低、温度高,造成汽蚀。 2.2受力分析 通过对工艺的改造,在泵入口处原一号灰水闪蒸 4113一P5在运行当中泵转子受到的力主要是 罐(4113一V1.1)处并联了二号灰水闪蒸罐(4113一 V1.2),保证了人口流量的稳定,降低了工况波动在运行当中,进出口压差较大,可以达到9.8MPa, 对泵的影响,效果比较明显。在1994~1995年期 因而会产生较大的推力,泵入口接4113一vl,所以 间又发生了一次严重事故,这次事故的主要原因 是因为工艺车间为了节约用水,将烧嘴冷却水换 大量的蒸汽冷凝液,同时4113一E2的六组疏水器 热器(4112一E2)、渣油汽换热器(4113一E2)力n热蒸汽 泄漏,造成4113一Vl系统压力波动,从而造成 的冷凝液直接通入了4113。P5入口。此冷凝液夹 4113.P5入口压力波动较大,产生了较大的推力波 带蒸汽,致使泵的工况恶化,使泵产生汽蚀。另 动。推力由推力盘和平衡活塞共同承担(如图l 外,国产轴的材质和加工工艺不能达到设计要求, 所示),这两处所受到推力简单计算如下: 导致了事故的发生。这次事故累计换泵约15台。 F总推力=F平衡活塞+F推力盘 工艺车间切出4112一E2加热蒸汽的冷凝液后,同 F总推力=(P出口一PAn)×(S叶轮一S轴) 时提高泵的装配精度并且采用进口轴,有效的控 F平衡活塞=(P出口一P平衡水)×(.s平衡活塞~ 制了断轴事故的发生,使泵的平均运行周期达到 S轴) 18个月。1998年化肥厂大检修后,4113一P5运行 其中:F一推力;P一压力;S一横截面积;叶 又开始恶化,频繁发生断轴、烧瓦、振动高、电流增 大等异常情况,平均运行周期不到30天,最短运

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