关于提高电厂化学水汽采样架冷却效果探索与实践.docVIP

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关于提高电厂化学水汽采样架冷却效果探索与实践

关于提高电厂化学水汽采样架冷却效果探索与实践   DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.25.019   摘 要:随着电力行业的不断发展,火电机组的参数不断提高,对水汽品质的要求越来越高,作为水汽品质质量监控的重要设备水汽采样架的冷却效果,是影响监控及水质调整的重要因素,如水样温度过高,不仅测定数据误差较大,还会造成水汽在线仪表的高温损坏,且因高温高压蒸汽的冲蚀,会造成高压阀门频繁内漏,更换频次较高,侯马热电水汽采阀门均为进口不锈钢阀,价位较高,维护量及费用都较高。本论文提出通过增加一级预冷却装置,定期清理板式冷却器来提高冷却效果,以达到节省维护量及生产费用的目的,同时保证在线仪表的正常运行及指示准确,保证水汽品质持续稳定。   关键词:提高 采样架 冷却 效果 探索   中图分类号:TM621.8 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)09(a)-0019-003   侯马热电机组投产两年多来,在投运的一年之内,化学水汽采样架冷却效果能够满足运行需要,一年之后,特别是夏季,冷却效果有所降低,水汽在线仪表运行条件较为恶劣,严重时影响到指示的准确性和表计的安全性;且水汽一次高压阀因高温高压蒸汽冲蚀,多次内漏更换,每年平均更换8个高压阀门,且必须在机组停运期间处理。机组运行时不处理还在较大的安全隐患,损坏仪表,运行人员的安全性受到威胁,为了解决上述问题,在进行了多方调研后,并对现场进行了认真的分析,决定进行技术改进。   1 原水汽采样系统情况说明   侯马热电化学水汽采样系统为连续取样,具备在线仪表分析和人工取样分析的条及。分析相关水汽品质,显示、记录相关参数和曲线,并对检测对象的异常工况进行报警。装置应具有样水超温、样水断流、冷却水断流的自动隔离保护措施,并声光报警,信号送到汽水取样及加药PLC控制系统,高温高压架与仪表屏分开布置,布置在不同的房间。仪表屏下设人工取样槽。   减压器出口样品水额定流量:1500~2000mL/min。   减压器出口样品水压力:0.5~0.8MPa。   冷却器出口样品水温度:≤25℃~36℃。   恒温装置出口样品水温度:(25±1)℃。   低压样品管路系统选用不锈钢管。   冷却器采用浸液型不锈钢冷却器。   减压阀采用进口不锈钢减压阀。   高温高压阀门的阀口和阀尖应选用耐高温高压的合金钢。高压阀采用进口阀。   高温架排放水母管应设冷却器,其冷却后水温应达到排放要求。   高温架冷却水进水母管上设置靶式流量控制器,当冷却水断流时能将信号送至精?理PLC及仪表屏光子盘并进行声光报警。   装置应设有供电用的配电箱或配电柜,并有自动空气开关。每一仪表应装设分路开关并应设有自动保护装置。   高温高压样水管应设置安全阀。   恒温装置采用机械式全系统恒温装置,恒温装置的压缩机采用进口设备。全系统恒温装置应能保证pH测量仪表的精确度。   2 改进方案   根据以上设备情况,我们计划采用以下方法给予改进,以解决高压阀门冲蚀内漏的问题、冷却效果保持时间较短问题,清洗工作量较大及安全运行等问题。   2.1 对水汽板式换热器进行定期清洗   侯马热电机组投运已两年多,循环水质为侯马市城市污水经生物、石灰深度处理后水质,水质较差,悬浮物较多,水汽采样板式换热器的循环水侧易有泥渣沉积。经2017年机组停运期间进行换热器解体检查,情况和分析的相符,板面上的瘀泥厚度平均1.5mm厚,循环水流通量受到很大的减少,今年春季时也现有采样架温度达35℃以上,析换热器表面发烫,根本原因就在于此。经过高压水的冲洗清理后回装,投运后运行恢复正常,水样冷却效果达刚投产时水平。根据机组运行情况,我们将把换热的定期清洗列为每次大、中、小修的必修项目,每年安排一次清洗工作,做到提前控制,确保水汽采样架冷却效果正常。   2.2 在采样架高压阀前增加预冷却装置   为了进一步提高冷却效果,减少一次高压阀门的冲蚀,计划在采样架高压阀前增加预冷却装置。理论上,高温高压蒸汽经一次预冷却后,温度及压力都有大幅降低,能有效降低高压阀门的冲蚀。具体改造方案如下。   2.2.1 目的   由于高温高压阀门材料均采用不锈钢材料制作,不锈钢材料在350℃以上时均会出现强度下降,如果高温高压样水直接进入高压阀,取样装置上进口高压阀或国产高压阀均会出现阀门损坏或泄漏现象,造成维护工作量大和维护费用高。   在水汽取样装置前设置预冷装置,将高温高压样品先引入预冷装置,预冷却后再进入水汽取样装置一次门、二次门。可使高温高压样样品温度降至100℃左右,能减轻对高压阀的冲蚀,延长高压阀的使用寿命。维护率可降低至原来的20%~30%。   预冷装

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