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国产浆纱机改造实践
江苏中恒纺织有限责任公司 陈峻岭 周家宏 朱黎明
摘要:通过对G142C一180型国产浆纱机四个重要部位进行改造,增强该机的适应性,保证了
浆纱质量,提赢了织造效率和下机水平。
●
关键词:l、浆纱机2、改造
从原G142C一1
80型浆纱机长期使用情况来看,压浆辊加压压力不足,致使浆纱渗透不足,增强率
低,布机断头偏高;原浆纱机采用单层经轴架的退绕方式,由于后一只轴的纱片对前一只轴有助推作
用,因而各轴退绕张力存在差异,纱线伸长不一,白回丝浪费较多,梭口清晰度差;一根托纱辊无法
兼顾盘板两头,织轴卷绕不良,软、硬边等现象限制了织造效率的提高,影响了产品质量。针对这一
系列问题,我们决定对这台国产浆纱机进行改造。改造主要包括四大部分:浸压形式和加压方式、放
浆系统、经轴架、托纱辊。
改造方案确定后,改造工作在不影响生产的情况下逐步进行、改造过程及改造效果分别陈述如下:
一、浸压型式和加压方式
1.1双浸双压(气动加压)改造
原机采用单浸双压,压浆辊为手工加压。存在的主要问题是:渗透不足,浆纱后强力不能保证;压
出含水率高,增加了烘燥负担,造成能源浪费;两端压力很难一致,上浆横向差异较大。现改成双浸
双压,增加一次浸浆,并采用气动加压,其压力值远比手工加压时大,而且两端压力均衡,压力大小
便于调节。这样一来,渗透与被覆的比例可根据需要进行调整,上浆横向差异也大幅减小;另一方面
而既提高了浆纱质量(主要参数见表一)又减小了烘燥负担,每月可节约能耗5000元以上。
表一
项 目 改造前 改造后
C21:30 C21:42
增强率(%) T/C45:16 T/C45:25
C21:25
减伸率(%) C21:18T/C45:20 T/C45:12
毛羽(目测) 一般 较好
C21:95 C21:105
耐磨性(次) T/C45:40 T/C45:100
C21:45 C21:58
切片渗透率(%) T/C45:10.2 T/C45:18.3
浆纱好轴率(%) 75 80
注:以上数据是在除压力变化外,其它工艺条件不变的情况下测得。
1.2加装压力值(由高速到低速之间)自动切换系统
原来使用的手工加压方式,当车速变化时,压浆辊压力无法调节,低速时,压力过大造成被覆不
够,渗透过多。为克服这种不利情况,我们给压浆辊安装压力自动切换系统、系统如图A、B所示。
367
.—道气缸 ’继电器
图A:压力自动切换系统气路图
图B:压力自动切换系统电路图
注:1、调压阀;2、单向阀。
压力自动切换系统工作原理:该系统电路与主机电路相连。主机开慢速时,双联开关SKl、SK2接
道气缸进较低压力气体,活塞
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