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论锅炉制粉系统运行经济性分析
精品论文 参考文献
论锅炉制粉系统运行经济性分析
大唐七台河发电有限公司 黑龙江省 154600
摘要:我国作为一个经济发展迅速的大国,主要的能源消耗为煤炭、电力能源、油气和新能源。在发展的过程中我们要注重节约能源的消耗,坚持可持续发展的方针。关于煤炭资源方面,我们要从供应端和用户端两方面考虑,对于新投入的机组要作出全面的技术性和经济性的比较,选择性能、耗能方面最佳的磨煤机进行生产。本篇文章将对锅炉制粉系统中控制磨煤机热一次风温度、磨煤机分离器、磨煤机出口风粉温度的把控、空预器的优化进行分析说明,希望可以为节省煤炭资源的损耗,提高锅炉制粉系统的效果提出宝贵意见。
关键词:锅炉制粉;经济性;热一次风温度;分离器
引言:一般情况下,磨煤机直吹式制粉系统的热一次风温度在300-340℃之间,冷一次风的温度是30℃,入口混合风度是190-230℃之间,出口风粉温度在70-80℃之间。在运行过程中,热一次风的温度会比较高,所以需要掺入大量的冷一次风。当锅炉制粉系统掺入的冷风量占到总量的30%-40%的时候,就会占锅炉总风量的7%-8%,这会造成排烟温度的快速上升,导致很多不良后果的产生。如果将热一次风变小,冷一次风变大,这会导致节流损失,增加耗电率,热一次风母管与磨煤机入口的压力差变大,磨煤机入口温度无法控制。所以我们要对磨煤机进行合理的分析和改造,以便于保证其科学性和经济性的运行。
一、对磨煤机热一次风温度进行合理控制
1、对空预器的旋转方向进行调整
我们可以将空预器的旋转方向变更为烟气rarr;二次风rarr;一次风。换热元件一般经过烟气侧后,再经过二次风通道,又经过一次风通道,这会热二次风的温度变高,热一次风的温度降低。这样有对于锅炉内的燃烧是很有好处的,也会使锅炉的排烟温度降低。事实证明,锅炉空预器的旋转方向的变更,可以使热一次风温度降低,磨煤机入口冷风参入量有效减少,排烟温度整体下降,促使机组进行发电的耗煤量得到降低。在对空预器旋转方向变更时,我们要注意对空预器的密封边做出换边安装,对空预器的制造厂进行沟通,确保减速箱转向后能够正常的工作。
2、安装热一次风道内的加热器
热一次风道加热器的系统布置,如图下图所示。
热一次风加热器的被加热工质来自机组回热系统的主凝结水,其工质被加热后,将再返回机组的回热系统,以此回收热一次风中多余的热量。根据测算,采用一次风加热器技术后,热一次风温将有所下降,随后,可减少制粉系统冷风掺入量,增加热一次风门开度,降低一次风机出口压力。锅炉的排烟温度可降低约10℃,综合考虑一次风加热器对热一次风温度、回热系统及一次风机电耗增加的影响,机组的实际发电煤耗可下降1g/kWbull;h。热一次风加热器主要特点是凝结水与热一次风的传热温差大,热一次风加热器的面积小,风阻小。加热器布置在一次风道中,无低温腐蚀和堵灰等问题,因此,受热面的管壁不需要防腐处理,投资成本小。热一次风与凝结水的传热温差大,凝结水温度的取值比较高,对回热系统的影响小。通过对凝结水量的调节,可以根据煤质变化,改变冷风量的掺入比例,提高一次风温对煤质的适应性。例如在某600MW超超临界机组中,已完成热一次风加热器技术改造。采用冷一次风正压直吹式制粉系统,实际燃用高挥发分烟煤,磨煤机出口风粉温度为75℃,磨煤机入口温度由此控制在160-180℃,而空预器出口热一次风温度高达300℃,导致磨煤机入口不得不掺入大量冷风,进而导致排烟温度升高。采用热一次风加热器技术,热一次风温度由300℃降至200℃,大幅降低了磨煤机入口冷风的掺入量。改造完成后,凝结水的温升为7℃,排烟温度下降约10℃。
二、磨煤机的静态分离器改为动态分离器
在锅炉制粉系统中,磨煤机的主要功能是将直径小于等于38mm 的原煤研磨成约0.075mm的细煤粉,供锅炉燃烧。磨煤机采用挡板式粗粉分离器,属于静态分离器,依靠调节挡板角度来调节煤粉细度。但静态分离器煤粉细度的调节范围较小,煤粉细度的均匀性较差。挡板调节式分离器在人工操作时比较繁琐,除非煤质发生大的变化,一般不会调整
挡板的开度,较难适应我国目前煤质频繁更换以满足锅炉的运行。磨煤机的煤粉细度调节范围较窄,不利于锅炉的燃烧,对机组的节能减排造成了不利影响。采用动态分离器变频控制的磨煤机,可有效地减少细煤粉在磨煤机内部的循环次数,大大提高磨煤机效率和磨煤机能力,改善煤粉细度,提高煤粉的均匀性系数,有利于提升锅炉的运行效率。例如在某发电厂的磨煤机改装中,将静态分离器改为动态分离器,磨煤机的额定出力50t/h,旋转分离器的转动频率分别在10
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