直流接地隐患分析与预防措施.docVIP

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直流接地隐患分析与预防措施

直流接地隐患分析与预防措施   [摘要] 针对珠海发电厂发生机组直流系统接地故障的同时,出现1B主变油泵故障报警,进行故障分析并进行处理,发现并消除油泵全停保护误动将造成机组非计划停运事故的隐患,使机组运行更加稳定可靠。   [关键词] 直流接地 受潮 油泵 全停保护 隐患      2009年5月23日11:55, 1号机组110V直流I段出现负极接地报警、1号主变B相1号油泵出现故障报警,报警不能复位。   一、故障现象   1.集控室光字牌报警:   UNIT NO 1 110V PRIMARY PROT AND CNRL BATTERY GROUND   GSU-1 GEN STEP-UP TRANSFORMER TROUBLE ALARM ENDING   2. 1B主变就地冷控柜报警窗:   OIL PUMP1 FAILURE ALARM   3. 1号机组110V直流I段母线和充电器均有负极接地故障报警。   4.运行人员检查确认1号主变B相1号油泵运行正常,油流指示正常。   二、故障原因分析   继保人员首先检查确认1B主变1号油泵处于运行状态,油流指示正常,但1号油泵故障报警继电器KD4动作,初步判断为继电器误动作。   检查1号机组110V直流I段母线正极对地电压为87V、负极对地电压32V,确实发生直流系统非刚性接地故障。使用直流系统检测仪器对直流I段母线进行检测,测得接地泄漏电流为2.8mA,对该母线上所有运行负荷进行逐一排查,最后发现1B主变冷控柜直流电源的接地电流达到2.68mA,即该负荷有负极接地故障。   由于两个故障是同时发生,而且当时正在下暴雨,分析认为是由于安装在室外的1B主变控制柜,某个地方受潮导致绝缘下降造成直流系统非刚性接地以及KD4继电器误动作,我们重点检查KD4继电器控制回路。   KD4是1号油泵故障报警继电器,由接触器KM1辅助触点61-62及油流指示表接点QFI1的3-4启动的,两个启动回路接点分别在1号冷却器分控箱和1号油泵油流指示表接线盒中,都有可能受潮导致继电器误动作。   先解开KM1辅助触点61-62,直流接地故障还存在,KD4继电器也不能复归,可以排除KM1支路存在接地故障;再解开油流指示表接点QFI1的3-4,KD4继电器立即可以复归,但直流接地故障还存在。即油流指示表接点QFI1的3-4支路有接地,且还存在其他接地点。   该油流指示表接线盒共有2对接点送出来,一对是报警接点3-4(已拆开),另一对是跳闸接点1-2,接地故障点在1号油泵油流指示表接线盒内,跳闸接点1-2也发生接地的可能性很大,拆开跳闸接点1-2,直流接地故障消除,直流电压恢复正常,证实我们的判断是正确的,接地故障点在1号油泵油流指示表接线盒内。   三、故障处理   1、临时处理如下:   解开1号油泵油流指示表接线盒内1-2、3-4两对接点,消除直流接地故障以及KD4继电器误动作。   确认故障点在1号油泵油流指示表接线盒内,打开接线盒检查,发现盒内积水严重,且都是污水。擦干污水找到进水点是在油泵油流指示表,同时发现指示表内有较多水汽。   油流指示表外罩密封失效,水从指示表流下到接线盒内,在接线盒内积聚造成直流接地故障。由于油流指示表拆装风险较大,并且当时又在下暴雨,因此只能对暂时清理接线盒内污水,用塑料膜包好密封好,待天晴处理。   详细检查1号、2号主变其它油泵的油流指示表,均未再发现有水汽积聚。   2、彻底处理如下:   天晴后打开1号油泵油流指示表接线盒,烘干接线盒及油流指示表内的水汽,测量端子接线绝缘合格,恢复1号油泵油流指示表接线盒内1-2、3-4两对接点的接线,进行接线盒密封并用塑料膜包好。   四、隐患与建议措施   1、隐患   本次直流接地故障是由于1号油泵油流指示表接线盒进水受潮造成,控制回路图如下图所示:      1号油泵油流指示QFI1的1-2、3-4接点相当于短接接地。   从图1可以看出QFI1的3-4接点闭合造成KD4继电器误动作,发出1号油泵故障报警。QFI1的1-2接点闭合不会造成KD13继电器误动作,即油泵全停保护不会误动。   但当4号油泵油流指示表接线盒进水受潮,QFI4的1-2、3-4接点短接接地则会造成KD13继电器误动作,即油泵全停保护误动跳机。相关回路图如下图所示:      从图2中可以看出正电经过QFI4的3号端子串到QFI4的2号端子,启动油泵全停保护继电器KD13,从而油泵全停保护误动跳机。   幸运的,本次直流接地故障是1号油泵油流指示表接线盒进水受潮造成,若是4号油泵油流指示表接线盒进水受潮,油泵全停保护误动将造成机组非计划停运事故。   2、

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