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稀油化学堵水作业技术研究和应用

稀油化学堵水作业技术研究和应用   [摘 要]曙光稀油区块投发已经入开三十多年,随着注水开发的逐渐深入,主力区块已进入高含水、高采出程度的“双高”阶段,高含水井所占比例大。纵向上受储层非均质性的影响,各小层动用程度存在较大差异,注入水沿高渗条带突进,单层水窜严重。   [关键词]高含水井;化学堵水   中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)31-0219-01   1 引言   曙光稀油区块投发已经入开三十多年,随着注水开发的逐渐深入,主力区块已进入高含水、高采出程度的“双高”阶段,高含水井所占比例大。纵向上受储层非均质性的影响,各小层动用程度存在较大差异,注入水沿高渗条带突进,单层水窜严重。另外,曙光稀油油井出砂严重,单井累积出砂量大于2方的井,占总井数的55.8%。若采用机械堵水的方式容易造成井下事故。   针对这一难题,在分析原有堵水技术的基础上,研发化学堵水技术。既克服了常规机械堵水在作业冲砂中技术缺欠。又可以更好抑制油井出水,恢复油井的产能。   2 概况   曙光油田稀油油藏构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡中段,探明含油面积127.69Km2,地质储量1.56亿吨。自下而上共开发潜山、杜家台、莲花、大凌河等四套含油层系。全区共划分为11个开发单元, 主要开发层系杜家台油层,含油井段长,层数多。包括10个砂岩组、30个小层,平均含油井段184m,最长245m。   截止目前曙光稀油区块油井726口,开井423口,日产液6364t/d,日产油957t/d,综合含水85%。   3 存在主要问题   3.1 油井高含水矛盾突出   曙光稀油投入开发三十多年,现已进入“双高” 开发后期,油井高水矛盾突出。截止目前曙光稀油区块共有油井726口、开井423口,含水大于85%有186口井,占到区块开井数的44%,另外,有111口因高含水低产能井,油井出水严重影响了区块开发效果。   3.2 主要高含水原因分析   纵向上发育多套储层的油藏砂岩组间动用程度差异较大,主力砂岩组水淹严重,进而造成单层水窜。统计近年曙三区的吸水、产液剖面资料,在纵向上油层动用程度存在一定差异,单层水窜严重。   3.3 现有堵水工艺技术   但随着油藏开发时间的延长,井下技术状况越来越复杂,套坏和井下有落物井也逐年增加。采油井423口,井况差的92口,所占比例21.6%,机械堵水[1]作业的实施受到了限制。   4 化学堵水技术研究   4.1 化学堵水技术的工艺原理   化学堵水是指利用堵水管柱,将化学堵剂注入出水层段,堵剂在地层孔隙中反应凝固或膨胀后形成物理堵塞屏障,降低地层渗透率,从而封堵高含水层的目的。   4.2 堵剂配方的研制   为了实现深部封堵,防止在生产过程中堵剂返吐,增加封堵有效期,采用两个段塞复合封堵技术。第一段塞使用堵水剂,第二段塞使用封口剂。   4.2.1 堵水剂   主要由聚丙烯酰胺、有机交联剂、油溶性树脂组成。具有一定的选择性,优先进入水淹通道,保护了含油饱和度相对较高的低渗透带。流动性好,进入地层深部,扩大堵水处理半径。   4.2.2 封口剂   在稀油油藏中封口剂使用的是丙烯酰胺单体及其添加剂水溶液,在地层温度下发生聚合交联反应,生成高粘冻胶体,对目的层实现封堵。丙烯酰胺单体因其聚合前自身粘度低,为防止顶替液对其稀释降低强度和顶替时形成指进现象,添加高分子量PAM增加体系粘度,同时还可实现低温聚合及缩短聚合时间,提高其封堵效果。   4.3 化学堵水作业管柱及施工工序   在现场施工过程中吗,由于不同油井出水层位的不同,为了能将堵剂准确的注入目的层,减少对非目的层的污染。需要对下部油层进行填砂保护,而对上部油层采用机械卡封的形式进行封堵。下面以封堵中间出水层位为例。介绍一下 堵水作业的施工工序   封堵中间层作业施工工序:   (1)起出井内原管柱;落实井况,要求井况完好,可满足后续冲砂、钻磨需求;   (2)需要对封隔器卡封处反复刮削3次,彻底清洗井筒;   (3)填砂保护下部井段,沉砂4h后校深,要求砂面准确无误,作业精度要求±0.5m;   (4)下入堵水管柱底带封隔器至设计位置座封,验封;   (5)进行堵水施工,挤入堵水剂,施工压力控制在20MPa以内;   (6)再挤入封口剂,然后定量挤入清水,替出管柱内药剂,挤封口剂时要求套管连接压力表,观察压力,并做好反洗施工准备;   (7)焖井候凝后上作业起出施工管柱,下入冲砂管柱冲砂至井底,完成堵水作业。   5 应用效果分析   几年来,稀油化学堵水修井技术共实施23井次,作业成功率100%,阶段措施增油8163t,降水80688t。 取得了

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