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八钢150t转炉干法除尘泄爆研究与实践
八钢150t转炉干法除尘泄爆研究与实践
【摘 要】本文通过对电除尘器泄爆原因的分析,结合本公司炼钢工艺实际运行情况,从炼钢工艺和电除尘器运行控制两个方面考虑,制定了防止电除尘器泄爆的有效措施,使年平均泄爆控制在0.5次每月。
【关键词】电除尘器;泄爆;吹氧量
0 前言
宝钢集团八钢公司(简称“八钢”)新建150t转炉首次采用干法除尘系统,自2012年8月投产至今已有9个月时间,从开始阶段泄爆故障较多到如今泄爆次数完全可控,已实现3个月无泄爆目标,从中总结出一定的经验,确保系统的稳定运行。
1 转炉干法除尘工艺
图1所示转炉炼钢过程中产生含有大量粉尘、煤气的高温烟气从炉口进烟罩,此时有部分空气混入,使炉气中部分CO燃烧生成CO2,同时带入部分N2,此时烟气的主要成分为:粉尘、CO、CO2、N2、O2等,烟气温度在1500℃左右,烟气在风机吸引力下经烟罩进入烟道,以柱塞流的方式运行到到蒸发冷却器(EC),此时烟气温度在800℃左右,蒸发冷却器内设置了若干个喷嘴,喷嘴的作用就是利用低压蒸汽把水雾化成雾状喷入蒸发冷却器内,对烟气进行降温和除尘,使EC出口烟气温度在300℃左右,同时,烟气中将有45%左右的灰尘沉淀在蒸发冷却器底部形成“粗灰”,粗灰由输灰系统送至粗灰仓进行再利用。经过除尘、降温后的烟气进入静电除尘器(EP),由直流高压形成电场吸附烟气中剩余的灰尘(细灰),收集了细灰的静电除尘器由输灰系统送至细灰仓。而烟气经过静电除尘器除尘后灰尘含量可降至15mg/m3以下。合格的烟气在ID风机的引导下由液压切换站选择回收和放散。
2 泄爆的定义
电除尘器内部一氧化碳达到其爆炸极限,发生爆炸,使电除尘器内部压力迅速超过泄爆阀所允许承受的最大压力,迫使泄爆阀迅速打开,烟气外泄,就造成了电除尘器泄爆。
电除尘器入口和出口各安装有四个泄爆阀,允许承受的最大压力为2.5Kpa,当电除尘器内部压力超过2.5Kpa后,泄爆阀就会打开,使电除尘器内部压力外泄,对电除尘器起到保护作用。但是如果电除尘器频繁泄爆,则会严重影响炼钢生产节奏,使企业蒙受经济损失,所以在生产过程中应严格控制电除尘器泄爆。
3 电除尘器泄爆的条件
影响电除尘器泄爆的因素如下:
(1)氧气浓度;
(2)一氧化碳浓度;
(3)火种的存在;
(4)烟气在煤气管道和电除尘器内部的流动状态。
风机转速较高或波动较大时,会对烟气造成较大的扰动。烟气进入电除尘器后流速降低,加上极线、极板等电除尘器内部构件对流体流态的影响,烟气在原来运行方向上产生紊乱,出现局部或整体混合现象。极线、极板之间产生间歇性放电,电弧温度很高,一般可以达到3000℃~6000℃。转炉煤气的燃点在650~700℃。如果此时混合烟气中O2和CO含量达到或超过此时混合气体的爆炸极限,就会产生爆炸,造成泄爆。
4 泄爆原因分析
电除尘内的爆炸其根本原因是电除尘内烟气中的CO与O2混合后浓度到达一定比例后,经电场中高压闪络的电弧火花引起爆炸。通过对150t转炉投产后电除尘的泄爆统计后分析,静电除尘器发生泄爆主要有以下几个原因:
4.1 冶炼开始阶段
转炉开始吹炼时碳氧反应就十分剧烈,CO迅速产生,如果产生的CO在炉口没有被完全燃烧而进入静电除尘器,在静电除尘器内部与开吹前烟道中的空气进行混合,从而在静电除尘器内产生爆炸,使泄爆阀打开而中断吹炼。
4.2 冶炼中断阶段
转炉吹炼中事故提枪后进行再吹炼,这时再吹炼的铁水与经过铁水预处理三脱后的铁水性质类似,所以泄爆原因基本类似。
4.3 冶炼结束阶段
转炉吹炼结束氧枪提枪,到关氧点氧气切断阀迅速关闭,若氧气切断阀关闭速度滞后,造成多余的O2进入烟道,与停吹一刻产生CO混合从而在静电除尘器内产生爆炸。
4.4 长时间停炉
转炉经过长时间停炉后,蒸发冷却器入口温度只有几十度左右。在吹炼第一炉钢的初期,由于烟道裙罩口处于低温状态,CO2的产生速度会比高温时要慢,这样在吹炼初期CO在炉口没有完全燃烧而在电除尘器内部与O2混合浓度达到爆炸的边界范围时,也就会发生泄爆现象。
4.5 加料原因
副原料潮湿含有一定水分,加入转炉后高温将其水反应分解含有H2,造成H2含量超标,造成H2泄爆。
加料方式不正确,比如一次加入量过多,造成炉内剧烈反应,炉口处充满烟气,烟气量瞬间增大,若风机没有及时调整转度,将造成部分烟气滞留烟罩口,此时造成炉口处处于负压状态,易将空气带入烟道内,进而造成泄爆。
4.6 烟罩控制
烟罩控制不当造成泄爆,150t转炉煤气要回收,冶炼过程要进行降罩操作,冶炼开始时烟罩降的过早以及冶炼结束烟罩提升过
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