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提高IF钢的成品碳合格率

主题:提高IF钢碳合格率 第二炼钢厂生产技术部连铸QC小组活动报告 小组概况 目标确定 目标论证: 确定主因 制定对策 制定对策 制定对策 制定对策 对策实施 实施四:精炼操作规程的修改 1、9月22日,经过德国专家的指导,技术人员修改了部分规程,从执行后的效果看,生产IF钢时的碳合格率有所改善,但还存在问题,需要继续改进。 2、9月29日,在技术办公室,各方人员在一起又讨论了操作规程的修改方案,征得同意后,下发了新的操作规程,并由技术科负责给操作人员讲解,由车间负责执行情况及考核办法。 3、10月31日,技术人员统计了操作规程修改后的IF钢碳合格率情况,从统计结果看IF钢碳合格率明显提高,因此由于操作规程影响IF钢碳合格率的主要因素得到解决。 效果的检查 IF钢碳合格率情况一览表 单位:% 针对活动后影响IF钢碳合格率的原因分析如下: 巩固措施及下一步打算 谢 谢 大 家 * 发表人:张新义 小组名称 连铸组QC小组 成立时间 1998年6月 宗旨 立足生产现场,解决实际问题 课题名称 提高IF钢碳≤30ppm的合格率 小组类型 现场管理型 组长 张新义 活动日期 2003.9.1-2004.03.03 小组成员 8人 活动频数 1次/周,出勤率100% QC教育时间 54小时以上 选题理由 提高IF钢碳合格率 70% 市场竞争 国内同行业 厂下达的指标 现状调查 现代钢铁企业竞争激烈,衡量其生产轿车面板钢能力的标志是成品成分中碳小于等于30ppm的合格率(以下简称IF钢碳合格率)。我们对2003年7月-8月IF钢碳合格率数据进行统计,经整理具体情况如下: IF钢碳合格率情况一览表 单位:% 序号 月份 IF钢碳合格率 1 七 36.6 2 八 41.67 平 均 39.14 影响7-8月份IF钢碳合格率的原因统计如下表 序号 原因 频数 累计频数 百分数% 累计百分数% 1 精炼操作 22 22 53.66 53.66 2 化验偏差 10 32 24.39 78.05 3 保护浇铸 5 37 12.20 90.25 4 其他 4 41 9.76 100.0 5 合计 41 ? 100.0 ? 从排列图可以看出,影响IF钢碳合格率的主要问题是:精炼操作。 N=41 制图人:张新义 时间:03.09.03 频数(炉) 本次活动的目标:将IF钢碳合格率提高到70%。 考察蒂森公司的设备、工艺 统计国内先进水平企业的数据 序号 月份 IF钢碳合格率 1 七 36.6 2 八 41.67 > 70% 与我厂相仿 逐月提高, 幅度较大 信心倍增 精炼操作 法 人 机 脱碳效果不好 操作规程理解各异 合金加入顺序 脱碳条件不佳 转炉出钢成份不科学 影响脱碳原理 操作者责任心不强 未按规程操作 真空室密封不好 真空度不好 生产节奏 脱碳时间不够 原因分析 小组成员对全部末端原因进行认证; 序号 认 证 项 目 认 证 内 容 认 证 结 果 1 合金加入顺序 9.9-9.15经现场宣传发现:通过技术人员的对IF的各种知识讲解及成分对于该钢种的重要性的举例说明,使操作人员对该钢种有一个全面的了解,从而操作到位,按顺序添加合金,合格率上升。 非主要原因 2 责任心不强 9.9-9.14经现场检查发现:由于操作人员习惯操作,对本钢种是一种高要求表面质量钢的意识不够,对企业的危机感不足,导致此钢种的碳脱不下来。 非主要原因 3 真空度不好 9.10-9.20经现场测试发现:如果生产IF钢时,RH处理位真空室的真空度不好,真空度达不到2毫巴以下或达到的时间较长,严重影响脱碳情况。 主要原因 4 生产节奏 9.9-9.18经现场测试发现:由于生产节奏控制不好,使一个浇次中的头两罐处理时间不足,没足够的深脱碳时间,导致头两罐的碳合格率较低。 主要原因 5 转炉出钢成分 9.11-9.20经现场测试发现:如果转炉出钢成分不符合操作规程中的要求,对脱碳相当不利。 主要原因 6 精炼操作规程 9.9-9.20经现场测试发现:即使操作人员完全按照IF钢的操作规程操作,有时遇到个别情况时,规程没有特别说明,

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