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提高火焰检测装置可靠性技改分析

提高火焰检测装置可靠性技改分析   摘要:针对我电厂#1,#2炉投产后一直使用的HYJC01型炉膛火焰监测装置探头易积灰,灵敏度差,光敏电阻不灵敏,光敏电阻容易烧坏等问题进行改造,通过对设备进行了在火检探头正前方的旋风板上开一30mmx小孔、改变火检冷却风入射角度、光敏电阻并接一支可变电阻等改造,使设备可靠性大大提高,降低了启炉过程的缺陷率。   关键词:火焰检;光敏电阻;炉膛;火焰   中图分类号:O433.5+2 文献标识码:A   1 简介   华电乌达热电有限公司2×15MW循环流化床锅炉,共16支点火枪,每支点火枪配备有1支上海仪表(集团)公司生产的HYJC01型炉膛火焰检测装置,在锅炉点火启动的过程中对点火枪的燃烧情况全程跟踪监视。为了观察点火情况以及锅炉的燃烧情况,一台锅炉床上,床下一共装有8个火焰监测装置,但是每次启炉过程中,火已经点燃,有的火焰监测器不够灵敏,不能及时反映火焰情况,有的火焰检测器是不够稳定,出现时有时无火焰情况,缺陷频繁出现,这给热工维护人员加重了工作量,针对以上情况进行的讨论。   2 现状调查   #1,#2炉投产后一直使用的HYJC01型炉膛火焰监测装置,在一定时间和程度上对炉膛火焰监测起到了一定的作用,但随着运行情况的变化越来越暴露出它的缺点,探头易积灰,灵敏度差,光敏电阻容易烧坏,且由于燃烧工况和运行方式的变化,都会造成运行人员的误判断操作,造成巨大经济损失。我们查阅锅炉“运行日志”和“检修记录”并通过两台锅炉点或是火焰监测装置的工作情况进行跟踪调查,对2008年至2009年近10次锅炉启动点火时火焰检测装置的不正常工作情况统计如下:   第一次不正常工作检测装置数目为5个,不正常工作率为62.5%;   第二次不正常工作检测装置数目为7个,不正常工作率为87.5%;   第三次不正常工作检测装置数目为6个,不正常工作率为75%;   第四次不正常工作检测装置数目为5个,不正常工作率为62.5%;   第五次不正常工作检测装置数目为5个,不正常工作率为62.5%;   第六次不正常工作检测装置数目为6个,不正常工作率为75%;   第七次不正常工作检测装置数目为6个,不正常工作率为75%;   第八次不正常工作检测装置数目为7个,不正常工作率为87.5%;   第九次不正常工作检测装置数目为6个,不正常工作率为75%;   第十次不正常工作检测装置数目为5个,不正常工作率为62.5%   我公司的火检装置存在以上几个方面的问题,在锅炉点火启动时,火检装置误动作,一旦点火枪灭火,导致运行人员不能及时发现,极大的浪费燃料,影响机组正常启动,如果火检装置不动作,运行人员无法作出正确判断,必须委派专人从就地检查,增加劳动强度。从以上几个方面出发,为实现集团公司节能减排的宗旨,确保我厂机组安全稳定运行,热工技术小组人员经过讨论,一致认为应该对火焰检测装置进行技改,彻底消除火检装置工作不稳定的情况,为运行人员提供可靠依据,减少检修人员劳动强度。   3 原因分析   通过对我厂2008年至2009年10次锅炉启动点火时火焰检测装置故障情况的统计分析,得出如下原因:   3.1 监测效果差   火检接收炉内火焰信号的夹角小(只有15-20°)。因此,在投入点火枪后燃烧不稳、火焰中心偏移等情况下,火检易发出灭火信号。另外由于炉外杂散光和炉内斜射光的干扰,明显降低了火检的分辨能力。一支点火枪着火,光源会散射,极易造成其他点火枪火检误动作。炉膛外部照明等光源也可能引发火检装置误动作。   3.2 镜头易污染   在实际运行中发现火检冷却风入射角度太大(45°),通风口过小,风阻增加,致使冷却效果差,无法形成气幕保护屏,镜头易污染,火检装置不动作,需拆下火检探头清理之后再使用,但探头极易污染,不停的清理,造成维护量的大大增加,并且不能起到自动检测的效果,浪费人力物力。   3.3 光敏电阻烧坏   由于火检探头保护罩上放大镜片的聚焦作用,导致光敏电阻局部温度过高(经检测其温度最高可达300℃左右)。火检经常出现光敏电阻局部烧损,信号终断的现象,增加了维护量和维护成本。   3.4 其他   由于其它二次表电源问题,或者是二次表其它接线松动所造成火检不能正常工作等。   由上面四点原因可知,归根结底是由于火焰检测装置可靠性差所致。   4 对策及实施   针对这一实际情况,我们根据现场环境制定了详细的工作计划:   4.1 在火检探头正前方的旋风板上开一30mm×小孔使火光能直。   4.2 火检探头以增强火光强度,根据实际情况,改变火检安装位置,使其尽量靠近点火枪中心。将火检探头的位置向里缩25MM左右,不仅降低探头头处的温度,还可以避免

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