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BOF-LF-RH-CC流程钢液增氮现象研究.pdf

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BOF-LF-RH-CC流程钢液增氮现象研究

BOF-LF-RH-CC 流程钢液增氮现象研究 1 1 1 1 2 2 吴映江 ,薛正良 ,柯超 ,赵栋楠 ,王忠英 ,卢洪星 (1. 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北省武汉市430081 ) (2. 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司,江苏淮安:223002 ) 摘要:通过对淮钢转炉冶炼的25Mn2 和36Mn2V 两个钢种的氮含量全程取样分析,得到从转炉吹炼、吹氩、 LF 精炼、RH 处理、软吹,到连铸各阶段的氮含量的变化规律。研究表明,各工序增氮量从大到小依次为 大包至中包的长水口、LF 精炼、转炉出钢,RH 真空处理阶段钢水氮含量有所下降。论文分析了各工序增 氮的原因,提出了降低各工艺工程钢水增氮的措施。 关键字:转炉;特殊钢;氮含量 1 前言 用转炉作为初炼炉大规模生产特殊钢,在国外(特别是日本)已比较普遍。而国内绝大部 分的特殊钢产品主要由电炉工艺生产,转炉特殊钢生产在我国还处于起步和发展阶段。转炉生产 工艺与电炉生产工艺存在着本质的区别,对后续精炼工艺和最终产品质量产生不同的影响。 在实际生产中发现转炉钢水中氮的含量高、波动大,且没有明显的规律性,最终影响到产 品的性能和质量。氮在大多数特殊钢产品中是一种有害的元素,如在钢液凝固过程中析出的TiN 夹杂尺寸与钢液中氮含量及其凝固偏析有重要关系[1,2] ,TiN 对高强度材料疲劳性能的影响远比 氧化物夹杂物大。为了有效控制特钢产品中氮的含量,需要研究氮在整个炼钢流程中各工艺阶段 中的变化规律,探明钢水增氮的机制和规律,最终达到有效控制钢水氮含量及其波动,提高特钢 产品质量的目的。 2 实验方法及结果 本试验选用在淮钢冶炼的25Mn2 和36Mn2V 两个钢种进行了现场取样分析,25Mn2 为8 个 炉号(分别在1#和2#转炉冶炼)和36Mn2V 为10 个炉号(在2#转炉上冶炼),其成分如表1 所 示。 表1 25Mn2 和36Mn2V 钢的成分(%) Tab1.The compositions of steel grade 25Mn2 and 36Mn2V 成分 C Mn P S 钢种 25Mn2 0.24~0.27 1.42~1.47 0.013~0.017 0.005~0.007 36Mn2V 0.35~0.36 1.45~1.49 0.012~0.017 0.003~0.005 25Mn2 钢种采用转炉→吹氩→LF 精炼→软吹→连铸(φ380 圆坯)工艺生产;36Mn2V 采 用转炉→吹氩→LF 精炼→RH→软吹→连铸(200 ×200 方坯)工艺生产。 作者简介:吴映江(1986−) ,男,湖北宜昌市人,武汉科技大学硕士研究生,钢铁冶金专业。联系方式:wuyingjiang04@163.com 1 50 60 55 钢种:25Mn2 45 钢种:36Mn2V 器 2 5. 晶 50 结

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