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- 2018-01-03 发布于广东
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2004年学术年会论文汇编
The ofNG一15f5.3/485一M1boilerin
technologyimprovements
Yineuan Plant
Power
Cogeneration
白国庆,楼小明,别文军
银川热电有限责任公司 (银川市750001)
摘 要: 针对银川热电厂3台锅炉存在的严重结焦与排烟温度超高等问题的原因,进行了
详细分析,并提出了解决问题的改造方案。
关键词:锅炉; 结焦;排烟温度;技术改造
1前言 过热蒸汽温度:485℃;
给水温度:150℃;
银川热电公司一期工程3台锅炉自1999年10 排烟温度:147℃;
月相继投产运行后,均出现热风温度和排烟温度显 燃料总耗量:11666kg/h;
著高于设计温度且喷燃器区域结焦严重问题,严重 计算燃料耗量:11432kg/h;
影响锅炉安全经济运行。 容积热负荷:173000W/m3;
为了消除锅炉结焦严重的弊端,降低排烟温度 截面热负荷:2140000W/m2;
和热风温度,提高机组运行的经济性、安全性,降低 炉膛尺寸:5410×5410。
事故率,改善现场工作环境,结合现场实际,对锅炉 2.2设计燃煤特性(见表1)
喷燃器和尾部受热面及送粉方式进行了技术改造, 表1
并取得良好效果。
2设计参数及燃煤特性
银川热电公司一期工程3台锅炉系杭州锅炉
厂生产的NG一75/5.3/485一M1型次高压、单汽包、
Ⅱ型布置的自然循环固态排渣煤粉炉,锅炉采用热
风送粉,四角直流煤粉燃烧器风口自上而下3—2
—2一l一2一l一2布置,水平烟道布置二级对流过热
器,尾部烟道交错布置二级省煤器和二级光管式空气
预热器,烟气静电除尘后经150m烟囱排人大气。
2.1锅炉设计参数 3存在问题及原因分析
额定蒸发量:75t/h;
汽包压力:5.79MPa; 3.1存在问题
过热蒸汽压力:5.3MPa; 3台锅炉自投产运行后均出现热风温度和排
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2004年学术年会论文汇编 银川热电厂NG一75/5.3/485一MI型锅炉技术改造
烟温度明显高于设计温度(327℃/145℃),最高热 以上仅是根据推荐值进行比较,实际设计时应
风风温达410qC,排烟温度最高达227℃,且喷燃器、根据设计煤种的高挥发份低灰熔点的特性,应充分
区域结焦严重,结焦呈流体状态在冷灰斗处凝结, 考虑对炉膛尺寸的适当放大,或采取可靠措施才能
多次将冷灰斗堵塞无法出渣,锅炉运行半个月左 保证锅炉运行时不结渣,从而保证锅炉性能。
右,就必须停炉清焦,以上问题的存在严重影响锅 3.2.1.3炉内温度水平及其分布情况分析
炉安全经济运行。 在设计煤种确定以后,炉膛温度水平及其分布
3.2原因分析 就成为是否发生结渣的重要因素。煤灰粒子的冷
3.2.1锅炉结焦严重的原因 却
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