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- 2018-01-03 发布于广东
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·128· 第29届全国硫酸工业技术交流会论文集
高效波纹规整填料在60kt/a硫酸装置
扩能改造中的应用
任昌元
(双赢集团双赢化工有限公司,重庆南川)
1 概述 器换热面积明显偏小,在生产上已经表现出酸温
偏高、干燥效率低、带沫和酸雾水分超标严重的现
双赢集团四川双赢化工有限公司(原为金岭
象(夏天高温季节最为明显)。
化工有限公司)现有90k∥a硫酸装置是于2008
其次酸路循环采用为泵后冷却流程,存在着
年实施“6改9”技术改造形成的。它最早建于20
酸路系统阻力大、上酸量小而电耗相对较高的缺
世纪90年代初,生产能力为40k∥a,后通过多年
点;另外,循环酸槽和酸泵长期处于高温浓酸环境
kL/a的能力。
的技术改造并强化生产而形成60
中,容易遭到损坏和腐蚀,从而缩短使用寿命。对
到2007年,由于该装置已经连续生产运行17年
原40k∥a装置设计的3台循环酸泵仍未作任何
多,主要设备和工艺管道已严重腐蚀和老化,不能
改造。
满足安全、环保生产的要求,特别是沸腾炉及废热
200
问题最严重的是有效内径为3 mm的干
锅炉等关键设备存在着严重的安全隐患和环境污
吸塔,这三座塔的空塔气速都不超过0.62n∥s;采
染。为此公司于2007年10月决定以节能、降耗、
mm)异鞍填料作为主体填
用传统的咖50mm(西76
环保、安全为目的进行扩能技术改造。改造原则
料,填料支承为老式的耐酸砖砌成多拱桥梁,开孔
是:充分利用原有装置设备和工艺,一切从节约出
率不足40%,系统阻力较大;另外,还存在着喷淋
发,以最少投入、最大产出、最佳的经济效益为核
酸分布不均匀,气液接触不均匀、不稳定而带酸沫
心;充分结合国内硫酸行业现代先进技术新设备,
严重的现象。在生产实际中每台塔压力降达到
新材料,新工艺,挖潜装置最大极限能力;抓住
2.2—2.8
kPa,干吸塔酸沫带入转化工段和尾气
2007至2008年最好的市场机遇,尽可能缩短生
系统,不同程度地腐蚀装置管道、设备以及钒催化
产停车技改的时间,使装置生产停车技改安装确
剂。催化剂层阻力上升较快(特别是第一、三
保时间30天内完成。集团公司经过反复技术论 段),活性迅速降,能耗高,开车率逐年下降;同时
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