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预制T梁质量通病和防治措施

预制T梁质量通病和防治措施   (一)工程简介   近年来我国高速公路建设事业蓬勃发展,而且桥梁在高速公路中所占的比例越来越大。预制T梁技术是高速公路技术工作的重要组成部分,它的成功施作是高速公路是否建设成功,是否达到预期设计目标的必要条件,由此可见其意义重大。   我项目负责施工的新建十堰到白河高速公路,第九合同段,施工里程范围为ZK41+100~ZK47+855、YK41+100~YK47+850, 全长6.75km,其中大桥8座、中桥3座,匝道桥2座,半幅全长3575.74m,占路线总长度26%。13座桥有12座架设预制T梁,共有20mT梁175片,30mT梁726片,是全标段预制T梁任务最大的一个标段。   (二)组简介   中铁十七局集团第三工程有限公司十白高速SHTJ-9标项目部第一QC小组成立于2011年5月1日,小组成员共6人,平均年龄31岁,接受TQM教育平均81小时,熟悉4人,一般2人。为了确保预制T梁的施工质量,我第一QC小组把此列为重要公关课题,他们根据以往的施工经验,在深入研究每一个环节,认真分析每一个要素,综合比选每一道工序后编制本QC论文,目的在于通过小组活动来优化施工工艺、改进施工方法,提高预制T梁施工质量。   (三)选题理由   经过小组认真分析,确认选题理由如下:1、公司的质量方针和发展需要;2、设计标准高,业主要求严格;3、在高速公路施工中预制T梁非常重要;4、保证预制T梁质量意义重大;5、我标桥梁较多且全部为预制T梁,质量控制难度大。 一次检验合格率达100%为目标,我们第一QC小组本着认真分析,综合比选,优化施工工艺,改进施工方法的原则就“ 预制T梁质量通病与防治措施”这一课题展开活动。预制T梁质量通病与防治措施其主要存在的问题:   第一外观质量缺陷。第二缺棱掉角、麻面。第三低龄期碳化深度高。第四实体构件回弹强。第五预应力管道压浆不饱满   (四)现状   小组活动前综合预制T梁施工工艺,于2011年5月1日~5日对我部已施工预制T梁进行抽样检测,共抽检6片,其中存在蜂窝麻面1处,缺棱掉角1处,压浆不饱满1处,不合格率高达50%,1外观质量缺陷;塌落度控制不严格,混凝土布料方式,振捣工艺不合理。2缺棱掉角,麻面;脱模时间控制不合理3低龄期高碳化;混凝土塌落控制不严,普遍 过大,实际单位用水量偏高,养生方法不当,措施不力4实体构件回弹强度偏低;混凝土自身强度不够,碳化深度影响回弹强度推定值。   (五)课题目标   制定目标;1、实现预制T梁无外观缺陷;2、实现预制T梁28天强度完全合格;3、实现压浆饱满率完全合格4、实现检验合格率达到100%的目标   可行性分析;1、小组成员均受过高等教育,人员文化素质高,理论知识扎实,技术过硬,并且具有丰富的施工和QC活动经验,有较高的技术、管理水平以及很强的团队精神。2、综合分析各种影响因素,可以总结为两类。第一是人为因素;第二是工艺因素。这些问题通过小组研究,制定可行性方案并实施,最后跟踪总结是可以实现的。   (六)要因及制定对策   1工人责任心不足对策提高工人质量意识   2塌落度控制不严格对策确保混凝土每次到场都要做塌落度实验   3砼布料,振捣工艺不合格对策对施工队进行指导   4养生方法不当对策安装自动养生装置   5 脱模时间过早对策严格控制脱模时间   6压浆压力不够对策保证压浆时压力   (七)对策实施   一、提高工人质量意识   二、确保混凝土到场做塌落度实验   三、养生方法不当   四、脱模时间过早   五、压浆压力不够   我们制定了如下措施,并安排专人负责监督、管理。   1)每个锚垫板上的压浆孔都要安装阀门,以保证压浆时能够达到恒压;   2)压浆前必须清除管道内杂物,保证管道畅通,我部采用压力水冲洗,然后用高压风将管道吹干。   3)我部采用一端压浆,在另外一段通过安装临时阀措施保证压浆密实与饱满,在管道压满后通过加压泌水一次完成。(具体操作:从甲端向乙端压浆,等乙端冒出浓浆后关闭乙端阀门,保持压力控制在0.5Mpa――0.7Mpa之间并恒压2min,等水泥浆凝固后将阀门拆除。)   (八)实施效果   目标实现情况   通过QC小组活动,我们改变了预制T梁施工工艺,改进了施工方法,提高了施工质量,提升了施工效率。2011年5月~11月,采用QC活动成果确定的施工工艺指导施工,效果良好,并实现一次检验合格率达到100%的目标。   (九)效益评价   1、经济效益   十白高速SHTJ-9标共有桥梁13座、预制20mT梁175片,30mT梁726片,若按初始施工合格率90%计算,共有90片T梁需要返工。单处返工造价估算4.5万元,如此

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