电―袋组合除尘器应用探讨.docVIP

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电―袋组合除尘器应用探讨

电―袋组合除尘器应用探讨   摘要:文章主要对电一袋组合除尘器在实践中的应用进行了阐要的探讨。仅供参考。      我国燃煤发电机组容量占电力总装机容量75.6%,年耗煤量超过10亿t。燃煤电厂烟尘排放量占全国工业烟尘排放总量的37.21%。GBl3223-2003《火电厂污染物排放标准》规定,新建燃煤电厂烟尘允许排放值小于50mg/m3。我国燃煤电厂锅炉配套的除尘设备以电除尘器为主,到目前为止火电厂采用电除尘器的锅炉容量已占95%以上。据对全国300余家燃煤电厂的调研表明,现役电除尘器中约有30%以上不能达到规定烟尘排放浓度要求,另70%的现役电除尘器随着环保标准的提高也需进行改造。   电除尘器系统工作压力损失低,一般小于250Pa,应用温度范围广,但锅炉燃煤变化、工况变化和负荷的变化都影响除尘器的效率。导致烟尘排放浓度不稳定,尤其锅炉燃烧低硫煤和高比电阻煤时除尘效率下降幅度大。袋式除尘器效率高,烟尘排放浓度一般可低于50mg/m3,且不受煤质变化、烟气成分、灰比电阻的影响,但系统工作压力损失一般在(1200-1500)Pa。到目前为止,我国燃煤电厂布袋除尘器的滤袋寿命最高仅为28000h(采用进口滤袋)。      1、电一袋组合除尘器      1.1 布置形式   电除尘器是依靠气体电离、粉尘荷电、带电粒子在电场力的作用下移动到收尘极板,从而被收集在收尘板上。对常规煤种来说电除尘器收尘效率也可以达到99.9%,但受锅炉燃煤煤质的影响,在收集高比电阻烟尘时除尘效率急剧下降,若要提高除尘效率就需大幅度增加收尘面积和串联电场数。   袋式除尘器是一种高效除尘设备,但由于受到滤袋寿命的影响,以及系统阻力较高,在一般燃煤电厂应用困难。   电一袋组合除尘器是利用原电除尘器的外壳及储灰系统,保留电除尘器的前级电场,拆除后级电场,在被拆除的后级电场内安装布袋除尘器。这种水平与垂直烟气同时进入布袋收尘区的优点是,保证布袋区域合理的上升速度,含尘烟气通过布袋外表面。粉尘被阻留在滤袋的外部,干净气体从布袋的内腔流出,进入上部净化室。然后汇入排风管,流经出口喇叭、管道、风机从烟囱排出。电一袋组合除尘器布置形式见图1。               1.2 优化组合结构   保留现役电除尘器的一电场,拆除二、三电场,利用二、三电场空间布置布袋除尘器,构成前电后袋组合的新型除尘设备。该组合形式充分利用了现役电除尘器的结构,因此,改造工作量小。工期短,成本显著降低。      1.3 优化气流分布装置   采用独特的迷宫式槽形结构板加两层圆孔形多孔板的布置方式,气流均匀性好,能满足电一袋组合除尘器要求。试验研究表明,提高单电场电除尘器效率的关键是确保进入电场气流分布均匀。由于单电场的电场长度与收尘极板高度之比仅为0.25-0.4,远远小于通常大于1的基本要求。另外,局部烟气流速过高,烟尘还来不及荷电和收集就流出电场,如果气流分布不均匀会加剧上述现象的发生。二是电极振打清灰过程中,由于气流分布不均匀加剧二次扬尘量,一旦产生扬尘由于距离短。扬起的粉尘很快就会逸出电场。      1.4 优化行喷吹清灰结构   试验装置如图2所示,双曲线喷嘴结构见图3。通过试验确定不同滤袋长度和双曲线喷嘴的结构尺寸,改变双曲线的某几个参数实现不同清灰要求。   双曲线喷嘴具有喷射距离远,喷射角度可控制,阻力损失小等优点,试验证明其各项性能均优于常规圆形喷嘴。此外,按照实际喷吹管所设置喷嘴数量设计试验装置,每根喷吹管上设置10-16个喷嘴。试验装置如图4所示。通过改变双曲线喷嘴的某个参数,实现各滤袋喷吹气量均匀;各滤袋清灰效果一致,阻力均匀,能有效延长滤袋使用寿命。      2、循环流化床锅炉电一袋除尘器应用      2.1 除尘器改造   某电力公司1号25MW发电机组锅炉为SG-130/3.82-M246型循环流化床锅炉,蒸发量130t/h,设计排烟温度150℃,除尘器为80m2单室三电场电除尘器。因此,决定将1号炉电除尘器改造成电一袋组合除尘器。   (1)保留原电除尘器一电场。该电场共24个通道,分为2个独立的供电区,每个区共计12个通道,采用1台高压硅整流变压器供电。每个区的收尘极、放电极的振打清灰装置完全独立。改造后,电除尘的运行电压由原来的50kv左右提高到60kV以上,运行电流由原来200mA左右提高到300mA以上。   (2)布袋除尘器滤袋是核心部件,其质量直接影响除尘器的除尘效率、阻力大小以及运行费用。滤袋底部采用3层包边缝制,无毛边裸露,底部采用加强环布,布袋合理剪裁,尽量减少拼缝。拼接处重叠搭接,提高了袋底强度和抗冲刷能力。滤袋上端采用弹簧涨圈形式。密封性能好、安装可靠性高,换

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