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结合工程实例分析大体积混凝土施工和质量控制
结合工程实例分析大体积混凝土施工和质量控制
【摘要】为了更好地控制工程施工质量,本文结合具体的工程实例对大体积混凝土出现裂缝的预防措施进行了探讨。
【关键词】大体积混凝土;裂缝;措施
中图分类号: TV543 文献标识码: A 文章编号:
本工程地上16屋,地下有2层,总建筑面积36306m2,属高层综合楼工程,采用内筒外框密肋梁楼板结构。由笔者公司承建。底板为超厚大体积混凝土,塔楼和裙楼部分底板厚度分别为2.9m和1.5m,采用后浇带分隔,总体积为115m3。底板设计采用C35、S6混凝土,要同时满足强度和抗渗要求,关键是大体积混凝土各层间温度差产生的应力(最大温度收缩应力)应小于同一时间混凝土的抗拉强度。
1混凝土配合比的确定
大体积混凝土施工最常选用的是32.5R或42.5R矿渣硅酸盐水泥,因它们标号低,故水化热相对较少。但本地供应的这些水泥均为立窑生产的,质量不稳定,收缩率大。而52.5R硅酸盐水泥采用转窑生产,质量稳定,早期强度高,收缩率小。只是水化热比42.5R水泥稍高,经大量的计算和试验,我们决定采用该水泥,并通过掺加UEA膨胀剂、二级磨细粉煤灰和缓凝高效泵送剂,尽量减少水泥用量。从而达到降低水泥水化热峰值并推迟其到来时间的目的。通过多方考虑研究比较,最后决定采用表1的混凝土配合比。
表1 底板大体积混凝土(C35、S6)设计配合比
注:采用52.5R硅酸盐水泥、中记和10~20碎石,坍落度l3cm。对其它材料我们均按规范要求进行严格的控制,对所确定的配合比还进行了抗渗试验4个试样未出渗时的最大水压为1MPa达到了设计抗渗强度。
2混凝土搅拌及温度控制
2.1混凝土搅拌及输送
本工程混凝土采用现场搅拌和泵送施工根据Q=1.1hlbt=1.1×0.5×12×42÷6=46.2m3。为防止各方向的浇筑层之间搭接时间差超出混凝土的初凝时间形成施工冷缝。混凝土供应量必须达到46m3/h。因此我们在现场设置了2台SHC-57型混凝土输送泵,最大泵送量为50m3/h,由东向西一次性浇筑,日浇筑量达1OOOm3,混凝土浇筑总用时仅15h,有效地防止了冷缝的产生。
2.2出机温度控制
为了降低混凝土的总温升值,减小结构的内外温差,控制拌和温度和浇筑温度同样重要。在混凝土原材料中,石子的比热较小,但单方混凝土中所占的重量较大,水的比热最大但其重量在单方混凝土中占很小部分,因此对混凝土拌和温度影响最大的是石子和水的温度,砂次之,水泥温度影响最小。
本工程底板施工在3月中下旬,白天环境温度最高为30℃,为了进一步降低混凝土的拌和温度,我们在搅拌站设置了一台冷水机,制备的冷水温度约为巧15℃,并用自来水冲洗碎石降温,通过实测各原材料的温度和混凝土的出机温度与预先计算控制的拌和温度20℃非常接近,由于人模温度较低,因此有效地降低了混凝土的总温升。
2.3浇筑温度控制
为了控制浇筑温度,我们尽量缩短混凝土的运输时间,将搅拌机出料口直接搁置到混凝土输送泵的搅拌槽顶,及时供料,泵管用麻袋和多层湿润水泥袋包裹以防日晒而升温,输送泵和搅拌台全部搭棚以防阳光照射,通过采取上述措施,现场测定混凝土浇筑温度为22℃
3大体积混凝土的浇筑
3.1浇筑方法
本工程地下室底板设后浇缝将塔楼和裙楼分开,其中塔楼部分面积最大,为42m×38m=1596m2。厚2.9m,底板的纵横长度均超过厚度的3倍故混凝土采用斜而分层法进行浇筑。采用2台输送泵。采取“由东向西,一次浇筑,一个坡度,薄层覆盖,循序推进,一次到顶”的方法,该自然流向形成斜坡混凝土的浇筑方法,能较好地适应泵送工艺,输送管道不需经常拆洗和接长,可提高泵送效率,保证上、下层浇筑间隔不超过初凝时间。
3.2振捣
根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际情况在每个浇筑带的前、后布置两道振动器,分别布置在混凝土的卸料点和坡角处,其目的是解决混凝土上部和下部的密实。为防止混凝土集中堆积。先振捣出料口处的混凝土,形成自然流淌坡度,再全面振捣,严格控制振捣时间、移动间距和插人深度。
3.3泌水的处理
由于底板结构厚度较大及泵送混凝土流动性较高,在浇筑和振捣的过程中,上涌的泌水和浮浆将顺着混凝土坡面下流至坑底。为此,施工前我们先在基坑四周基础垫层下留设4个集水坑并配置潜水泵,以便泌水顺着混凝土垫层流向集水坑,再通过集水坑内的潜水泵向坑外排出。
当混凝土大坡面脚接近顶端模板时,改变混凝土的浇筑和抽水方法,从侧模端头开始下料和浇筑,形成与原浇筑方向相反的斜坡,并逐渐推进,与原斜坡相交成一个集水坑,将泵拾高,抽出逐步缩小水潭中的泌水。
3.4表面处理
由于泵送混
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