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ABS装置SAN单元技术改造

ABS装置SAN单元技术改造    【摘要】本文通过对树脂合成生产企业的ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)装置中SAN(苯乙烯-丙烯腈)装置的技术和工艺情况调查和研究,对其生产技术和工艺进行了改造,通过这些技术改造,不仅提高了ABS装置的技术水平,还消除了原来装置的安全隐患、质量和消耗问题,对SAN单元生产的发展提供了有效的技术支持。    【关键词】ABS装置 SAN单元 技术改造    1 前言    随着社会的发展,我国对化工产品ABS的需求量也越来越大,目前吉林某石化公司是我国石油天然气公司最大的ABS产品生产基地之一,于1997年投产,到现在其生产技术和工艺已经相当成熟,该装置采用的是日本合成橡胶株式会社的乳液接枝-本体SAN掺混法工艺技术,后经过我国技术人员的进一步改造和创新,其ABS产品的质量已经赶上世界先进水平。    该装置拥有两套SAN单元,每套SAN单元包括2台串联聚合金构成的反应系统和融溶SAN脱挥及循环溶剂精制系统以及相关的清洗、加热、切粒、输送、储存、包装系统,具有生产能力大、产品质量稳定、工艺过程容易控制等优点,但是随着产品生产量的增加,这套系统的ABS装置开始出现一些影响物耗、能耗、生产稳定等一系列的问题,为了能顺利的夸大规模,又不影响产品的质量,同时可以保证装置生产安全、高效、低耗运行,本文对ABS装置的技术改造情况进行了分析和探讨。    2 ABS装置SAN单元的技术改造2.1 SAN装置回收单元泵的技术改造    目前SAN装置回收单元用的是罗茨式真空泵,其最大流量是90m3/min,入口的压力为1.3KPa,其目的是在闪蒸瓶中形成较高的真空,使SAN聚合物在瓶中瞬间蒸发,同时清除掉SAN产品中的未反应的单体和溶剂甲苯,此装置的运行状态良好与否直接影响SAN产品的质量。在实际生产中,由于生产原料的因素,其离心泵的机械密封经常泄露,漏液会进入离心泵体中,引起泵的电流升高,负荷增大,导致真空度降低,从而使产品不合格。    为了解决此问题,作者通过对真空泵的结构和工艺条件进行分析和研究,决定进行如下改造,将真空泵的机械密封改为干气密封。干气密封是一种新式的非接触密封,利用流体力学??理,在密封端面上开设动压槽,对密封端面进行非接触密封。    2.2 SAN装置脱挥器的改造    在SAN装置系统中,脱挥器是是关键的设备之一,其中第一脱挥器的作用是脱除未反应的丙烯腈单体,第二脱挥器的作用是脱除未反应的单体,目前脱挥器的效率较低,速度较慢,影响整个SAN的生产,但由于受系统本身所限,SAN装置的脱挥器在改造前后开孔的直径大小不变,物料通过孔德速度也不能变。为了解决这个问题,所以本文作者结合系统本身的结构,对装置可能的改造进行了分析和研究后,决定增加脱挥器的开孔数,在分布器原孔径、孔距、流速设计合理的情况下,增大了流通面积,改造完成后进行了实践,实践证明改造后质量流量和体积流量都均有大量增加,可以解决流水线生产速度慢的问题。    2.3 SAN装置的油水分离器的改造    在SAN反应装置中,苯乙烯、丙烯腈、循环溶剂按比例加入反应釜中,反应生成的是高分子聚溶物SAN进过脱挥器脱出挥发物,然后由真空填料塔进行对挥发物进行提纯,回收循环使用,但是在这个过程中加入的原料丙烯腈里含的0.4%的水被留在了循环中,并不断在循环中积累,由于水分含量的增加严重影响了聚合反应的平衡,从而导致了系统运行的不稳定。为了使装置稳定连续进行,不得不采用降低进料量、升高聚合压力等措施来排出水分,从而影响装置安全和装置的连续稳定工作,而且对产品质量的稳定性造成可不利影响。    为了解决这个问题,本文采取的措施是加入100%自动油水分离器。它的原理:依据Stroke’s law原理,就是利用油滴和水滴的物理性质不同,在其通过设备核心时将其分离,即油滴和水滴通过凝聚核心介质而逐渐加大其直径,这样油滴(水滴)就会自动从水中(油中)分离。本文的油水分离器核心介质采用亲油性物质和亲水性物质,由于亲水性物质同时具备憎油性,亲油性物质同时具备憎水性,于是含水的油遇到此介质时,油被亲油性物质吸附,水被亲水性物质吸附,当较多油滴和水滴聚集在这两种介质上时,亲水性物质会形成水滴,亲油性物质会形成油滴,而油滴在高温状态下上升速度是水滴的万倍以上,从而实现油水分离。    经过实际生产检验,油水分离器加入后,分离状态很好,能解决水含量增加带来的不稳定等问题。    2.4 SAN装置切粒机SAN单元喷淋水系统改造    在SAN装置中,从模头生产的SAN束条需要经过切粒系统进行切割成标准规格的 SAN粒子,通常刚刚加工出来的SAN束条具有一定的温度,所以必须通过溢流水和喷淋水进行冷

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