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PLC在离心式压缩机防喘振控制系统中运用

PLC在离心式压缩机防喘振控制系统中运用   摘 要 对于离心式压缩机来说中,喘振是其运行过程中遇到的主要运行问题,在设备运行过程中,压缩机会产生不同程度上的喘振,这种喘振不仅会影响离心式压缩机的运行状态,还会缩短设备的运行寿命。本文便以离心式压缩机喘振的产生为研究基点,分析对离心式压缩机进行防喘振控制的主要方法,并从系统结构、系统优化以及系统特点等三个方面,研究PLC在防喘振控制系统中的运用。   【关键词】PLC 离心式压缩机 防喘振控制   随着我国工业建设的不断发展,在工业领域中,离心式压缩机的运用也越来越广泛,但在设备的运行过程中,喘振已经成为影响设备正常运行的一个主要问题,设计一套科学完善的防喘振控制系统,已经成为相关领域面临的主要问题。在传统的防喘振控制系统中,通常运用FOXBORO盘前二次表,想要实现联锁逻辑,就必须要运用继电器,这种方式在维护方面非常麻烦,还会不时的出现意外停车现象,且无法判断停车原因。而PLC是当前非常先进的一种技术,将其运用在离心式压缩机的防喘振控制系统中,能够有效提升系统的防喘振效果。   1 离心式压缩机喘振的产生   离心式压缩机的工作原理是利用叶轮,将气体以高速旋转的方式带入到压缩腔内,从而实现对气体进行压缩的。在设备运行过程中,如果进入到叶轮当中的气体流量不足设备所设定的最小流量限时,设备管网中所残留的气体,便会倒流到压缩机的压缩腔中。如果这个时候,压缩机出口压力比管网压力大,设备便会将压缩腔中的气体排出。在这个过程中,气体会再开压缩机内部进行周期性的振荡,与之相连接的外围管道,也会在此基础上产生相应振动。在工程上,这种现象就是喘振。   对于离心式压缩机来说,喘振实际上属于这种设备的固有特性,如果设备发生喘振现象,需要运用一定的方法,将设备出口的压力降低,也可以将设备入口的流量增大,与此同时,尽可能的缩短喘振时间。为了减少因为用量波动而产生的喘振现象,确保离心式压缩机能够稳定运行,在设备中需要设置放空阀,如果出现喘振迹象,可以运用放空阀使设备保持正常运行。   2 防喘振控制的主要方法   离心式压缩机在进行防喘振控制过程中,通常运用以下两种主要方法:   2.1 定极限流量法   这种方法是先设定一个定值流量,在离心式压缩机运行过程中,将流量始终保持在这一定值流量以上,这样便能够避免设备在运行过程中,某一工作点进入到喘振区。这种方法一般情况下只适用于运行速度相对恒定的离心式压缩机,而且设备流量调节器中所设定的给定值,一定要大于喘振点流量的7%,小于10%。这种方法的应用优势在于控制相对简单,其缺点是如果设备处于变速运行或低负荷运行状态时,防喘振控制便会提早投入,使得整个系统的能耗增大。   2.2 变极限流量法   如果离心式压缩机的运行方式为变速运行,那么随着转速、出口压力以及压缩比等参数的变化,极限喘振流量也会发生不同程度的改变。该方法主要是运用随动系统,将不同情况下的压缩机喘振曲线自动转化成为给定值,让喘振调节器始终在稳定区,这种方式不仅安全,而且节约能源,是当前运用比较广泛的一种方法。   3 防喘振控制系统   3.1 系统结构   本文中的设计系统所运用的是GE Fanuc 90-30 PLC作为整个系统的数据采集与控制装置,能够在很大程度上提升系统的可靠性。在控制装置部分,系统运用的是双机热备,与GBC网络一起为整个系统进行服务。在数据采集部分,需要装置两层机架,两者在相互连接与通讯的过程中,主要依托于扩展电缆。在系统信号与PLC模块进行连接的过程中,主要以端子排为基础,从而实现对相关系统数据的采集与控制。上位机监控主要运用的是GP-470屏幕,Windows NT 4.0是其主要的操作系统,监控站能够为相关工作人员提供各种组态画面,也方便工作人员对系统进行实时的操作与监视。   3.2 系统优化   为了让PLC可以对PID算法实现快速执行,并在这个过程中及时将计算输出刷新出来,系统在设计过程中选用了CPU 351,在PLC高质量的变成软件下,能够为系统提供更加准确的梯形图。再运用变极限流量法,对防喘振的算法与联锁逻辑进行有效控制。这样能够在很大程度上对离心式压缩机的防喘振控制系统进行优化,对设备运行现场的操作与维护也更加方便。   3.3 系统特点   本文所运用的PLC系统具有性价比高、性能优良等特点,且能够实现双机热备,在系统中,主机、电源、通讯等装置都能够实现冗余,主从机之间,能够进行无干扰的自由切换,模块之间也可以进行在线切换,提升了整个系统的可靠性。另外,PLC与系统的上位机,可以运用10Mb/s的以太网来进行相关系统数据的采集与传输,从而能够在很大程度上保证数据传输过程中的高速与可靠。   该系统的通讯功

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