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DCS与ESD之间通讯故障导致气化炉停车原因分析及处理
DCS与ESD之间通讯故障导致气化炉停车原因分析及处理
【摘 要】随着科技的发展,自动控制系统推动了工业发展。时至今日,大型化工生产对自动控制系统依赖程度达到前所未有的高度。一旦控制系统发生故障将会严重影响系统安全。本文通过一次控制系统故障,详细介绍了事故发生的原因,问题排查的过程以及采取的措施,提高了自动控制系统稳定性。
【关键词】ESD;DCS;自动控制系统
1 引言
某公司德士古水煤浆加压气化控制系统采用的DCS(Distributed Control System)为ABB的industrial分散控制系统。该系统采用全局数据库编程技术以实现全局一体化编程。紧急停车系统ESD(Emergency Shutdown Device)系统为德国HIMA公司的大型PESHS系统。在运行过程中因硬件故障等原因多次发生故障,严重时造成全系统停车。下文记录了一次因DCS于ESD之间通讯中断造成气化炉停车的事故经过、处理过程以及所采取的措施。
2 事故经过及故障排查过程
2013年11月29日8时20分A#气化炉因“氧煤比高高”联锁触发跳车。跳车后DCS流程画面仍然显示A#气化炉系统处于开车运行状态。仪表值班人员立即对控制系统进行检查,发现DCS系统和ESD系统之间的通讯出现严重的迟滞。在查找通讯迟滞问题过程中,B#气化炉于11月29日08:25跳车,跳车信息ESD系统SOE记录为no communication记录。公司领导和仪表车间相关负责人到现场展开全面检查,发现DCS和ESD之间的通讯状态为:A#气化炉与ESD的数据通讯完全中断,B#和C#气化炉与ESD的数据通讯延时时间约为5分钟(正常时间为5秒左右)。
事故发生后,仪表车间相关负责人对所有硬件和软件记录信息仔细检查和分析,并且采取了以下措施进行问题排查:
1)对DCS系统中的专用通讯控制器AC9进行冗余切换,排查是否是因为主控制器通讯故障,结果显示两冗余控制器不存在硬件故障,通讯故障未消除;
2)对所有的通讯接口的端子进行重新压接、紧固,通讯故障未消除;
3)对AC9控制器进行断电,重新上电自检启动,通讯故障未消除;
4)对AC9程序重新进行了整站下载,故障未消除;
5)对ESD系统每对控制器均进行了掉电后重新上电处理,通讯故障未消除;
6)对ESD系统每对控制器均进行了程序的重新整站下载,通讯故障未消除;
7)因DCS诊断软件显示AC9控制器通讯负荷为100%,严重超标,因此将AC9控制器下的其他通讯负载(气化炉表面热偶通讯、气化质谱分析仪通讯)全部断开,只保留ESD系统的通讯,通讯故障未消除;
8)从DCS的AC9控制器至ESD系统重新敷设一根MODBUS电缆,脱开原通讯电缆,对单套系统之间进行独立通讯,通讯故障未消除;
9)将ESD系统至DCS AC9的通讯接头更换为新的通讯接口,通讯故障未消除。
10)借鉴兄弟单位处理此问题的经验,将CPU掉电并拆除CPU电池,彻底清除FLASH存储,并重新进行程序的整站下载,通讯故障仍然未消除。
11月29日ABB和HIMA的工程师对各自系统进行内部通讯测试,DCS工程师通过MODBUS通讯测试专用软件对DCS的内部通讯数据进行发送和接收测试,测试表明AC9控制器自身通讯状态正常;ESD工程师通过MODBUS通讯测试专用软件对ESD系统每个CPU进行通讯测试时发现:(1)A套ESD系统两个冗余的CPU上的MODBUS接口通讯故障,无法响应发送和接收数据的请求;(2)B套ESD系统两个冗余的CPU上的MODBUS接口通讯正常,完全响应发送和接收数据的请求;(3)C套ESD系统两个冗余的CPU其中一个的MODBUS接口通讯故障,无法响应发送和接收数据的请求;(4)D套ESD系统两个冗余的CPU上的MODBUS接口通讯正常,完全响应发送和接收数据的请求。随后,在ESD系统上将MODBUS接口故障的CPU脱开,测试至DCS通讯,通讯恢复正常。经比对测试结果,最终确定此次通讯故障的根本原因为:在ESD至DCS的通讯链路中出现了三个故障点,造成了数据通路中涌现出大量故障诊断数据,并重复诊断,这些数据极大地占用了数据通讯通路,引起了数据拥堵,系统之间正常的数据交换变得非常迟滞,出现了通讯等待、延时的情况。
3 事故原因分析
1) ESD系统通讯模块故障,引起ESD至DCS之间的通讯故障,造成系统之间的数据不能正常传输,导致B#气化炉跳车,引起后系统停车,是发生事故的直接原因。
2)系统停车大修期间未对DCS和ESD系统的通讯状态和接口、线路、模块进行检测,点检不全面、检查不彻底,未要求厂家对DCS系统与ESD系统之间的
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