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燃 料 与 化 工 Md.v.2012
42 Fuel&ChemicalProcesses Vo1.43No.3
蒸氨系统的改造
赵春辉 颜加光 苏 华
(宝钢集团新疆八一钢铁公司炼铁分公司焦化分厂,乌鲁木齐 830022)
2009年我厂新建 1套 120m3/h蒸氨分解系统 。 路复杂,未实现浊清分离。剩余氨水量夏季在 50~
但投产后出现了一些问题 ,如蒸氨废水中的挥发氨 80m3/h.冬季达到 l10~130m3/h,再加上 50~60m3/h
达到 2000mg/L、氨分解炉体烧红 ,因此停工进行 的富氨水 ,蒸氨系统处理不完 ,只有送去熄焦。
二次改造 。 3)气浮机 出口调节阀在剩余氨水槽顶部 ,调
节不便 。水量变大时,大量氨水溢过调节堰板 ,注
1 生产工艺及特点
入排油侧 ;水量变小时,气浮分离出的焦油低于调
由洗涤工序来 的富氨水进入原料氨水槽 。鼓冷 节堰板 ,排不出去.混人氨水中。
工序来的剩余氨水经气浮除油机进入剩余氨水槽 , 4)原料氨水 自动调节阀显示数据波动大 ,丧
用泵送至陶瓷管除油器后也送人原料氨水槽 。原料 失调节功能,依靠旁通维持生产。
氨水与蒸氨废水换热后通过混合器与碱液混合进人 5)分缩器后氨汽温度调节阀调节滞后 ,严重
蒸氨塔蒸吹。蒸氨塔顶氨汽经过氨分缩器后进入氨 影响生产 ,被迫用手动调节。
分解炉分解 ,同时氨汽还可经冷凝冷却器生成浓氨 6)总共 8台螺旋板换热器 。7台发生 串漏 。
水 .送往脱硫系统补充碱源。蒸氨废水与原料氨水 有 2台换热器在更换后 ,再次发生泄漏 。
换热后进入一段冷却器冷却后 ,一部分送生化污水 7)蒸氨塔 内上下压差超过 60kPa,氨汽含水
处理站处理 .一部分经过二段冷却器后送洗氨塔循 量大 .给氨分解生产带来很太困难 ,废水含氨大幅
环洗氨 ,另一部分送氨分解炉作尾气 的冷却介质。 度增高 ,生化工序受到严重冲击 。
1)增设 1台40m3/h的射流气浮除油机对剩余 8)蒸氨塔底部排渣 口没有夹套蒸汽,易结块
氨水进行气浮除油 。新增 2台60m3/h的微孔陶瓷 堵塞 .沥青罐没有接料 口,排出的渣不易处理 。
管过滤器取代焦炭过滤器 ,去除氨水中的焦油,在 9)所有排空管道没有蒸汽吹扫装置 ,焦油泵
剩余氨水进入原料氨水槽前再次除焦油。 和液下泵送油管线无伴热且和脱硫工序冷凝液共用
2)增设浓氨水油水分离器 ,去除浓氨水 中油 1条管线 。所有蒸汽管线均直接接至总蒸汽主管 ,
质 ,以减少浓氨水中焦油带人脱硫系统。 泄漏无法检修 。
3)分缩器置于蒸氨塔顶部 ,减少系统阻力 。 10)总蒸汽流量计经常堵塞 ,无法对蒸氨塔用
废水槽置于蒸氨塔底部 ,与蒸氨塔成为一体 。 汽量做 出准确判断。
4)采用新型斜孔喷射塔盘 ,雾沫夹带少 ,汽 11)蒸氨塔顶 、塔底压力表仅用 l天就无显
液接触好 .效率 比原泡罩塔盘更高。 示 .疏通显示 1天后 ,再次堵塞。
5)二段废水采用制冷机提供的低温水冷却 ,
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