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离合器位移PID补偿控制算法研究
离合器位移PID补偿控制算法研究
摘 要:离合器位移控制是AMT(机械式自动变速箱,automatic manual transmission)控制的重点和难点。离合器负载特性具有严重非线性,离合器执行器系统内部存在摩擦阻力增加离合器系统的滞环误差,加上商用车通常采用气体作为AMT执行器的驱动源,而气体具有相当的可压缩性,这些都给离合器位移精确控制增添了难度。本文以某六档AMT的离合器系统为研究对象,对离合器分离接合特性进行分析,提出了一种离合器位移PID补偿控制算法,并借助台架测试及试验样车测试进行了验证。试验表明该补偿控制算法能提高离合器控制精度,具有良好的鲁棒性。
关键词:AMT;离合器位移控制;PID;补偿算法
中图分类号:U463.211+.2 文献标识码:A 文章编号:1005-2550(2016)05-0016-05
Abstract: Clutch position control is the difficult and key point of AMT ( automatic manual transmission ) control strategy . The clutch operating load is nonlinear , the friction of the components of operating system lead to hysteresis loop , and the commercial vehicle always use the compressed gas as driver source , but the gas is compressibility, all of these cause more trouble of clutch control . The paper studies the clutch system in a six gear truck and analysis of the disengage and engage characteristics , then presents PID compensation control strategy and have test in a clutch bench and test truck .test results show that the compensation control strategy can improves the control accuracy of the clutch position and have good robustness .
引言
机械自动变速器(AMT)由于其结构简单,传动效率高,成本低,适合在传统变速箱基础上做升级改进,国内外研究机构对其展开了深入研究[1]。由于离合器控制需要准确判断驾驶员意图,并适应各种路况,还需满足乘坐舒适性、离合器磨损少、发动机不熄火等要求,因此离合器的位移控制是AMT控制的核心和难点[2]。AMT离合器执行器的主要驱动方式有气动,电机驱动,液力驱动等,气动离合器执行器由于其结构简单,成本低廉,在国外的中重型卡车上得到了广泛应用,本文也采用了气动控制方式。但离合器负载具有非线性特性,执行器系统摩擦引起滞环差异,以及气体的可压缩性,这些因素都给离合器位置准确控制带来了极大挑战,需要控制系统具有良好的控制精度和适应性。传统PID控制器结构简单,算法容易实现,在离合器负载线性区域,具有良好控制精度和稳定性,但在离合器负载非线性区域,常出现控制超调和“自走”现象[3]。本文针对传统PID控制器的不足,提出一种补偿控制算法,在系统非线性区域通过模糊控制器补偿修正PID控制量,防止控制超调,并通过台架测试及试验样车测试手段,进行了离合器静态动态试验研究。
1 离合器系统执行机构设计与分析
1.1 离合器及其执行器系统介绍
离合器执行机构由传统机械结构改造而成,使用自动控制气缸替代传统助力气缸,同时取消了离合器踏板,通过控制执行气缸内部气压,使活塞水平移动实现分离与接合动作。分离过程与接合过程分别由一组高速开关阀控制,通过调节开关阀占空比实现分离接合速度的控制。具体结构如图1所示:
1.2 离合器受力分析
执行气缸活塞在运动过程中最大加速度不超过200mm/s2,活塞质量为0.4kg,则计算得到的最大惯性力ma=0.8N,相对于活塞推杆负载可以忽略不计,则在分离接合过程中,执行气缸受力平衡方程写为:
离合器从分离点处开始接合,则必须经过排气过程,克服静摩擦力,使活塞开始向接合方向运动, 由于执行气缸负载的非线性变化,使接合速度陡然增加,达到200mm/s
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