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GA333浆纱机电气设计中存在的问题及改进措施研究.pdf

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GA333浆纱机电气设计中存在的问题及改进措施 大成集团常兴布厂 张骏屿 年多来的使用,先后发现如下问题,并且同型车也存在不同程度的反映,归纳出来有二大问题: 第一、打印系统的漏打现象,即在慢速时打印正常而在浆纱速度超过33m/rain时就出现时打时不 打的漏打现象,造成织造时落布不准确,影响生产。 造成了机械的磨损,电磁离合器间隙增大,及停车时的不合理(包括满匹时0速切换)。 先分析出现第一个问题~漏打印码的原因。 由于可编程序系统的执行过程有采样周期,将开关量全部输入PLC的开关量表中,再开始执行。 以后再采样,再执行程序,如此循环,采样周期的长度由采样开关时间与执行程序时间的长短决定,浆 纱机程序长,程序执行过程长,而正确的采集信号周期必须大于采样周期的10倍才能可靠地采样到。 在慢速时码长信号时间长,PLC采样周期能准确接收到信号,而快速时码长信号快,打印码长信号已 消失,采样周期还未到,这样就出现了漏打现象,所以必须改进原来的打印系统。 原来的打印系统要完成如下功能: l、计匹计长复位时打码印。 2、码长到时,计匹计数加1,计长计数器消零并且打印码印。 3、计匹到时响铃提醒操作人员已到匹数’。并且将车速降为0速,以便操作工操作落轴。 出特性同可以任意编制,针对采样周期过长的情况,充分利用原设备的资源,单独设计了码长打印及 码长满信号电路,利用PLC的特点,尽量使电路简化、采用光电耦合器提高抗干扰能力,利用码长计 数器的编码输出脉冲改为单脉冲,由该脉冲完成打码功能。打码的长短由计长计数器的脉冲决定,从 而与程序无关,使打码更加灵活,用电路增加了计匹输入的信号宽度,使PLC编程器可以可靠地取到 计匹信号。在接到信号后,将PC07、CA04的三极管开关输出,使三极管T1处于截止状态,使单向可 下一次计匹作准备,计长满时,由于光电耦合器动作,Tl导通,单向可控硅导通,计长消灭后由于单 向可控硅的保持电流的作用继续导通,直到PLC接收到计匹信号,使T1关断。以此循环,采样周期 就可以得到保证了。改进后电路如图2。完成这一打印功能修改程序如下: 377 改进后的系统经一年多来的运行,工作正常,从未出现漏打现象。 图1原打印系统的打印 , 计匹输入PC07.CA3计匹复位PC07.CAl 长复位 计匹计 2 3 4 5 6 7 - - 于计长 数器 KCN-4SR E 9 lO11 13 14 r12I I I 计 L卜1 匹 .。 I l 输 220V 出 至PLC的PC02.CB3 至PLCRPC02.CB2 378 图2改进后的打印系统的打印 计匹输.A.PC07.cA3 计匹复位PC07.CAl 2 3 4 5 6 7 计匹计 魏器

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