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一起氨区蒸发槽管道塞事故分析
一起氨区蒸发槽管道堵塞事故分析
摘 要:作者介绍了某6*350MW电厂脱硝系统氨区蒸发槽管路堵塞的事件,通过对事件经过深入分析,总结出氨管路堵塞的原因,并提出预防和应对措施,对氨区同类事故的解决提供一定的借鉴。
中国论文网 /1/viewhtm
关键词:氨区;堵塞;原因分析
引言
某电厂装机容量2100兆瓦,安装6台350兆瓦燃煤发电机组。为减少锅炉NOx的排放,改善当地大气环境,适应新的环保政策,电厂开始陆续对6台机组进行了SCR脱硝改造工程,其中,#1、#2、#3机组脱硝系统于2013年完成改造投入运行,#4、#5、#6机组脱硝系统于2014年完成改造投入运行。
1 某电厂氨区概况
该厂地处郊区,脱硝工艺系统采用液氨作为还原剂,为保证脱硝系统正常运行,专门设立了公共氨区,作为氨存储、制备、供应的场所。氨区设备主要包括氨卸料压缩机(2台)、液氨供应泵(2台)、液氨储罐(4只)、氨蒸发槽(4只)、氨气缓冲槽(4只)、氨气稀释槽(1只)、废水池(1座)、废水泵(2台)等。其中设置4只液氨储罐,每只有效容量125m3,全容积139m3。设4台液氨蒸发器,每台按两台机组ECR工况下120%容量设计,设置4台氨气缓冲槽,与液氨蒸发槽相对应组成4套制氨系统。液氨的供应由液氨槽车运送,卸料压缩机抽取储罐中的氨气,经加压后至液氨槽车,将槽车的液氨压入液氨储罐中。液氨储罐中的液氨在气温高时可以通过自身压力(气温低时通过液氨供应泵),输送到液氨蒸发槽内。从蒸汽加热获取的热量使液氨蒸发为氨气,蒸发槽入口装有压力控制阀将氨气压力控制在一定范围。从蒸发槽来的氨气进入氨气缓冲槽,缓冲稳定压力,为SCR系统稳定供应氨气。氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,用水吸收后排入废水池,再经废水泵送至废水处理系统处理。从脱硝系统改造完成后,运行基本稳定正常,但最近发生一起蒸发槽管路堵塞事件,差点造成6台机组脱硝全停的环保恶性事件。
2 事故经过
事故当日,氨区A、C液氨储罐运行,D氨罐备用,B氨罐隔离检修,A、B、C、D蒸发槽运行,缓冲槽出口母管气氨压力150KPa,其他设备正常方式。18:51A氨罐液位降至382mm,开D???罐出液阀,A、C、D三氨罐运行。缓冲槽出口母管压力最低降至48KPa。之后缓冲槽出口母管压力恢复至151KPa。从画面开纯化阀,发故障报警无法开启,令巡检就地手动摇开纯化阀,A、C、D氨储罐压力从0.83降至0.68MPa,缓冲槽出口母管气氨压力至160KPa,到7.20缓冲槽出口压力逐渐降至130KPa。联系送氨槽车送氨,往D氨罐卸氨一车后,压力稳定在140KPa左右。维护开始检查D蒸发槽供氨调阀,经检查D蒸发槽供氨调阀不脏,解开蒸发槽供氨管道法兰后发现油状污泥状脏污。维护开始吹扫D蒸发槽,至7月21日吹通D蒸发槽,确证该次故障为蒸发槽管路堵所致。至早上D蒸发槽吹扫干净,投入运行,氨区供氨系统才算恢复稳定运行。又吹扫干净A蒸发槽,投入运行,A供氨调阀同样未发现堵塞,蒸发槽内吹出油状污泥状稀稠物。7.22至7.23又吹扫干净B蒸发槽,投入运行。
3 原因分析
从氨区报表及参数变化过程分析可得出事态进展情况:7.16氨区D罐卸氨一车和氨区A罐卸氨一车,7.17氨区C罐卸氨一车和氨区D罐卸氨一车,液氨为太原某公司所供。7.16A缓冲槽出口气氨温度从47℃降至22℃,7.18从24℃涨至28℃,之后又从26℃涨至45℃。7.17C蒸发槽出口气氨温度从48℃降至29℃,7.18从29℃涨至50℃,接着又从50℃降至29℃,7.19又从29℃涨至50℃。7.18B缓冲槽出口气氨温度从48℃降至37℃,之后又从36℃涨至49℃。7.19D蒸发槽出口液氨温度从50℃降至28℃。从上面时间点查询,各缓冲槽出口气氨温度降低和升高,均在蒸发槽供汽调阀关闭和开启后发生,时间节点基本一致。这就可以基本判断,在16日改为太原供氨后,7.16A蒸发槽管路堵过一次,至7.18稍微过些氨气,至12:16过大量氨气。7.17C蒸发槽也堵过一次,至7.18早上开始大量通气,中午又堵过一次,7.19又恢复通气。7.18B蒸发槽管路有些堵,之后恢复通气。7.19D蒸发槽堵,直至清理通后恢复正常。从氨罐使用情况看,在7.7B罐隔离检修后,A罐一直是主用罐。7.16卸氨后用的是A、D罐,7.18D罐液位483mm开始用C罐,当时A罐液位606mm。7.19D罐液位409mm时卸氨一车,开始倒为A、C罐运行。可以看出基本上从7.16开始用的就是7.16改为太原某公司供的氨,直至堵塞发生。我们对管路堵塞物进行化验分析,加入盐酸后产生剩下大量不溶物。而在罐内取样后,加入盐酸很快就全溶解了,只剩下很少的
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