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白马300MWCFB锅炉系统、运行情况、
故障及处理介绍
张文清朱玉丈
(四川白马循环流化床示范电站有限责任公司生技部)
四川白马lx300MW循环流化床示范工程是采用技贸结合引进大型CFB锅炉技术的工程。引进
一台1025t/h的常压循环流化床锅炉及相应的关键设备,配套一台国产300MW汽轮发电机组的示范
电站。锅炉由法国ALSTOM公司设计供货,汽轮发电机组分别由东方汽轮机厂和东方电机厂供货。
2005年12月30日规组首次并网,2006年4月17El完成168小时满负荷试运,7月24日按
照与ALSTOM签订的锅炉合同完成336小时满负荷运行考核试验。现就机组的调试及运行情况汇报
如下:
1系统介绍
本锅炉设计有2×50%的引风机、2×50%的二次风机、2×50%的一次风机和五台高压流化风机
(原设计为四运一各,现在为三运两各),另外设有四条给煤线和两条石灰石加入系统,两条底灰
排放输送系统以及两台四电场双室的电除尘器。
设计是燃用低位发热量为17-18MJ/kg,灰份在35—38%的无烟煤,但是由于四川目前煤炭供应
紧张,实际经常燃用低位发热量为lO一20盯/kg,灰份达45%以上的各种无烟煤,煤种和热值变化很
大,也给机组带来了很多问题。
2机组运行情况
2.1 机组运行情况及主要经济技术指标
热工自动装置总计140套,投入137套,投入率98%;电气、热工保护投入率100%;热工仪
表投入率100%。
经过机组分系统调试、试验和整套启动试运及168小时以及336小时满负荷和一年的运行证明,
白马300MW循环流化床机组主机、主要辅助设备运转正常、主要技术指标优良,满足设计要求。汽
轮机转速达3000转/分时,最大轴振2.8丝,最大瓦振0.7丝,达到国内先进水平。机组带30万
千瓦负荷时,锅炉蒸发量和汽温、汽压等主要参数均达到或接近设计值(发电机负荷30万千瓦时,
同规定值,锅炉炉内流化状况正常、回料器、旋风分离器、外置床、锥形阀等运行正常a
2.2锅炉自启动调试以来发生和处理的主要问题
2.2.1炉膛两侧床料翻滚
由于锅炉炉膛采用分衩腿技术,自2005年12月31日锅炉首次授煤以后,共发生七次园炉膛
两侧床料翻滚,引起机组跳闸。经我公司相关技术人员和调试所多方查找原因,多次调整,最终认
为是引起炉膛两侧床料翻滚的原因主要有两方面:一是一次热风门不能及时跟踪,响应速度慢;二
是机组在负荷较高时,锅炉高床压运行、一次风机在接近额定负荷下运行,没有调整裕量-针对第
一种情况,主要做了以下工作;(1)对一次热风门进行仔细检查,缩小调节死区;(2)增加一次热
风门的跟踪速度;(3)增加前馈信号,提前让一次热风门响应。(4)一次风、二次风调门投入自动
运行。特别是第二种情况主要是通过避免机组高负荷下高床压运行,保持一次风机有一定的调节余
量的方法来进行预防。通过以上修改后,加快了一次风调门的响应速度,在一次风、二次风、高压
风全部投入自动运行的情况下,彻底解决了两侧床料的翻滚问题,终于使机组能够长时间稳定运行。
2.2.2煤仓堵煤
锅炉煤仓设计上没有考虑任何防止堵塞的措施,投入运行煤仓即出现频繁的搭桥断煤现象,严
重时直径8米的煤仓,只有中间不足二米的空间煤在流动,只有中间在下煤.基本就成了一个落煤
管,导致输煤系统长期24小时运行,锅炉也长期在低负荷下运行。为解决该问题,在煤仓内壁加
装超高分子聚四氟乙烯衬板,并在锥段加装煤仓疏松机,根据最近运行效果看,效果明显,基本解
决了断煤问题。
2.2.3给煤系统故障
给煤系统故障原因是多方面的,主要有以下几种:(1)堵煤开关设计位置不合理,经常误报,
引起给煤机跳闸;(2)刮板给煤机与皮带给煤机速度不匹配,导致刮板给煤机堵煤;(3)刮板给煤
机底部积煤,导致刮板给煤机链条爬坡堵煤、刮板起拱、跑偏;(4)刮板给煤机的零速开关工作不
正常,误跳给煤机;(5)皮带、刮板给煤机的跳闸原因未进入DcS,需在就地PLC查询,延误事故
处理时间。
针对以上原因,主要进行了相应处理:(1)更改堵煤开关位置;(2)改变刮板给煤机与皮带给
煤机的速度配比:(3)在刮板上部加装角钢压板,同时将部分刮板更换为清扫刮板(下部为刀口板,
并焊接间隔不等的梳齿),彻底破坏其积煤的形成;(4)调节零速开关的灵敏度、延长跳闸给煤机
的时间。
2.2.4一次风机、二次风机出口
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